变换气DDS脱硫运行小结.pdfVIP

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变换气DDS脱硫运行小结.pdf

小氮肥 第36卷 第 11期 2008年 11月 25 盲板,保持系统内呈微正压 (~30mmH:0)。如 2 原因分析 压力降低可用氮气 (其中0 体积分数 0.1%, (1)调节阀执行机构本身结构存在缺陷,脱碳 氮气进口处要尽量远离催化剂床层)向系统内充 塔液位调节阀前压力约为 1.5MPa,阀后高压闪蒸 压,以保证系统呈正压,防止空气进人低变炉。② 器压力一般为0.4MPa,前后压差 1.0MPa,在大 当必须检查催化剂床层时,先以氮气置换,然后打 压差的环境下造成受力不平衡,该结构执行机构由 开人孔 (不能同时打开两个),避免形成气体对流 于采用单弹簧牵拉式,致使输出轴较长,在不平衡 使空气进入催化剂床层 (即烟囱效应),烧毁催化 力的长期作用下,会出现弯曲,轴套与阀杆处密封 剂。 磨损加快,由于密封靠两个0形圈密封,造成0形 3 正常运行中催化剂维护 - 圈单面磨损严重。 . (1)热交换器 内漏是催化剂非正常失活的重 (2)调节阀振动频率大,调节阀阀杆由于上 要原因,水煤气中的氧及油污杂质串人低变炉造 下振动频率大致使阀杆轴套处密封疲劳加快,寿 成催化剂永久性失活。要注意变换炉温升与进、 命严重缩短。振动原因为阀杆受力平衡处于临界 出口气中CO含量的对应关系,一般变换掉 l% 状态,当力临界相等时所致。 。 (体积分数)CO其温升为9oC左右,温升大于对 执行机构输出力 一弹簧压力=调节阀前后压 应关系,要考虑热交换器是否内漏。 力差+阀芯重力+摩擦力 (2)生产过程中如遇上突然减量,应立即减 3 改进方法 少或切断蒸汽供给。否则会使汽气比剧增引起反 采用多弹簧执行机构,型号为HA6R,它具有 硫化。导致催化剂失活。 体积小、质量轻、操作方便、结构紧凑、输出力大的 (3)如果因油污包裹影响催化剂活性,可将 特点。主要有以下优点:一方面可将弹簧压力增 进 口H:S质量浓度提高到0.5 m。(标态),并将 大至80~240kPa,使输出力达到25000N,使阀 人 口温度提至250~280℃运行8~20h,热点温 杆受力平衡临界状态被打破,提高调节阀运行的 度控制在 ~370clC,再降到~210℃运行 ,即能恢 稳定性,可以避免震动现象的发生,延长执行机构 复活性,又不影响生产,但不宜经常采用。 轴套活动部件使用寿命;另一方面此执行机构的 (河南鹤壁市宝马化肥厂 推杆比原来的长度减少一半,在前后压差的作用 458008 张顺平 杨 明) 下不会产生弯曲,轴套部位0形圈寿命会大大延 长,可有效避免漏气故障的发生。 脱碳塔液位调节阀执行机构改进 两套调节阀的执行机构从2006年大修期间 l 存在的问题 改造后,至今运行正常。既提高了执行机构的运 山西兰花集团化肥厂脱碳采用 NHD液物理 行周期,延长了使用寿命,又有效地对脱碳塔液位 吸收法,脱碳塔液位调节阀是脱碳

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