真空严密性不合格分析总结.docVIP

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  • 2017-08-05 发布于河南
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#1、#2机组真空严密性不合格的分析总结 及运行中注意事项 #1、#2机组真空严密性试验不合格,组织现场人员进行真空系统查漏,采取有效措施,现在真空严密性达到优良水平 一、原因分析 1、机组大修后轴封间隙发生变化,原有轴封压力要求偏低,现将轴封母管压力由原来的55KPa提高到65KPa,保证轴封温度250℃ 以上,轴封疏水通畅,不积水。及时调整小机轴封,保证不冒汽,不吸气。 2、1A小机高压侧轴封疏水不畅,轴封回汽不畅,导致轴封供汽量小,高压侧轴封冒汽,低压侧轴封吸气,影响机组真空,高压轴封冒汽使得1A小机油中水分超标。 3、小机采用迷宫式水封,密封水量随泵内压力变化而变化,由于凝结水压力波动,调门调节性能等因素影响,引起小机密封水量变化,不能适时完全跟踪调节,往往导致密封水调门过调,密封水量过大则小机油中进水,密封水量小会漏真空,密封水量过小也会导致小机油中进水。因此对于密封水的调节直接影响真空和小机油质变化。人为手动很难控制。 4、轴加水封注水情况及轴加水位控制影响真空,#2机轴加水封注水排空不充分,导致正常疏水门不能正常调节水位,要开启事故疏水门调节水位,事故疏水门不能自动调节水位,当水位低时就会漏真空。现在只能就地调节。 二、采取了有效的措施及时进行调整。 (一)#1机组采取措施如下: 1、检查#1机大机低加所有放水、排空门及管道疏水门,没有发现漏点。 2、检查#1机轴加

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