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经验分享设备维护
以下为转载内容
设备维修也需要一些小技巧
这里介绍一些设备维修中的小技巧,有些考虑可能不够成熟,希望对您有所启迪。
一、对重要用电设备的缺相监测与控制
我厂部分重要设备使用的电机,如集中排屑坑的水泵电机,由于容量大(55KW),常使空开和接触器触点拉弧而粘连,或烧蚀触点造成单相供电故障。电机则会在故障中迅速烧毁。要避免烧毁电机,就要及时监测到单相故障的发生。
下面是我们设计的一个监测电路。当电源不缺相时,A点对地电压为0V。一旦缺相,A点则会得到一个对地的交流电压。这个电压经整流及滤波、分压,送给后续电路处理,从而使继电器KA得电。它有效地监测电源缺相故障,并通过触点反馈到控制电路进行处理。
L1 L2 L3 A +15V
KA
- 12V继电器
+
图9:三相电源缺相监测控制电路
二、自动线模板控制系统的维修
我厂缸体、缸盖车间全部采用逻辑电子板卡控制,缸体车间虽然逐步进行了PLC改造,但缸盖车间仍基本保留了这种控制方式。它虽然大大增加了维修的复杂系数,但在维修中,我们也逐步掌握了许多应变技巧。下面是几个实例:
1、电压波动造成控制紊乱的解决
建厂初期,集团公司送到我厂的工业电网电压波动较大,每日24小时之内,供电末端波动范围为340V-420V左右。这对由大量电子逻辑板卡控制的自动线影响极大,常常造成控制紊乱和生产质量事故。为此,我们采取了如下方法来消除控制电压不稳定的影响:
1) 稳定局部控制电压
把用于控制的110V电压从线路上分离出来,通过加交流稳定电源的方法,把它稳定在110V。
所采用的稳压电源有电子稳压和磁共振稳压两种。
稳压器
~
340V-420V~ 110V~ 去控制电路
~
变压器380V/110V
图1:采用交流稳压器稳定控制电压
2) 降低信号的“门槛”
电压过低时,造成自动线失控的一个重要原因是,逻辑板卡中的AC/DC信号转换器(比如缸盖车间的NL-302板卡)不能正常输入信号。其原理如图2所示:
替换这个电阻
+5V
33K 330
110VAC 逻辑电路
680
图2:NL-302板卡原理图及改进措施
由于板卡使用超过20年,器件参数漂移严重,在电压低时,部分板卡不能正常识别外部开关的状态。经我们测定,其交流信号正常起作用的“门槛”分散在68V~104V。如图所示,对“门槛”高于100V的板卡,就无法正常检测可能的开关“通”状态,后续逻辑电路不能正常翻转,从而造成动作失控。
我们的办法是,更换变压器前的33K电阻,处理后的板卡“门槛”电压降到了95V以下,彻底解决了电压过低造成的自动线失控问题。
2、所谓信号的“反灌”问题
了解逻辑板卡的原理对维修工作是十分重要的。这里的实例曾经令维修人员大伤脑筋,简单从机床逻辑图修理显然无法入手。
条件1~4
“真”端
“假”端
图3:逻辑维修实例图
图中示出的是一个简单的四端“与”逻辑的原图纸画法。故障现象:不论输入条件如何变化,“真”端均被钳制在高电平。经检查“真”端所接的十几路负载电路,均无故障,换板证明该板卡也无故障。可能的两个原因均与故障无关。那么,是什么原因造成这一故障呢?
+5V
条件
“真”端
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