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北京城建滑模施工外观处理措施
一 滑模施工外观存在的质量问题及其修补措施 1
1、浅圆仓外观质量排查问题如下: 1
2、原因分析: 2
3、浅圆仓结构安全和使用功能分析及处理措施 3
4、针对以上质量问题处理方案如下: 3
5、修补作业验收: 4
6、修补内外架搭设方法和材料: 4
7、为避免以后滑模施工出现以上问题的预防措施和保证措施: 4
8、质量标准: 6
二、滑模工程应急措施: 7
一 滑模施工外观存在的质量问题及其修补措施
本工程浅圆仓主体仓壁采用滑动模板工艺施工。我单位自2010年8月初开始仓壁模板的滑升,通过建设单位及监理单位对滑升成果的检查,发现仓壁部分混凝土外观质量出现问题,现我单位对此做出分类排查、原因分析及处理、预防措施。
1、浅圆仓外观质量排查问题如下:
序号 浅圆仓栋号 部位 存在的问题 1 18#仓A区 0.5~3.5米 局部仓壁弧度不平滑,误差在3mm左右;局部麻面有气孔,气孔最大直径不大于2mm,深度约1~2mm左右;流坠灰没有清理干净。 2 3.5~5米 仓壁局部出现麻面、气孔,气孔最大直径不大于2mm,深度约1~2mm;上下层混凝土交接部位不平整,错台约1mm,流坠灰没有清理。 3 5~18米 麻面部位较多,收浆不及时,混凝土初凝后进行的修补的水泥标号不一致,形成片型麻面;局部存在气孔,孔径不大于2mm,深度小于2mm;流坠灰没有清理。 4 18~20米 麻面、流坠灰没有清理。 5 18#仓B区 0.00米 混凝土交接部位不平整,错台1mm左右;流坠灰没有清理。 6 1~3米 局部麻面;流坠灰没有清理。 7 4.5~6米 混凝土交接部位不平整,局部突起约1~2mm;收浆不及时,麻面部位较多;流坠灰没有清理。 8 6~20米 局部交接部位不平整,局部起台1~2mm左右;存在麻面、气孔,孔径不大于2mm,深度小于1mm,流坠灰没有清理。 9 18#仓C区 0.5米 局部交接部位不平整,突起约1~2mm;流坠灰没有清理。 10 1~1.5米 局部麻面、小蜂窝,面积小于5mm2;交接部位不平整,局部突起1~2mm;流坠灰没有清理。 11 3米 局部麻面,流坠灰没有清理。 12 4.5~6米 混凝土交接部位不光滑,收面痕迹太明显;局部麻面、气孔,孔径不大于1mm,深度小于1mm,流坠灰没有清理 13 6~20米 麻面,表面弧度不圆润,有突起1~3mm或凹陷约1mm左右。 14 18#仓D区 5米以下 局部气孔,最大直径不超过2mm,深度小于1mm;麻面。 15 5~7米 麻面、收面痕迹太明显,修补水泥颜色不一致。 16 7~18米 麻面、局部有气孔,孔径不大于1mm,深度小于1mm;流坠灰没有清理。 17 18~20米 麻面、局部有气孔,孔径不大于2mm,深度小于1mm 18 17#仓A区 1~4米 局部麻面,气孔,孔径不大于2mm,深度小于2mm 19 4~18米 流坠灰没有清理,局部麻面 20 18~20米 混凝土交接部位不平整,局部起台约1~2mm,流坠灰没有清理 21 17#仓B区 1~4米 流坠灰没有清理;局部存在麻面、气孔现象,孔径不大于2mm,深度小于2mm,收面不光滑。 22 4~6米 流坠灰没有清理,局部麻面 23 8~20米 流坠灰没有清理,局部麻面 24 17#仓C区 1~5米 流坠灰没有清理,局部麻面,有小气孔,孔径不大于2mm,深度小于2mm 25 8~10米 流坠灰没有清理,局部麻面 26 16米 局部起台1~2mm左右,流坠灰没有清理 27 16~20米 流坠灰没有清理 28 17#仓D区 1~2米 流坠灰没有清理;抹面不光滑、麻面 29 3~6米 流坠灰没有清理;局部麻面,有小气孔,孔径不大于2mm,深度小于1mm 30 6~18米 流坠灰没有清理,局部麻面 31 18~20米 局部起台1mm左右,流坠灰没有清理
B区 C区
北
A区 D区
2、原因分析:
水平施工缝:滑模施工不连续,在浅圆仓4.5m以下,滑模施工过程中,因需要在±0.000m处和挡粮门上方过梁处停滑一次,而门口上方模板需要进行重新组装,停留时间需要40多小时,暂停时间过长,且人员准备不充足,造成了施工过程衔接不连贯,错过了最佳滑升时间,出现停顿后接槎处的处理未达到要求,模板上粘接的混凝土也未清理干净,局部小面积出现小蜂窝、麻面、错台及细小裂缝现象。
麻面和细小裂缝:施工中模板上混凝土没有及时清理,模板提升时摩阻力较大,造成混凝土表面出现麻面和细小裂缝;
流坠、漏浆:模板拼缝不严造成混凝土原浆流坠至仓壁上;
气泡:由于混凝土
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