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《装备制造技术2oo8年第2期
莱钢50 t LF钢包精炼炉主机系统可靠性研究与改造
王 胜。陶务纯
(山东莱芜钢铁股份有限公司特殊钢厂,山东莱芜271105)
摘要:通过对莱钢50tLF钢包精炼炉主机设备现状的分析,有针对性实施可靠性改造,不仅消除了设备缺陷,而且有效提高了整机设备
运行的可靠性。
关键词:LF冶金设备:可靠性研究:改造
中图分类号:TF06 文献标识码:A 文章编号:1 672—545X(2008)02-01 03-03
莱钢50tLF钢包精炼炉主体设备是1994年随50t超高 2系统改造
功率电弧炉一起从德国整套引进投建,运行至今。该钢包精
炼炉为独立机架式结构,长期的在线使用,独立机架出现较 2.1系统参数
严重变形,运行精度下降,故障较前期的运行明显增加,随着 系统技术参数,详见表1。
新的设计方法的发展,原设计的一些缺陷逐渐暴露,对生产 表1技术参数
造成较大影响。
1原系统存在的问题
1.1电极升降导向系统
原电极升降采用v型导向轮作为支撑导向,由于受独立
机架空间的影响,导向轮体积和重量较大,并且其安装位置在
密闭机架内部,高架悬空,故障状态时基本无法更换,惟一办法
是需要解体支架进行更换,费时费力严重影响生产,目前已经
出现多个导轮损坏现象,由于更换困难,一直带病维持生产,电
极升降及炉盖升降系统晃动大,运行不稳定,频繁折断电极,严 2.2机架改造
重影响生产。 机架改造如图1、2所示,将原有的独立机架改造成加热桥
1-2导电支撑臂系统 架式机架,主要有平台、电极升降立柱、加热桥架等组成,炉盖
该LF钢包精炼炉主体全部为德马克公司20世纪80年 提升装置安装在桥架上部。
代产品,导电支撑臂设计为导电铜管式,该种结构导电截面小, 原独立机架是将炉盖升降装置、立柱升降装置集中安装在
承载电流负荷小,且整体机构刚性小,绝缘可靠性差,运行不稳 一 起的机构,改造后的机架将炉盖升降与电极升降分离,独立
定,易变形,寿命短,维护费用高,支撑臂结构已经逐步淘汰。 运行,这样一来,机架的刚性得到了大幅提高,运行的效率也自
1.3炉盖升降系统 然得到了提高。
炉盖升降系统采用v型导向轮支撑导向,由于采用了悬
臂结构的独立机架方式,导向轮受力大,直接受钢包高温辐射,
使用寿命短,依靠液压缸实现炉盖升降,行程偏小,炉盖升降晃
动幅度大且不稳定,易造成漏电或者折断电极现象。
1.4液压系统
原设计液压系统介质为46#抗磨液压油,该介质易燃,在
冶炼工业现场危险性大,易出现较大的火灾,对生产威胁较大,
并且由于液压站内部空间狭小,液压系统没有温度、液位的自
图1改造前的独立机 — — 啼 ×
动控制,且保护措施少,运行可靠性差。 架结构示意图 图2改造后机架结构布置示意图
收稿日期:2007—11-08
作者简介:王 胜(197O一),男,安徽安庆人,山东莱芜钢铁股份有限公司特殊钢厂高级工程师,研究方向:治金用电弧炉设备可靠性;
陶务纯(1974一),男,山东莱芜人,山东莱芜钢铁股份有限公司特殊钢厂高级工程师,研究方向:治金用电弧炉设备可靠性。
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Equipment Manttfaetring Technology No.2,2008
2.3电极升降立柱及导向系统改造
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