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浅谈提高钢材利用率
— — 港口机械类行业
何华文 剥、泳涛 (上海振华重工集团股份有限公司)
摘要:本文对港机类行业提高钢材利用率的一系列 问题探讨。简 1.5管材及型钢的利用都是依照图纸 目录统一算料,
要阐述 了导致钢材利用率偏低 的种种原因,采取了一系列活动:原因 再放 1.1左右 的余量 ,然后 由施工队 自行下料 ,型材 的利
分析会、无余量制作、套料三级审核、共边切割、材料缺失、控制钢板 用率往往只能达到 88%左右。
规格优选、余料管理等等。
1.6薄板的利用。如本公司常用 的2mm和 4mm薄
关键词:板利用率 数控 比率 无余量制作 排版套料 三级
板 ,主要用于制作大车防护罩和铭牌等不重要的辅助部
审核 共边 材料缺失 板规控制 余料管理
上海振华重工(集团)股份有限公司是专门制造港 口机 件。根据市场信息反馈,此类薄板基本是定尺生产,板材长
械和海上重工的企业 ,钢板成本一直是我们的主要成本 ,钢 宽都有相对统一要求。但在项 目图纸中,薄板零件尺寸有
板利用率的高低直接会反映出公司盈利能力的高低。例如:大有小 ,使用一张板嫌小、使用两张又嫌大 ,薄板不能对
对于一台用钢量在 1000吨左右的港 口机械 ,如果钢材利 接 ,造成薄板的利用率很低。
用率提高 2个百分点,那么单机制造成本直接就下降 1O0 1_7排版套料时,只对正确率进行要求 ,对单张排版
万 ,成本的下降就意味着利润的增加。在港机市场竞争 日益 利用率的要求不做考核,套料员对钢板利用率没有形成正
严重的今天,如何提高钢板的利用效率显得尤为重要。 确概念。
1先找出导致钢材利用率偏低的种种原因 1。8数控套料时,由于软件功能限制 ,数控套料不能
1.1钢板数控零件只占项 目的85%左右,有一部分由 够采用共边切割方案。
施工队 自行下料,但 由于下料的过程中控制的不严格或者 1.9数控件缺失、钢板材料有缺陷换板等 问题 ,导致
说方法的不准确,导致 了很多钢板的浪费:同时钢板退库 的二次下料。振华重工股份公司钢板缺 陷跟换的板材有
情况不理想 ,由于钢板 由施工 队 自行切割,导致 了很多余 32.275吨,材料转运缺失有 23.738吨,直接导致全年利
料变成了废料。同时,钢板的编号及炉批号的移植不到位 ,用率降低 0.2个百分点,直接经济损失 250万以上。
使得许多的钢板余料不能利用到钢板上去等等问题。 1.10数控排版时板 的规格与钢板利用效率的矛盾。
1.2零件的余量 问题。由于项 目在开工前期各施工队 从采购及堆放 的存放调度、切割管理方面来说 ,希望板材
在制作的过程中存在许多不确定因素,为保证构件尺寸,规格越少越好 :而从钢板套料方面则希望板材规格能最大
会适当增加一些余量。如 :RTG轮胎 吊项 目:大梁、鞍梁、支 限度与零件尺寸相一致 ,板材 的规格越多越少,钢板利用
腿等部件都会长度及宽度方向单边 留50—100mm施工及 率就能更高效得到提升。
拼接余量。 1.11余料板的管理不够到位。余料产生后,有部分由
1.3工装件 的制作也是影响钢板利用率 的一个很大 于钢板编号、炉批号等移植不到位 ,只能用于工装件的使用。
因素。因工装件在项 目钢材统计上面是不统计到钢板利用 2制定切实可行的处理方案
率上去,但是使用的钢板都是从钢板库里面出来的钢板。 2.1钢板零件本公司全部采用数控下料,取消施工对
日积月累,这一部分的钢材数 目是非常大的。 手工下料环节。同时对余料全部统一编号进行入库,确保
1.4非规则构件的钢板利用。因往年往往是把生产率 余料能够充分利用到位。在数控套料时优先采用余料排版
放在首位 ,所以对不规则零件 的分段工作抓得不是很紧,套料,减少余料库存。2011年 1—11月份余料消耗库存为
所 以在钢板利用率上也拉 了很大的后腿。
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