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300MW机组锅炉H型鳍片式省煤器技术改造
300MW机组锅炉 “H”型鳍片式省煤器技术改造
李博 刘学岗 焦书震
摘要:火力发电厂排烟温度是影响锅炉效率的重要指标,为降低锅炉排烟温度,各电厂进行不同形式的改造,“H”型鳍片式省煤器为最新的改造技术,经过衡丰公司1号机组锅炉“H”型鳍片式省煤器改造的效果表明:改造后排烟温度降低10,锅炉效率提高0.5%。
关键字:省煤器 鳍片 锅炉
1 概况
河北衡丰发电有限责任公司1号炉是由北京巴布科克·威尔科克斯有限公司设计制造,型号为BWB—1025/18.3—M型,亚临界压力,一次中间再热,单汽包,自然循环,半露天,单炉膛,型布置,平衡通风,固态排渣,煤粉锅炉。1995年随机组投产,至今已运行10万小时。
1号炉省煤器由水平布置蛇形管和垂直布置的悬吊管组成。
给水由给水管道Ф406.4×55mm,从锅炉左侧引入省煤器下集箱Ф325×50mm,SA-106C,经水平管组,悬吊管后进入省煤器前后上集箱Ф245×32mm,SA-106C,通过90°弯头和T形接头使两根上集箱出口连在一起,经由左右两根Ф245×25mm,SA-106C导管进入汽包。
水平管组位于尾部竖井后部低温烟气区。水平管组由Φ51×6mm,20G钢管组成,节距为112.5mm,二管并绕,沿炉宽布置118片,由水平管组向上延伸成垂直的前后二排悬吊管φ60×9mm,15CrMo,节距为225mm,穿过顶棚入省煤器前后上集箱。尾部竖井烟道基准长度8175mm,宽度13368mm。
锅炉最大连续蒸发量:1025t/h :
过热蒸汽压力18.3Mpa
过热蒸汽温度: 540℃
再热器出口温度:540℃
排烟温度:135。
衡丰公司1号锅炉目前排烟温度偏高,在额定负荷下,排烟温度平均值达145(修正后),超出设计值(135)近10,影响锅炉效率约0.5%。为提高锅炉效率,达到节能的目的,衡丰公司计划对1号锅炉省煤器进行改造。
2 前期调研
2.1调研情况
某公司一期两台炉与衡丰公司1号炉同类型、同期投产,现已完成省煤器的改造,其改造方案为:经热力计算,在保证低温过热器足够换热量的情况下,将部分低温过热器管组改造为省煤器管组,同时利用尾部烟道的空闲空间增加省煤器管排数量,增加省煤器换热面积;同时更换空气预热器换热元件及改造密封装置。改造后运行效果良好,降低排烟温度15。
某发电厂改造前排烟温度较高,在夏季最高达170,现已进行改造,其改造方案为:因省煤器附近烟道空间有限,采用在引风机后尾部烟道布置低压省煤器方法降低排烟温度;此方案为防止低压省煤器低温腐蚀等,需要在不同季节和不同负荷下进行系统的投运和停运,增加了运行操作且系统复杂。每年投运时间约为八个月。
某公司两台300MW机组的锅炉为东方锅炉厂制造,省煤器采用”H”型鳍片管组,横向110排;横向节距120mm; 鳍片间距30mm,纵向布置6排,两圈并绕,迎风面第一排管组安装防磨装置。现场考察后认为:“H”型鳍片管组结构合理,占用空间较小。
某公司两台600MW机组的锅炉为东方锅炉厂制造,已投入运行3年,其省煤器采用“H”型鳍片管组,管子采用SA-210C、Φ50.8×7.1mm,管排数量为146排×2组,横向节距114.3mm,两组上下布置,3圈并绕。锅炉设计煤种灰分为29.87%,校核煤种灰分为36%,实际煤种灰分为48%~53%。现场考察后认为:“H”型鳍片管组运行效果良好,未有堵灰的情况,在历次检修中未发现管组冲刷、磨损现象。
2.2调研结论
(1)单纯靠增加省煤器管排数量来增加省煤器换热面积,需要有较大改造空间,施工及检验难度较大,焊口数量较多,存在的安全隐患较大。
(2)低压省煤器改造后系统及运行操作复杂,改造投资较大。
(3)“H”型鳍片省煤器管组结构合理,占用空间较小,换热效果好,气流均布性好,换热均匀,焊口数量较少。
调研结论:“H”型鳍片省煤器管组适合衡丰公司现场实际情况,有利于降低排烟温度,达到提高锅炉效率的目的。
3 改造方案
将原省煤器水平管组切除,通过热力计算,设计合理的换热面积,并采用“H”型鳍片管组。管材规格与原管相同,Φ51×6mm,材质为SA-210C,横向118排,横向节距为112.5mm,纵向共12排,纵向节距为120mm。示意图见图1。
图1
改造设计原则
1)尽量减少管排中焊口数量;
2)尽量减少现场安装焊口,以确保工程工期;
3)管排中焊口位置要充分考虑到改造后的检修空间。
4 过程控制
4.1施工组织、施工方案、施工质量控制:
1)为确保“省煤器改造”项目顺利进行,衡丰公司锅炉专业对该项目给予了高度重视,在施工过程中通过《项目施工质量控制卡》及
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