河南地矿局金属矿产找矿取得骄人成绩.pdf

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钱士湖:控流密封 自降尘导料技术在和睦山高压辊磨厂房的应用 2014年 12月第 l2期 除尘系统,但受场地限制,该除尘系统难以实施,且 二楼楼板的伸缩缝处采用橡胶板固定方式固定 ,防 湿式除尘或对物料加水抑尘均可能使料仓下料 口堵 止二楼的粉尘及物料在设备运行时振落至一楼。 塞,这种状况不仅会影响岗位工人正常监控、点检和 (2)将给矿皮带机两侧的导料板延长到头部漏 巡视等,而且增加了安全隐患,因此,高压辊磨机厂 斗处,上方采用钢板或滤布密封,防止粉尘外溢。给 房的粉尘处理已迫在眉睫。 矿皮带机头部改造后示意见图2。 3 改造工程的实施 3.1 加6皮带机的改造 (1)采用升降式静电吸尘挡帘,对进料 口进行 密封,防止下方粉尘溢出,并尽量减少外部物料带入 复 过多的新鲜空气。 部聚氨 (2)对头部漏斗与料仓间进行软密封,即将连 接部分用立板及盖板密封,四周的侧面采用粉尘阻 尼减压器密封粉尘,让过大压力的空气从阻尼减压 图2 高压辊磨机给矿皮带机头部的改造 器 内溢出,而粉尘留在料仓 内。 3.3 加7皮带机尾部的改造 (3)在有摄像头及探照灯的对应位置,设置观 (1)对高压辊磨机下方的溜槽进行改造,使上 察玻璃窗,旁边安装观察门,同时安装减压阻尼组 方的物料尽可能沿着溜槽 内壁以一定的角度滑下, 件,既便于观察仓内料位,又能降低仓内气压,同时 从而减少撒落宽度并使冲击粉尘下落到皮带机导料 便于玻璃窗的擦拭。 槽中。 (4)在头部滚筒下方加装聚氨酯清扫器,保证 (2)将传统的导料槽改为双密封 自降尘装置, 刮料效果,同时将物料落到料仓 内。 在该装置中设置阻尼减压器,以及静电吸尘挡帘将 (5)在头部漏斗下方的料斗里设置一段导流溜 导料槽分割成缓冲、净化、泄压3个隔离区域,使高 槽,在提高下方料仓料位高度的同时,减少冲击粉尘 压辊磨机下方的导料槽 内风压急速下降,粉尘通过 的产生。加6皮带机改造后示意见图1。 阻尼器分区下落并随皮带上物料一起带走。 (3)在导料槽与溜槽间无法实现负压平衡回流 的情况下,双密封导料槽出口处安装微动力减压导 流系统。 4 改造效果分析 仓 除尘系统改造以来,设备运行情况 良好,现场粉 导 尘浓度小于20mg/m ,达到职业卫生要求标准。与 布袋除尘器、静电除尘器等相比,控流密封 自降尘导 图1 加 6皮带机改造 料系统具有能耗低、无需人员操作、便于管理、节电、 3.2 给矿皮带机头部的改造 节水、维修费用低等优点。 (1)在头部漏斗与中间架连接部位的下方,即

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