基于PLC伺服控制对插齿机床控制系统的改造.pdfVIP

基于PLC伺服控制对插齿机床控制系统的改造.pdf

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第21卷 第2期 浙江万里学院学报 VO1.21 No.2 2008年3,}{ Journal of Zhejiang Wanli University Ma,ch 2008 基于PLC伺服控制对插齿机床控制系统的改造 童志宝 (浙江万擘学院,宁波 3151O0) 摘 要:文章介绍了用PLC、伺服控制和变频控制技术x,J手捅齿机床进行控制系统改造,但保留机床原有的机械 机构和液 传动.实践证明,改造后的机床能满足生产要求,控制系统稳定可靠,电路简单,性价比高. 关 键 词:PLC;伺服控制;变频器;插齿 中图分类号:TP 27 文献标识码:A 文章编号:1671—2250(2008)02—0061一O3 收 稿 日期:2007—10—12 作 者 简 介:壹志宝,浙汀万里学院电子信息学院高级 】二程师. 某一齿轮加工厂从俄罗斯廉价购入一批二手插齿机床,其机械和液压基本完好,但电气控制残缺不全, 并采用上世纪八十年代初期的电气控制技术.工作台进给和主轴变速控制均为直流调速控制,整个机床控 制用继电器接触器控制系统.为了降低机床改造成本,我们在保留原有机械和液压的基础上,采用现代控制 技术对整个电气控制方式和线路进行重新设计.用伺服控制电机代替工作台进给电机,用变频电机代替主 轴电机,整个机床控制改用PLC. 1 插齿机床的传动方式和控制要求 1.1 插齿机结构与传动 插齿机床示意图如图1所示.主轴带动刀架部件实现插齿刀的往复运动、展成运 动和让刀运动,工作台驱动工件实现展成运动和径向进给运动.工作台(工件)径向进给和圆周进给实现进 齿和换位,工作台转动、进给和粗精磨切均为自动变速,其中圆周进给为无级变速,并按一定比例量进行粗 精切的圆周进给.径向进给也是无级变速,径向切入的次数和每次切入的深度可按产品要求实现任意选择. 插齿的精度主要取决于分齿模数与齿深度控制,但机床仍用原有的机 械分齿盘.为消除机械加工的结累误差,控制采用闭环伺服控制,即用伺服 电机驱动完成工件实现圆周进给和径向进给,以确保加工齿轮有高的精度. 让刀运动与刀具往复运动保持同步转动,即刀具向下切削行程时保持 直线运动,而向上回程时让刀,让刀运动是由主运动通过同步齿轮转动到 让刀凸轮,可使刀架内外双向让刀,以满足内齿或外齿切削.立柱部件左右 偏移实现斜向让刀,以满足斜齿加工需要.为了调整插齿的速度和切削力, 用变频电机驱动主轴带刀架机构工作,变频器对电机实现恒功率控制川. 图1 插齿机示意图 1.2 插齿机控制要求 本插齿机床是一种半自动组合加工设备,工作台和 刀具的运动是通过交流伺服驱动、变频驱动和液压传动协调完成展成运动,以保证加工不同齿轮产品和精 度.同时,还要对工作台的夹紧和松丌、工件的松开和夹紧,工作台的快进和快退等辅助运动进行摔制.因 此,改造后的机床必须满足: 1.2.1 手动调整 (1)工件夹紧与松丌 ;(2)工作台快速进退与快速回转;(3)工件夹紧,此时防护门丌关闭 合才能进行如下工作:1)刀具往复启动、停止、高低速选择;2)刀具主轴正反转启动与停止;3)径向进退与停 止;4)选择内齿时,刀具可点动上停;选择外齿时,刀具缓慢』二下往复运动.5)冷却泵可启动停止;6)安装特 52 浙江万里学院学报 2008年3月 殊附件装置时,尾架顶针可上下移动. 1.2.2 半自动循环 (1)工件夹紧松开,工作台快进快退在循环子内的半自动循环分为:1)外齿螺旋进给半 自动循环;2)内齿螺旋进给半自动循环;(2)工件夹紧松开,工作台快进快退在循环子外的首件试切半自动循 环分为:1)外齿螺旋进给首件试切半自动循环;2)内齿螺旋进给首件试切半自动循环;(3)机床在循环结束 后,主油路系统处于卸压状态时,机床仍保持良好的润滑状态. 2 控制系统的硬件设计 2.1 可编程序控制 可编程序控制器因其运行可靠,维护方便,抗干扰性强,对开关逻辑编程简单等优点, 广泛应用于当今工业控制领域中. 本机床使用三菱PLC FX 1 N一60MR[ ,有36

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