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南钢热轧窄带钢生产线改造

第30卷第6期 江苏冶金 V01.30No.6 2002年11月 №v.200259 南钢热轧窄带钢生产线改造 贺红梅 (南京钢铁集团有限公司质管处南京市210035) 摘要:南钢热轧窄带钢生产线是在型钢生产线基础上改建的,针对改建时 遗留的如加热、粗轧、除鳞等问题进行了改造。通过改造使各工序之间配合得更 加协调,大大改善了带钢表面质量、提高了轧机产量和成材率。 关键词:热轧窄带钢技术改造 1 前言 原工艺流程: 连铸坯_+连续式加热炉加热(约1250℃) 南钢热轧窄带钢厂是在原小型型钢车间 厂房内进行技术改造改建成热轧窄带钢生产 线,1996年8月试轧成功。为了节省投资,缩 度14mm~18mnl一精轧机组轧至成品 短工期,该生产线粗轧段利用原有设备;中、 2.2改造后工艺流程 精连轧机组及精整区由上海冶金设计研究院 对原工艺流程中的加热炉、1号粗轧机 设计,天津重型机器厂制造;电器传动及控制 进行了改造,新增高压水除鳞机。改造后的工 由天津传动研究所设计制造。经过几年的生 艺流程如下所示: 产,该生产线为公司创造了可观的经济效益, 坯料准备_+排钢_+加热_出钢_除鳞一 但是也暴露出以下问题: 翻钢-÷粗轧_+切头一除鳞叶中轧_+精轧_÷扭 (1)加热能力不足,严重制约整个机组能 转_蛇形遮挡器叶平板运输一检验一张力矫 力的发挥; 直_立式卷取.÷切尾_拨卷一快速运输_打 (2)坯料单重过小,影响了成材率、增加 捆_集卷_喷印标识_司磅一入库 了穿带次数,使轧辊磨损加快和事故率较高; (3)清除坯料表面氧化铁皮设备,带钢表 3设备改造 面质量差,质量事故多,影响产品的竞争力。 3.1加热炉 针对上述问题,此次对加热区和粗轧区 加热炉的改造主要目标是提高加热能 进行了大幅度的改造。改造后轧机小时产量提 力,增加有效尺寸。主要工艺技术性能参数 高30%,表面质量明显改善。此次改造历时1 见表1。 个半月,于2001年4月投产,现在生产顺利。 3.2粗轧机 2工艺流程 撤去了原有①500mm三辊1号轧机,改 用①650lllm三辊轧机,提高了轧制能力,为 2.1原工艺流程 更好地发挥精轧机组能力创造了条件。 原生产线主要设备:2列①500mm三辊

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