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多功能调渣剂在电炉冶炼中的试验研究.pdf

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第 18卷第4期 安徽 冶金 科 技 职 业 学 院 学报 V01.18.No.4 2008年 l0月 JournalofAnhuiVocationalCoUegeofMetallurgyandTechnology Oct.2008 多功能调渣剂在电炉冶炼中的试验研究 黄志勇 ,颜根发…,徐广治[¨,臧国荣 ,朱纪明[] ([1]马鞍山中冶钢铁冶金高新技术有限公司 安徽马鞍山 9.43002);([2]江苏鑫瑞特钢有限公司 江苏常州 213151) 摘 要 :研究了ZY型电炉多功能调渣剂工业性试验实践。表明炉渣泡沫化效果显著,冶炼电耗相对降低4(kwh·)/t;炉渣 TFe下降幅度较大,相对降低率达 10%~20%。从理论上探讨上述效果的机理。认为随着电炉生产效率和比功率的不断提 高,在电炉冶炼过程中采用一种既能使炉渣泡沫化,又能降低炉渣TFe的电炉多功能调渣剂十分必要。 关键词 :电炉;多功能调渣剂;泡沫渣;炉渣TFe 中图分类号:TF741.31 文献标识码 :A 文章编号:1672—9994(2008)04—0004—04 现代 电炉技术进步的主流是提高生产率。为 ~ 15;CaO22—30;H2O≤1.0。 此一方面扩大电炉容量,美国已出现380t电炉;另 1.2 试验方法 ~ 方面缩短 电炉冶炼时间,实行高功率 (≥400 试验工艺流程:EBT(偏心炉底出钢电弧炉)一 kVA/t)和超高功率(≥800kvA/t)供电,这是现代电 U 一CC 炉冶炼技术的核心。解决高功率和超高功率供电 在钢厂原工艺基础上,加入多功能调渣剂的方 对炉壁热点和炉盖的严重辐射,必须有长弧泡沫渣 法是:在 电耗为总电量 55%时(温度≥1500oC)开 冶炼技术与其匹配。降低物料消耗及生产成本是 始连续加入,直至电耗为总电量 85%时加完。加 电炉炼钢技术主要的发展方向之一,其重点是降低 入量为4kg/t~7kg/t。 钢铁料消耗,因为在冶炼碳素钢时,钢铁料消耗 占 总成本的6o%以上。因此,在 电炉冶炼过程中,加 2 试验结果 入一种既能使炉渣泡沫化、又能显著降低钢铁料消 试验结果见表 1。 耗的电炉多功能调渣剂,是个一举两得的好方法。 表 1 试验结果数据 1 试验条件与方法 1 调渣剂加入量 皇堑 /kg/t 炉薮 w/% 炉薮 /(kW ·h)/t 1.1 试验条件 试验炉 4~7 32 l8.28 32 319 空白炉 0 12 23.03 46 323 (1)电炉主要参数:公称容量 30t;平均出钢量 冶金效果 下降4.75 下降4.0 42t;变压器额定功率 15000kVA;电弧炉额定功率 (1)能使炉渣泡沫化,并且均匀、持续、稳定。 500kVA/t;经常性装料2次;冶炼周期 120min出钢 加人多功能调渣剂以后基本实现全程炉渣泡沫化, 形式 偏心底 。 效果显著。提高了电炉热效率,可降低冶炼电耗4 (2)铁水比20%~30%、铁水成份(w/%):C4.

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