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合成氨净化工段的设计.pdf

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合成氨净化工段的设计.pdf

小氮肥 第36卷 第1期 2008年1月 17 合成氨净化工段的设计 王志武 李 良 刘宜堂 (山东明水化工有限公司 章丘250200) 统压力为38 kPa,系统阻力为0.72 kPa,再生温度 0 前言 为48 cI=。脱硫液总碱度为24.2 g/L,栲胶质量浓 山东明水化工有限公司2005年6月与山西 度为1.56 g/L,悬浮硫质量浓度为0.23 g/L。半 晋煤集团实现成功合作,并决定进行520 kt/a尿 脱前H S质量浓度在1.1 g/m 左右,半脱后H S 素装置改造,该项目于2005年9月开始设计, 质量浓度在0.016 g/m 左右。半脱工段主要设 2006年2月破土动工,2007年3月一次开车成 备规格、型号见表1。 功。整个技改工程全部采用DCS集中控制,共分 表l 半脱工段主要设备规格、型号 为造气、净化合成、尿素3个操作点,节省了人力, 设嵛名称 规格、型号 数量/台 减少占地面积。采用固定床煤气发生炉间歇制取 半水煤气;栲胶法脱除半水煤气中的H S;中低低 CO变换;七级六列式对称平衡氮氢气压缩机;碳 酸丙烯酯法脱除变换气中的CO ;醇烃化净化精 制并副产甲醇;22.0 MPa压力下合成氨;水溶液 全循环法制取尿素,大颗粒造粒技术。其中造气、 净化及公用工程部分为公司自行设计,笔者负责 了净化工段的设计,参与了系统的原始开车过程, 净化工段可细分为半脱、变换、变脱、脱碳、精脱硫 等几个工段。 1 半脱工段 2 变换工段 (1)根据多年实际使用的情况,半水煤气脱 硫采用了栲胶法。脱硫装置设计能力为200 kt/a (1)变换系统采用中低低工艺和高效的中、 氨醇,脱硫塔直径为06 000 mm,在塔体上设置填 低变催化剂。 料冲洗装置。再生系统适当放大至010 000 mm, (2)中变炉分3段,分别设置喷水、蒸汽、煤 再生时间为16~18 min,在再生槽内设置加热器, 气冷激来调节催化剂层温度,自动控制,操作简 在冬季时保证溶液的再生温度。 便;低变炉分两段,每段人口均设调温水加热器控 (2)罗茨风机出口设安全水封,系统循环气 制人炉气体温度。 采用电动阀控制,以便及时有效调节气量、控制好 (3)饱和热水塔采用规整填料塔,减小了系 气柜高度,保证安全。 统阻力,增大了系统传质传热效率,系统采用多个 (3)两组静电除焦器为并联设置, 1 600 mm 高效低阻专用薄管换热器,以充分回收余热。 的进口管及出口管均用u形水封取代阀门。 (4)针对变换的腐蚀状况,第1热交换器采 (4)采用连续无高位槽式熔硫釜,设置溶液 用全不锈钢材质,饱和塔出口管等也采用了不锈 沉淀池 钢材质: 在气量为76 000 in /h(际态)的情况下,系 在76 000 n /h(际态)的气量下.系统f} 力 l8 小氮肥 第36卷 第1期 2008年1月 为0.78 MPa,系统阻力为0.06 MPa;饱和塔出口

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