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立磨吐渣原因分析及处理
赵尊伟
(黑龙江浩良河水泥有限责任公司,黑龙江伊春153103)
1 简介
我厂为2000t/d熟料预分解窑生产线。原料粉下降,研磨效果不好,使磨内循环负荷增大造成吐渣。
磨采用沈阳重型机械厂MPS3150立磨。主减速机为3.2物料原因
德国进El,工艺流程见图1,主机设备见表1。自投产 (1)入磨物料粒度大,正常要求入磨粒度80ram,
以来运行情况良好.曾创下了国内调试时间最短的记 大块物料占总物料的5%是允许的。但实际生产中入
录。
但近期以来.吐渣量由最初每班几车发展到几十 于5%.这势必增加磨内循环负荷。引起磨内料层不
车(车为手推车约It/车),吐渣由汽车运回到预均化 稳.造成吐渣增多。
堆场,重新搭配,再一次入磨粉磨。由于吐渣量的增 (2)物料离析。由于物料本身原因以及上料时间
多。导致立磨台时产量降低,增加了工人劳动强度及 不及时造成人磨块料过分集中,使循环负荷增大,引
相应电耗,增加了生产成本,现就这
一现象做一简要分析。
2立磨吐渣与正常运转时各
参数对比情况(见表2)
3 吐渣原因
3.1 设备原因
(1)喷12t环磨损及喷口环上盖
图1 工艺流程图
板损坏.入磨检查发现喷口环已磨
表1 主机设备主要技术参数
掉约三分之一.这使磨内风速达不
设备 生产能力 规格型号 电机功率
到设计风速80—90m/s.不能将物料
立磨 150t/h MPS3150 1 120kW
及时托起。造成吐渣。 循环风机 270000mVh W%n.No.20F l 000kW
高温风机 437000mVh 3222DmB24 1600kW
(2)磨盘环磨损严重,最初设计
窑尾电收尘器 420000mVh 收尘效率:99.875% 烟气露点:45℃
为间隙8ram.后人磨检查发现间隙已
电收尘排风机 440000mVh kml3No.28D 280kW
达20--40ram,漏风严重。造成吐渣。
裹2立磨吐渣与正常运转时各参数对比情况
(3)导向锥磨损严重,不能有效
项目 磨机主电流(A)磨机人口负压(P劬磨机压差(k1)a)磨机出口温度(℃)磨机振动值(mm/s1
地起到导向物流、气流的作用。 正常时 90一100 —40(卜-5004.5—5.0 85—95 2_3
f4)磨辊辊皮及磨盘村板磨损吐渣时 125-135一100-一2005.4—5.9 7乱75 8.-10
全国水泥立磨技术装备研讨会论文集
起吐渣。 子,降低入磨物料粒度。加大生产管理力度,及时上
(3)物料易磨性差。原设计采用大理岩、铁粉、粘 料.减少物料离析程度.保持混合料仓料位在三分
土三组分配料。后改为大理岩、铁矿石、粉煤灰配料。 之二以上。
由于物料难磨成分增加。使磨内循环负荷加大,造成 (2)减少易磨性差的物料的用量。
吐渣。 (3)降低人磨物料水分,在堆棚晾晒、翻动,在入
(4)粉煤灰的影响。粉煤灰代替粘土配料,由于 磨三道阀底部加一预热风管.热风由入磨热风管处供
雨季粉煤灰水分大.最高达20%.
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