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浅谈在线仪表在火力发电厂锅炉水处理中应用.doc

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浅谈在线仪表在火力发电厂锅炉水处理中应用

浅谈在线仪表在火力发电厂锅炉水处理中应用摘 要:文章介绍了在线分析仪与plc和变频器组成自动控制加药系统在调磷酸盐处理中的应用。此系统的应用彻底改变了人工加药不准确带来的经济损失,且对于节省人力、降低消耗、确保炉水安全、保证水质的稳定性,产生良好的经济效益和社会效益 关键词:线分析仪;计量泵;协调磷酸盐处理 中图分类号:TK21 文献标识码:A 引言 当今随着电子技术的发展和以计算机为代表的控制技术的突飞猛进,水质在线监测仪表、变频器技术和plc的应用已深入到工业生产和社会生活的各方面。水质在线仪表是生产现场最直接的检测设备,被称为自动化的“眼睛”,其准确性直接影响到自动化控制的精度。变频技术的不断发展和成熟,以其明显节能效果、高可靠性、较高功率因数及效率等诸多优点,越来越被人们所重视。可编程序逻辑控制器(plc),是近年来发展起来的并得到广泛应用的新一代工业自动化控制装置,它已成为解决自动控制问题的最有效工具之一,它编程简单并且稳定可靠,plc可以用于各种工业过程的闭环控制。当前自动加药系统已广泛采用plc自动控制技术、变频调速技术取代传统的直流调速系统 1 我厂投入炉内协调磷酸盐自动加药系统的原因及控制目标 引入原因:由于锅炉在运行中,因凝汽器的渗泄漏和炉水大量蒸发而引起的炉水盐分极度浓缩,会造成炉管积盐、结垢。以前我厂投入的一套手动加药系统每天人员分几班倒,人工取样实验室分析炉水的ph值和磷酸根值,靠人为经验配药后开启手动加药泵加药。因取样不及时、实验室仪表不准确、人的素质参差不齐等因素造成了系统加药不理想,该加的时候不加,不加的时候又大量加,这样不仅浪费了大量的人力物力,最关健的是造成了锅炉设备腐蚀程度严重加剧。因而我厂经过考查研究引入了这套自动协调磷酸盐加药系统,该方法要求严格控制ph值和磷酸根值,从而实现r值(钠离子的量浓度与磷酸根炉离子的量浓度比)的严格控制以保证协调磷酸盐处理的水质工况。协调磷酸盐自动加药系统常采用开关量控制二钠和三钠的选择,当磷酸盐超过给定值时停泵;当磷酸盐低于给定值时启动泵 控制目标:自动连续分析炉水磷酸根和ph值,输出信号送上位机系统和plc系统,加药量,根据水质、水量的变化,实现实时自动调节,达到最佳处理效果。当某泵故障时,备用泵自动投入使用,调节池液位实施连锁,低液位自动停泵并报警。根据工艺参数要求自动开启二钠和三钠药箱电磁阀加相应的药,低液位时开启补水阀补除盐水。实现数据处理、汇总、打印,上位机出现故障时,plc可脱离上位机独立运行 2 控制原理 自动加磷装置通过对炉水自动协调磷酸盐处理,控制ph值(9-10ph)和磷酸根值(315mg/1),从而实现r值(钠离子的量浓度与磷酸根离子的量浓度之比)的严格控制,以防止机组运行时杂质进人锅炉而引起积盐结垢。其控制原理为:通过汽水取样盘的在线磷表和ph表监测炉内磷酸根含量和ph值并输出4-20ma标准信号进入plc,整个plc控制系统按用户要求实现pid调节功能通过一系列算法处理(pid)再经过功能模块输出4-20ma信号进电控柜内变频器,相应控制计量泵的转速,以便自动调节计量泵的输出流量,调节流量范围为0100%。在plc中配有ad和da模块,来自磷表和ph表的420ma信号经plc进行pid运算后输出至变频器控制计量泵调节加药量。启动备计量泵时,plc先输出接点信号(开关量)到交流接触器,接通变频器电源,然后再正常启动泵 此系统最关键的设备是自动化在线分析仪磷表和ph表,它是保证整个闭环控制系统可靠运行的信号来源。在线仪表的测量值作为反馈,系统中采用pid算法,各系统plc与中控室计算机通讯。pid算法如下: u=kp[e(t) fe(t)xdt/t1 tdxde(t)/dt] u0 u:调节器的输出信号;e(t):调节器的偏差信号,它等于测量值和给定值的之差;kp:调节器比例系数;t1:调节器的积分时间;td:调节器的微分时间;u0:输出补偿 3 控制系统的组成 所有测量数据如水位、液位、药位在中央控制室集中显示。磷酸盐协调处理控制系统由ph表、磷酸根表;三菱plc控制器;西门子:6se6440-2ud21变频器以及电磁阀、加药泵和电机等组成。plc控制器根据ph值和磷酸根值计算出r值,由r值确定加药的品种,去控制磁阀的开启和关闭;磷酸根值作为系统的给定值 4 控制算法 在协调磷酸盐控制系统中,系统存在很大的时延,并且有两个反馈信号(锅水ph值和磷酸根值),控制参数也有两个,即系统为两输入、两输出系统。由于对象的数学模型是变化的,因此用经典的方法设计控制器十分困难。为了简化系统硬件组成和控制算法,我们采用专家系统的方法对被控对象实施控制。专家控制器的控制

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