网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

K6连杆攻丝质量问题的改进.doc

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
K6连杆攻丝质量问题的改进

K6连杆攻丝质量问题的改进 杨纪J 摘要K6连杆丝锥制造质量差直接影响到K6连杆螺纹孔的加工质量,在攻丝过程中,丝锥崩刃造成螺纹孔出现烂牙和螺孔粗糙度差等加_T-质量问题,为确保K6连杆的正常生产,提高K6连杆螺纹孔的加工质量,减少废品,是我们必须要解决的问题。 叙词 丝锥崩刃 螺纹孔烂牙 丝锥制造质量 一问题的提出 连杆是发动机的重要零件之一,它在发动机内部的工作状况十分恶劣,在高速旋转运动中承受着巨大的交变载荷和应力。因 此,K6发动机的连杆材料为42CrMo,这种材料属于高强度合金钢。该材料经过热处理正火后具有良好的综合机械性能,它的主要性 能指标如下:抗拉强度O-6=110k /mm ,屈服点 =95k m ,延伸率d:12% ,收缩率=45% ,冲击值 =8k ·m/erft2,该材料的特点是强度高,韧性好,但是这种材料的切削性能较差。 如果使用的丝锥本身也存在一些质量问题,那么在这种材料上攻丝,加工出的螺纹孔特别容易出现烂牙和螺孔粗糙差等质量问题。为确保K6连杆生产的正常进行,提高K6连杆的加工质量,减少废品,是我们出须解决的问题。 二攻丝质量问题的分析 1.连杆螺纹孔烂牙问题 连杆螺纹孔烂牙问题曾一度困绕着K6连杆的正常生产,从去年年底到今年年初这段时间内,K6连杆在攻螺纹孔这道工序上出现了连续烂牙现象,产生了不少的废品。经过我们跟踪调查,发现这些废品都是因丝锥。 · 42 · 在切削过程中出现崩刃造成的。我们发现产生烂牙有两种情况,一种是在切削过程中。丝锥崩掉的切削刃卡在螺纹孔内,操作者在不知晓的情况下继续攻丝,卡在螺纹孔内崩掉的切削刃就会啃掉螺纹,造成烂牙;另一种情况的烂牙是产生在丝锥回丝过程中,当丝锥攻完螺纹孔后往圆倒转时.排屑槽中挂带的切屑挤楔在丝锥的背刃处,极易嵌人工件与背刃同的缝隙和牙形槽中,在回丝过程中,丝锥将挂带着切屑带着往上走,切屑挤牙螺纹,造成螺纹孔烂牙。 2.连杆螺纹孔中径超差 由于42CrMo材料经过正火处理后,它的韧性较好,塑性变形大,易产生粘屑。这种材料攻丝时产生的摩擦热极易把细小的牯屑焊 接在切削刃上,形成积屑瘤 由于积屑瘤的切削作用,将造成连杆螺纹孔中径扩大,造成废品;另一种情况是在丝锥磨螺纹齿时,丝锥螺纹齿背刃上产生了磨削毛刺,这些微小毛刺在丝锥回丝时参加切削,使螺纹中径变太并造成废品。用螺纹止端塞规检查,螺纹止端塞规全部都能通过。 3.连杆螺纹孔粗糙度差 K6连杆螺纹粗糙度规定为,造成螺纹粗糙度差的原因有:一是切削刃没磨锋利,前后维普资讯 刀面粗糙度差。用这样不锋利的切削刃切制螺纹时.螺纹不是用锋利的刃口切下来的.而是靠切削刃挤刊和啃下来的.这样的螺纹表面粗糙度当然很差;第二种情况也就是前面提到的微小粘屑,这种微小牯屑粘在切削刃表面并参加切削,实际是在参加刮削,由于这种粘屑是不规则的,结果在螺纹加工表面出现很多划痕,造成加工表面粗糙度很差,严重时将造成连杆报废。 4.连杆螺纹孔中径尺寸偏小 出现连杆螺纹孔中径尺寸偏小有三种情况,一种情况是当K6连杆材料经正火处理后它的硬度值偏上限,切削螺纹时这种材料出现塑性变形回弹,攻丝后的螺纹孔中径尺寸会出现偏小偏紧的情况;第二种情况是丝锥在制造过程中,当丝锥中径的制造公差处在下极限时,有时也会出现螺纹孔中径尺寸偏小偏紧的情况;第三种情况是因K6连杆的材料韧性好,塑性变形大,攻连杆螺纹孔时容易在螺纹孔内产生飞边,毛刺,螺纹孔中径尺寸也会出现小偏紧的情况,但这种情况并不是真正的螺纹孔中径尺寸偏小。 三解决问题的方法 1连杆螺纹孔烂牙的解决办法 在丝锥攻丝过程中,由丝锥本身崩牙造成连杆螺纹孔烂牙问题,必须解决丝锥的崩刃问题,把崩刃丝锥送交中心计量室检验,结 果如下:组织结构,回火马氏体+残余奥氏体+淬火马氏体+碳物;淬火晶粒度8级;裂纹两侧有脱碳层。从检验结果我们可以初步 判定这批丝锥跟热处理淬回火有关。根据国内一些工具厂的报道,他们使用的各类高速钢(W18,W9,W6,W2等)的合金含量也都在一定范围内波动.也存在一些像碳化物偏析的问题。要制造出合格的高速钢刀具,刀具的制造工艺就显得非常重要,而刀具的热处理工艺制订得合理与否将成为刀具制造成败的关键。因此改进和优化K6连杆丝锥的热处理工艺,对解决连杆丝锥崩刃现象尤为重要。通过热锻车问.工具车间和工艺处工艺员的共同努力.调整了热处理工艺参数和增加一次回火次数并注意刃磨质量,使后面一批丝锥的质量有了一定程度的提高。在最近一次K6连杆攻丝过程中.没有出现一支丝锥崩刃的现象;通过对操作者攻丝操作的指导,使操作者攻K6连杆螺纹孔在回丝时,注意丝 锥前端部切削刃挂带切屑的问题。通过操作者细心的操作,使丝锥挂带切屑造成连杆螺纹孔烂牙的问题得到根本解决。 2.解决螺纹孔中径超差的问题 为了减少和避免因连杆螺纹孔

文档评论(0)

小教资源库 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档