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  • 2017-08-10 发布于浙江
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SMT不良原因及对策

SMT 制程不良原因及改善对策 产生原因 改善对策 空焊 1、锡膏活性较弱; 1、更换活性较强的锡膏; 2、钢网开孔不佳; 2、开设精确的钢网; 3、铜铂间距过大或大铜贴小元件; 3、将来板不良反馈于供应商或钢网将焊盘间距开为0.5mm; 4、刮刀压力太大; 4、调整刮刀压力; 5、元件脚平整度不佳 (翘脚、变形) 5、将元件使用前作检视并修整; 6、回焊炉预热区升温太快; 6、调整升温速度90-120秒; 7、PCB铜铂太脏或者氧化; 7、用助焊剂清洗PCB; 8、PCB板含有水份; 8、对PCB进行烘烤; 9、机器贴装偏移; 9、调整元件贴装座标; 10、锡膏印刷偏移; 10、调整印刷机; 11、机器夹板轨道松动造成贴装偏移; 11、松掉X、Y Table轨道螺丝进行调整; 12、MARK点误照造成元件打偏,导致空焊; 12、重新校正MARK点或更换MARK点; 13、PCB铜铂上有穿孔; 13、将网孔向相反方向锉大; 14、机器贴装高度设置不当; 14、重新设置机器贴装高度; 15、锡膏较薄导致少锡空焊; 15、在网网下垫胶纸或调整钢网与PCB间距; 16、锡膏印刷脱膜不良。 16、开精密的激光钢钢,调整印刷机; 17、锡膏使用时间过长,活性剂挥发掉; 17、用新锡膏与旧锡膏混合使用; 18、机器反光板孔过大误识别造成; 18、更换合适的反光板; 19、原材料设计不良; 19、反馈IQC联络客户; 20、料架中心偏移; 20、校正料架中心; 21、机器吹气过大将锡膏吹跑; 21、将贴片吹气调整为0.2mm/cm2; 22、元件氧化; 22、吏换OK之材料; 23、PCB贴装元件过长时间没过炉,导致活 23、及时将PCBA过炉,生产过程中避免堆积; 性剂挥发; 24、机器Q1.Q2轴皮带磨损造成贴装角度偏 24、更换Q1或Q2皮带并调整松紧度; 信移过炉后空焊; 25、流拉过程中板边元件锡膏被擦掉造成空 25、将轨道磨掉,或将PCB转方向生产; 焊; 26、钢网孔堵塞漏刷锡膏造成空焊。 26、清洗钢网并用风枪吹钢网。 短路 1、钢网与PCB板间距过大导致锡膏印刷过厚 1、调整钢网与PCB 间距0.2mm-1mm; 短路; 2、元件贴装高度设置过低将锡膏挤压导 致 2、调整机器贴装高度,泛用机一般调整到元悠扬与吸咀接 短路; 触到为宜 (吸咀下将时); 3、回焊炉升温过快导致; 3、调整回流焊升温速度90-120sec; 4、元件贴装偏移导致; 4、调整机器贴装座标; 5、钢网开孔不佳(厚度过厚,引脚开孔过长, 5、重开精密钢网,厚度一般为0.12mm-0.15mm; 开孔过大); 6、锡膏无法承受元件重量;

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