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循环水泵电机振动诊断分析及处理

循环水泵电机振动诊断分析及处理摘要:本文通过对调峰燃气电厂循环水泵电动机的状态监测、诊断分析和检查处理,诊断出转子不平衡和转轴弯曲是循环水泵电动机振动偏大的主要原因,并进一步总结出转子校动平衡时没有带上推力头一起进行是造成转子不平衡的原因,从而为消除这类故障提供了技术依据。 关键词:循环水泵电动机;振动;状态监测;故障诊断;处理 循环水泵电动机是发电厂的重要辅机设备,XX厂一期工程共4台,其是否能够正常运行,直接影响到发电机组的安全稳定运行,安全运行意义非常重要。自投产以来,发现#1循泵电动机的振动值一直偏高,接近最大允许值0.08mm,并且伴有0.015mm左右的变化值。经过长时间的跟踪监测, 运行5个月,发现#1循环水泵电动机的振动有较快向上发展的趋势,加强对该电机的振动情况进行状态监测和分析处理。 一、监测方案 #1循环水泵电动机为立式结构,通过推力瓦承受电动机转子和水泵转子的重量,泵体与悬空支承的管道相连,故振动从下往上呈逐渐变大趋势,且容易受到相关设备的影响,所以,确定采用边跟踪测试边诊断处理的监测方法,重点放在监测该电动机上端振动的变化。 二、电机技术参数和测点布置 1、电机技术参数 #1循环水泵电动机型号YSKL-900-12/1430 ,功率900KW,额定电压6kV,额定转速495R/min。 2、测点分布 电机的测点分布见图1。取该电机 图1测点示意图 上、下端轴承位置互相垂直的两个方向和轴向共五个点作为监测点 。 三、振动监测数据 1、经过近1年的监测,测试出各个时期各测点的振动数值(见表1)。 表1各测点振动数值表 在少量的2、4、5倍转速频率的谐波频率,此特征表明电动机可能发生如下故障:A、转子不平衡,B、转轴弯曲,C、机座松动。频谱图中还出现保持架故障特征频率FTFr≌0.4N(L轴的转速) =200 R/min,这主要是因为轴承容易受到径向冲击,激发出保持架的故障特征频率,实际上检查保持架未发现异常。 4、检查机座各紧固螺丝,没有发现松动现象,基础也没有发现异常。 综上所述判断,转子不平衡和转轴弯曲是振动偏大的主要原因。 四、 诊断分析 1、3月22日,带负载试转的该电动机,发现其上端振值仍然偏大,在0.08mm范围内波动,经过三个月的运行后,上升至0.11mm左右,大大地超出了厂家设定的最大允许值0.085mm。考虑到立式电动机离地越高振动越大,上端轴承最容易受到振动的影响,故停机检查,发现其有明显的走单边现象,即一侧轴承内圈磨损。更换该轴承后,该电动机上端振动一度下降到0.070 mm左右,但一个月后又上升至0.088mm左右,这说明转子上端部分有可能存在弯曲现象。 2、9月22日,利用#1机组小修机会,空载试转该电动机,上端振值基本稳定在0.07mm,约为7月6日带负荷运行时振值的71%,这说明振动主要由电动机部分引起。试转时还发现上端振值的波动变得很小,可见振值的波动主要是受到管道振动的影响。 3、考虑小修后该电机的振动仍有向上发展的趋势, 11月20日,在负载运行的状态下,利用频谱分析数据采集器,采集该电动机的振动信号进行频谱分析,从图3中可以看出,2H测点的1倍转速频率在振动频谱中占优势,同时存 2、在修理好转子A部位的基础上,以A、D部位为基准,重校转子动平衡。转子动平衡校验前后进行了两次,第一次未在B部位装上轴承推力头校验,只改变两端原平衡块所在位置,将转子不平衡量校验至合格范围内,结果空载试转时测试振值比处理前还大,达到0.088mm以上。第二次装上轴承推力头校验,发现B侧残余不平衡量又变得不合格,经重新调整两端平衡块所在位置后,再次测试该电机空、负载试转时,振值均大大改善,下降至0.053mm左右。之后经过1个多月的跟踪监测,发现该电机振动显下降趋势,基本稳定在0.044mm左右(动平衡量校验情况见表3)。 表3转子动平衡校验情况 五、检查处理 根据诊断结果,我们决定对该电动机进行解体检查处理,在转子校动平衡之前,为确认转轴是否弯曲,先校验上端轴承位的同心度。 1、拆卸两端轴承和推力轴承的推力头,清洗干净转子,以转子两端中心孔为基准,用百分表逐点测量各部位跳动量,测量部位见图4(A―上端轴承位,B―推力轴承位B,C―转子铁芯位,D―下端轴承位),测量出来的数据见表2。开始时测得B、C 两部位 图4转子测量部位图 径向跳动量均超过允许值0.05mm,改以B、D部位为基准校验后,C部位径向跳动量合格,A部位径向跳动量超过允许值。考虑实际运行时承重轴承为推力轴承,上、下端轴承只起径向定位作用,且振动异

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