压挡轮窑上行困难分析.docVIP

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压挡轮窑上行困难分析

压挡轮窑上行困难的分析 HYPERLINK /tag.php?name=%D2%BA%D1%B9 \t _blank 液压, HYPERLINK /tag.php?name=%CB%AE%C4%E0%B3%A7 \t _blank 水泥厂, HYPERLINK /tag.php?name=%B7%D6%C0%E0%BA%C5 \t _blank 分类号, HYPERLINK /tag.php?name=%CE%C4%D5%C2 \t _blank 文章 液压挡轮窑上行困难的分析 2007-4-24 作者: 作者:李国权  单位:南宁水泥厂     中图分类号:TQ172.622.2 文献标识码:B 文章编号:1002-9877(2002)06-0039-02    1、 存在的问题   某厂Φ3.2m×52m五级旋风预热器窑倾斜度为3.5%,转速0.1~2.33r/min,液压挡轮油缸工作行程50mm,工作压力20MPa,挡轮推力50t。按图纸所给的轮带与筒体垫板间隙,窑头第Ⅰ档是1mm,Ⅱ档4~5mm,Ⅲ档3~4mm。1996年投产后,因疏于维护,技术状态较差。2000年因窑无法上行停修时,测得Ⅲ档轮带与筒体垫板的间隙已增大到约17mm,各档轮带与挡圈的间隙从20~40mm不等(正常情况下是2~3mm);筒体在烧成带一段曾因“红窑”而造成较大面积的变形;托轮磨损严重。在此前约1年多时间里损坏过3套托轮调心滚子轴承,型号为3003264,液压工作缸支座因上推阻力过大被顶裂2次。由于挡轮轴长期受到过大的弯曲交变应力作用,在应力集中处产生疲劳微裂纹后最终断裂。 2 液压挡轮上行阻力过大的原因分析    2.1 托轮磨损严重   托轮磨损严重,形成中间凹、两端高的“马鞍”状,3档托轮都不同程度地有此现象,使窑上行时阻力明显增加。托轮磨损原因有以下几方面:   1)液压挡轮窑的上行作用方式与普通挡轮窑不同,普通挡轮窑的上行是依靠调斜各托轮轴线、增大托轮面的摩擦系数来产生上推力,基本上3档托轮同步推窑上行。而液压挡轮窑则依靠挡轮推动第Ⅲ档轮带至极端位置后才带动窑体上行,继而带动Ⅰ、Ⅱ档轮带上移。由于该窑安装时轮带和垫板的原始间隙留得较大,使窑的实际行程小于油缸工作行程,因此,经长期运转后,轮带仅能在托轮的中部往复游移,使托轮面局部磨损加剧。另一方面,轮带的上下行程逐渐缩短,托轮两端外圆磨损极少,相应地加速了托轮面“马鞍”状的形成,使窑的上下行阻力增加,形成恶性循环。   2)从窑筒体残留的变形程度与面积可以看出,该窑曾出现过较严重的“红窑”事故。窑体变形后运转振动大,托轮受力不匀,局部接触应力增大,也加剧了托轮的磨损。另一方面,窑体变形、振动也增加了上行的阻力,同时也加剧了轮带与挡圈、轮带与筒体垫板的磨损。   3)窑尾密封效果差(与窑体变形有一定关系),漏灰较多,落到轮带与托轮面上,加速了托轮表面、轮带与挡圈、垫板的磨损。   4)使用说明书要求窑的上下行速度控制在1mm/min以下,每行10min停留1h。使挡轮分阶段上下行至端点的调控方法,对正常情况下的回转窑是合适的,有利于托轮的均匀磨损,减少油缸中活塞的往复次数,延长摩擦副的使用寿命。但对于轮带与挡圈、轮带与筒体垫板间隙较大的情况,则会因“空程”的影响(即油缸推杆的行程与窑、轮带的行程不相等)使托轮中部更快地磨凹。 2.2 磨损、变形导致受力状态改变   1)由于轮带与垫板、挡圈存在较大的原始间隙,当液压挡轮开始上行时,3档轮带也受力同步上移。但由于间隙较大,轮带与窑体中心线必产生一定程度的倾斜,使轮带与挡圈、垫板的接触面积减少,局部接触应力增大,相对滑动的结果使磨损加剧(即使间隙正常的回转窑,每转中轮带与筒体垫板都有一定的位移量),形成恶性循环,使上述间隙进一步增大。   轮带往复行程随着轮带与挡圈间隙的增大而减少,加剧了托轮中部的磨损,结果,又进一步阻碍了轮带的上下移动。窑从投产到本次停修的4年间,各档托轮外圆面均进行过现场车削,使托轮直径减少约20mm。由于间隙增大后未及时处理,轮带与挡圈、垫板的磨损和托轮的磨损互相影响,使窑况日渐恶化。   2)窑体变形后运转振动大,挡轮与第Ⅲ档轮带磨损也不均匀,加上托轮中部磨损严重,使窑上下窜动时随托轮磨损曲面升降,阻力增加。第Ⅲ档轮带与挡圈、垫板间隙磨大后,挡轮推动轮带使之与窑体中心线产生倾斜。虽然挡轮使用调心滚子轴承,有微小的自动调心作用,使挡轮与轮带在正常情况下保持较好接触,但当轮带与窑体中心线倾斜过大时,挡轮的受力情况有所改变,如图1所示。由于挡轮与轮带的接触点上移,反作用力G1′对支座O点的弯矩增大,因此,液压挡轮在相同推力作用下,推窑上行的效果比正常间隙情况下差。      图1 挡轮和轮带的受力分析 2

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