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一次机械故障引起的套印不准
印版与压印滚筒之间的压力解决了印刷的难题。 着荷叶边一侧裁掉约1.5cm.这时发现裁下的纸条有明显
2.自动接纸问题。如果用硬纸搭接.纸张克重就超 的弧度(弯曲).被切纸荷叶边明显减轻,于是我们决定
出了该机最大承受量2809/m2。为此,我们通过软纸连接
(即两卷硬纸之间用软纸进行搭接)的办法解决了自动接
纸过厚的问题。 于印刷面4mm。恢复正常压力,试印.结果打褶现象鳃决
3.裁切问题。如果直接出成品.这个问题就比较难, 了。
就目前我们的能力也解决不了。为此.我们只能从“半成 值得注意的是机速不能太快.否则会影响套印质量,
品”这方面努力.即通过更换裁切齿轮的办法将印刷好的 原因是叼口方太窄.拖梢太长,我们当时将机速控制在
硬纸产品栽切成大张、平张半成品,再将半成品收齐加压 2500张/小时以下。
存放3~5天(防止弓形),然后上自动模切机进行模切. (四川省大竹县四通印务有限公司 赵宪喜)
完成整个硬纸产品的加工过程。
通过以上办法试机生产.效果非常不错,但值得注意
的是印刷时速度不宜过快.否则.收纸就有问题。
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这种方法虽然速度比印软纸产品慢了些,但比其他印 ㈣ }Ⅲ
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刷工艺还是快得多.且产品质量特别好.请同行不妨一试。 瀵i 一次机械故障引起的套印不准 羹
(湖北龙乡印厣】包装股份有限公司 徐喜红) 罐鞫瀚麟鹈濂麟◇鬻渤戮麟囊辫l囊孽骥i骥缫l|§瓣灏j|翰缀鳜黪
胶印产品的套印.主要指印刷面上来去、大小方向的
套印精确性。套印不准多由进纸不稳、前规定位性下降、
侧规工况不良引起。最近,我厂的J2204A型机由于一起
机械事故引发大小、来去方向无规律的套印不准,致使部
分产品报废,值得同行在实际生产中借鉴。
x
我们在印刷一批规格为660mm540mm、定量为
3509/m2的彩活时,机器突然发出“咔嚓“的异常声.于
众所周知,胶印印刷对纸张的存放期、平整度、伸缩 是紧急停车.慢车点动倾听声响的来处.发现摆动臂牙尖
比和印刷环境等的要求比较高.而一般的印刷厂无法满足. 与压印滚筒缺口边缘相碰,凭经验判断是由于摆动臂连杆
因此在印刷过程中经常由于纸张起荷叶边(不平整)出现 上的滚子的内嵌轴承破碎。当更换新轴承后,机器异常声
打褶现象.这是比较难解决的一个问题。但如果仔细分析, 消失.我们以为故障已得到排除.于是开机继续印刷。在
有些纸张打褶的问题是能解决的。笔者曾遇到一例。 印刷过程中,看样人员取样检查规矩时。发现当机速提高
1 999年5月中旬,我厂接了一批印活,为正度八开封 后规矩的变化均有不同程度的紊乱,在反复对前规、侧
面.三色共计12万印,正面为四色露灰白字,反面为双色 规、定位毛轮等做了调节后.收效甚微。由于所印纸张呈
网版套印。生产科根据用户要求和采
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