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2015年度大修后评价范本

兴山公司2015大修后评价报告2015年大修在公司领导的高度重视和全体职工的积极参与下于2015年3月7日结束,回顾本次大修工作,既取得了一部分可喜的成绩,也有一些不足之处,经过2015年上半年的生产运行,本次大修应该是取得了成功,对本次大修的后评价如下:2015年大修计划审定10项,计划费用支出674万元,实际完成10项,实际发生费用679.3万元。工程编号项目名称(设备名称)大修主要内容估算子项金额(万元)实际发生金额(万元)材料、备件劳务总计材料、备件劳务总计dx2015-xs1预热器窑耐火材料施工+烟室膨胀节更换20245247217.8870.67288.55dx2015-xs3窑(1)更换2、3挡轮带垫板;3档托轮轮带修复,小齿轮更647.656.24(2)更换三档托轮    55       dx2015-xs4篦冷机(1)篦冷机更换一、二段篦板及护板;框架、篦板梁水平及校正;71.21687.274.981286.985722拉链机更换    22dx2015-xs5入窑提升机更换胶749.548.24dx2015-xs6输煤管道更换尾煤输送管道预热器部分5384.1826.18dx2015-xs增补煤磨煤磨扬料板,选粉机换立轴,更换尾煤喷煤管    9 小齿轮调整传动找正,    3.9 烧成小计     384.42121.67506.09dx2015-xs7循环风机更换转子总成,更换两侧进气口,基础加53.930.4dx2015-xs8MLS3626生料磨(1)更换3#辊辊体,压力架的校正;82.224106.257.619.877.4(2)更换3个辊子辊皮,衬板;   (3)更换1#张紧杆,防撞板间隙调整;   (4)选粉机抽转子保养检查,轴承及密封(下部轴承检查或更换),动态叶片检查;   (5)磷渣板喂换槽板链条  2 22(6)石取做链条轨道‘换刮板  4 44均化小计     84.129.7113.8dx2015-xs284.01提升机链条整体更换、料斗整体更换、更换尾轮62.11274.131.779.841.57 主电机吊装及找正    44dx2015-xs9V选V型选粉机打散板,旋风筒风道做耐磨   4.3726.37 更换隔仓板及筛分板    2.52.5dx2015-xs10提升机更换尾节    55制装小计     36.1423.359.44大修总计     504.66174.67679.33具体如下:1、耐火材料大修:检修前存在的问题:大修前窑内7米、17米处经常出现高温点,窑变形处内衬有破落,;烟室、C5及鹅颈管处因浇注料脱落壳体有时烧红,系统漏风较多,高温风机频率40~41hz,窑尾EP95%以上,能耗较高。大修后的效果:系统漏风得到了明显的控制,窑上温度正常,无高温点,窑尾烟室、C5及鹅颈管的浇注料保持良好,没再出现烧红的现象,3~5月份平均煤耗149.4kg/吨熟料,大修前151.15kg/吨熟料,窑尾EP频率降至33~34hz。2、回转窑大修大修前状况:大小齿处振动和噪音较大,大修前三档托轮表面不同程度起皮剥落,尤以窑头档为甚,液压挡轮不能自动运行,2档、3档轮带垫板间隙较大,一般为19~23mm,且轮带挡铁脱落频繁,需经常加焊,维修强度较大。大修后效果:大修后通过三个多月的运行,液压挡轮恢复正常,岗位工不用像检修前一样人工推窑或放窑,劳动强度降低。设备运行参数较好:挡轮受力上行5.5MPA,下行4.8MPA,3档轮带垫板冷态间隙0°、90°、180°、270°间隙分别为11、10.5、8.5、12.5;二档轮带垫板冷态间隙0°、90°、180°、270°间隙分别为9.5、12.5、10.5、9.5;大修队托轮轮带表面进行了修复,更换了第3档托轮,振动状况好转。上半年临停率3月份1.6%,4月份0,5月份1.7%。3、入窑提升机大修前状况:大修前因为头轮胶块磨损不均,经常跑偏,偶尔有料斗擦碰机壳的情况,另外胶带使用年限较长,接头部位老化,运行中留有安全隐患。大修效果:更换了头轮胶片和钢丝胶带,按规定对带夹用500nm的力矩拧紧,运转正常,目前没有跑偏的现象,该设备完好。4、尾煤输送管道大修前状况:弯头等处多处磨穿,有时冒灰需人工绑扎,有一定劳动强度,且造成污染。大修后效果:更换耐磨陶瓷管道后,煤粉跑冒现象得到完全控制,职工劳动强度降低,另外更换后管道过度平缓,输煤阻力下降,目前在17KPa左右,大修前一般在19~23KPa.5、煤磨(增补项)大修前状况:小齿轮两端轴承座振动较大,自由端14mm/s,固定端27mm/s,环境较差。大修效果:调整了大小齿顶隙,两端为10mm,清理了齿轮罩内部油垢和出磨端的密封

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