顶轴油管断裂导致#1机#4轴承烧瓦的故障处理及分析 the handling and analysis of jacking pipe fracture cause the tile burning failure of #1 #4 bearing.pdfVIP

顶轴油管断裂导致#1机#4轴承烧瓦的故障处理及分析 the handling and analysis of jacking pipe fracture cause the tile burning failure of #1 #4 bearing.pdf

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顶轴油管断裂导致#1机#4轴承烧瓦的故障处理及分析 the handling and analysis of jacking pipe fracture cause the tile burning failure of #1 #4 bearing

18 应用能源技术 2013年第11期(总第191期) 1.005 doi:10.3969/j.issn.1009—3230.2013.01 顶轴油管断裂导致#1机辫轴承烧瓦的 故障处理及分析 潘炜 (华电哈尔滨热电有限责任公司,哈尔滨150046) 摘要:#l机组第一次小修后辫轴承温度异常,在申请临修的停机过程因顶轴油管断裂, 导致私轴承烧瓦。 关键词:轴承;顶轴油管道;故障;分析 中图分类号:TK229.5文献标志码:B The and of Fracture HandlingAnalysisJackingPipe Tile Failureof=}}1}}4 Causethe Burning Bearing PANWei HarbinThermalPowerStation (Huadian Co.,Ltd.Harbin150046,China) Abstract:The of#4is afterthefirstminoroverhaulofUnit#1.Inthe bearingtemperatureanomaly of for downtimeduetothe tothetile temporaryrepair jackingpiperupture,leading processapplying of#4 burning bearing. oil Keywords:Bearing;Thejaekingpipe;Failure;Analysis 1 故障前运行情况 况,且越来越频繁,到5月9日白天也自启多次。 #l机第一次小修于4月5日结束,开机过程 自启时的周波也逐步升高。 中发现撑4瓦金属温度偏高(91.9~94.1qc)。经 从4月下旬开始,各轴承温度均逐步上升,# 研究决定在运行中加强监视,并控制轴瓦金属温 4瓦温度原已偏高,更引起关注。5月9日#4瓦 度不大于95℃,若高于95℃应立即汇报厂部研温度最高上升至91.7℃,(见表1)。这期间,运 究处理(制造厂规定的径向轴承金属温度报警值 行人员加强对该轴承温度的监视,用适当降低润 滑油温的办法来控制瓦温。 为107℃,遮断值为112.8℃)。机组并网后轴承 温度略有下降(89.9℃),带负荷后进一步降到 88.8℃。机组稳定后轴承温度缓慢下降并趋稳 93℃上升到95℃,同时DEH对应的测点由于 定,最低降至84℃。 90℃上升到92℃,1rain后又上升到94℃,当时 从4月下旬开始,在下半夜电网周波偏低时, 进油温度为36℃,调整到34℃,并申请减负荷到 250 出现交流润滑油泵和高压密封油泵自启动的情 MW,此时DEH最高为97.2℃,CRT为99℃, 私瓦回油温度为45℃。负荷降到250MW后温度 收稿日期:2013—08—15修订日期:2013—10—18 作者

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