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自动络筒机提高运转效率技措的探讨论文.pdf

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“青岛宏大杯”用好自动络筒机扩大无结纱技术交流研讨会 自动络筒机提高运转效率技措的探讨 倪士敏叶金发方文明王平 浙江双可达纺织有限公司 自动络筒机具有较高的经济效益,棉纺织技术发展必然会增大自动络筒机的使用广 度、深度。棉纺厂关于自动络筒机的应用技术,最终归结为提高络筒机的生产效率和络 纱质量。当生产效率较低时,为了平衡好细纱质量,不得不过高的提高络纱速度,因此 又会影响络纱质量。如何正确处理好自动络筒的质量与产量这一矛盾,根据本公司的实 践,提出粗浅看法,供大家探讨时参考。 1自动络筒机效率的对比 在组织实施有关技措、管理的前后,自动络筒机效率形成明显的对比。 1.1原来效率较低 率较低,为了消化细纱产量将络纱速度提高到1300’1400m/min,又无法进行周期保养, 有时仍会“堆纱”。将三班人员改两班生产,人员疲惫,机台和现场整洁不良,络纱质量 较差,形成恶性循环。络筒机效率降低为70%左右,曾提议要增购设备来解决“堆纱”。 1.2组织技措后效率明显提高 . 细纱机新增8台为96台共40320锭,比原来增加9%;细纱机速度比原来提高约 8%’10%;纺纱品种变化较小。经过组织技措后自动络筒机效率明显提高为85%’88%。此时 提高了络纱质量。有条件每日可以进行周期保养工作,生产机台与现场整洁大大改观, 由此又可促使提高效率,进入良性循环。 2自动络筒机提高效率技措 自动络筒机生产效率,产生上述明显的演变,原因何在? 2.1提高管纱质量 一般认为应用电子清纱器可以提高筒纱质量,但是如管纱质量较差必须付出降低络 筒机效率的代价是非常沉重的。提高自动络筒机生产效率最根本的办法是提高管纱质量。 鉴于提高管纱质量是一个系统工程又非本文主题,故作简要讨论如下: 2.1.1实施针织纱牵伸工艺 .260. “青岛宏大杯”用好自动络筒机扩大无结纱技术交流研讨会 须条有较多捻度,纤维间抱合力较紧,条干均匀,故棉条条干毋%可降低0.59%。 (2)粗纱捻系数根据针织纱欠伸工艺要求,粗纱捻系数应大为宜。由于喷气织机以及高 速制造对棉纱质量要求较高,估机织纱欠伸工艺向针织纱牵伸工艺靠近。前纺近代化设 备与工艺,要求重定量、高速度、大卷装。本公司精梳与普梳粗纱干定量为5.99/lOm, 及细纱吊锭退绕均要配置粗纱较高捻度。本公司粗纱捻系数为117’120。 距以49.5较好,相应握持距为65.23mm。 (4)细纱上肖隔距块为2.5mm。 (5)细纱前——中罗拉中心距缩小罗拉中心距为41.5mm是早已众所周知的成熟经验。 43mm,但无法实施41.5mm,失去了进一步提高棉纱质量的机会,削弱了质量竞争的优势。 2.1.2胶辊胶圈应用技术 (1)握持力与欠伸力同步发展上述2.1.1有关工艺配置,较大的粗纱捻系数、细纱后区 牵伸倍数较小、前——中罗拉中心距较小等会使欠伸力增加。前胶辊握持力与欠伸力同 步发展,握持力最小值增大、以及不匀率降低,握持力最小值大于欠伸力最大值,才能 正常欠伸,改善棉纱质量。选用65。低硬度胶辊,为改善抗绕性能,表面涂料甲组:乙 组为l:19。前胶辊加压为140’145N/2锭。 (2)因种种原因,细纱前胶辊应用管理问题较多: ①胶辊型号有进口贝科、国产两种共三种;胶辊表面硬度有65。、72。两种,在 各机台乱用。 ②前胶辊被减量较大,但进口贝科、国产65。胶辊未充分上机使用。 ③因立式套胶辊机的握辊架磨损,套冲铝衬内壁,上机运转造成“隐块”,棉纱存在 “机械波。 (3)胶辊优化组合管理 ④将机上使用与备件胶辊全部动态手摸检测,停用、剔除“隐块”胶辊。 ⑤经检测后的合格胶辊,将进口贝科、国产65。胶辊全部上机分区使用。例进口贝 科胶辊,原只使用40台,现扩大使用65台。72。前胶辊停止使用。 ⑥后胶辊表面硬度原为82。,经对比试验82。胶辊条干为.12.04%;后胶辊使用72 。后,条干f瞄为11.75,使用72。后胶辊60台。 (4)研试wRC一565铝衬胶辊 .261.

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