莱钢冷轧卷取机卷筒系统优化改造.docVIP

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莱钢冷轧卷取机卷筒系统优化改造

莱钢冷轧卷取机卷筒系统优化改造摘要:针对莱钢冷轧卷取机卷筒故障进行了系统分析,进行系统优化升级改造,改造后的实施效果良好,提高了设备使用寿命,减少了工人劳动强度,提高了冷轧产品的市场竞争力。 关键词:可逆冷轧机 滑楔 钳口装置 莱钢可逆冷轧机常多次出现卷筒涨缩不正常、滑楔频繁断裂、液压系统不稳定故障,针对当时每次消除故障需要4个多小时,严重影响轧线正常生产,生产成本加大,并进一步影响产品成材率,系统升级改造势在必行。 1、卷取机卷筒系统构成 卷筒结构构成如图1所示,主要由轴头支撑装置芯轴、扇形板、滑楔、芯轴、轴承、齿轮、涨缩液压缸、旋转接头、液压钳口等组成。 图1 卷筒结构图 卷取机卷筒工作原理:冷轧线利用了卷筒涨缩性,通过涨缩液压缸推动芯轴中的拉杆作轴向移动,从而带动拉杆上的十字推头上的滑楔沿着T型槽在芯轴上作轴向相对滑动,T型台顺着扇形板下斜面的T型凹槽作相对滑动,实现卷筒涨缩。 2、卷筒故障分析 (1)润滑结构不合理,卷筒不涨缩。注油口位置在卷筒滑动部位的斜面中间位置,直径尺寸偏小,在注油口两侧40mm处各开油槽。最初的设计方案是润滑油通过注油口注入,由注油孔联通的中间油槽贯通两侧油槽,当两侧油槽的油溢出后,达到实现润滑斜面的目的。但注油口处在斜面的中部,润滑油很难到达上侧油槽,从而造成上部斜面润滑系统很难保证,给系统造成一定故障隐患。另外底面油槽与上斜面油槽不连通,油槽数量达不到润滑要求,造成滑楔大多数接触面很难达到充分的润滑,如芯轴、滑楔、扇形板、芯轴配合的T型滑槽。 莱钢冷轧卷筒润滑方式为手动甘油润滑,加油次数是每个值班期间由操作工人用干油枪注入,润滑介质是锂基质二硫化钼。由于人工注入很难保障润滑的全面性,在一定程度上达不到润滑的效果,由于卷筒结构复杂性,润滑状况很难检测,种种因素都造成卷筒滑动部位达不到充分的润换,从而增加摩擦面的摩擦系数,滑楔和扇形板或芯轴摩擦面粘连,造成卷筒收缩不正常,在一定程度上影响了生产节奏,造成一定的经济损失。 (2)带钢钢坯温度高,卷筒滑动间隙小(如图1卷筒结构所示),润滑系统不良,滑楔与母体材料膨胀系数差异大,致使频繁断裂。 莱钢冷轧带钢的卷取温度一般为50-180℃,热量经过对流和辐射等传热方式传至卷筒各部件周围空间,一旦卷取时间过长,钢坯热量驱使卷筒受热膨胀,如果卷取时间长,带钢温度散热作用使卷筒受热而膨胀,造成卷筒径向压力增加,从而导致卷筒收缩异常。另外母体芯轴及扇形板的材质为34CrNi3Mo,滑楔材质为铜合金,34CrNi3Mo的膨胀系数小于铜合金的滑楔热膨胀系数,在配合间隙很小的状况下,滑楔受热膨胀快,与芯轴或扇形板挤压,动作不畅,润滑系统得不到保障的情况下,在涨缩缸的推力作用下,头部容易受拉断裂。 (3)滑楔装配不当,无法消除变形量,卷取过程中受力不均而断裂。滑楔零件几何形状复杂独特,零件加工变形及残余应力的释放,常造成滑楔变形,导致几何尺寸发生异常变化。扇形块斜面与滑楔斜面的接触程度的优劣决定了卷筒扇形板、滑楔的承载能力和设备使用寿命。滑楔进行加工装配改造时,应对各接触面与对偶面进行研磨加工,特别是5处斜面与扇形板接触部分,要使其接触面积在25mm*25mm内不少于70%,各个斜面相应位置的高度值相等,扇形板与滑楔均匀接触。尽量减少接触面之间的间隙,尤其是中部斜面,以免造成滑楔的径向压力增大,高点截面受力过大而导致断裂。一旦滑楔断裂后,如果不整组更换滑楔,只更换断裂部件,常会造成卷筒圆度不规则,偏差大,新的高点截面受力过大,造成滑楔频繁断裂。 (4)滑楔斜面根部与头部连接处无过渡圆弧,易造成应力集中,加速滑楔断裂。由于制造和生产工艺的差异,滑楔的含铜成份波动很大,常造成质量不稳定,间或存在疏松、砂眼、夹杂等缺陷,实际生产过程中常导致滑楔断裂。 (5)钳口缸活塞杆加工精度及密封材料的选择也导致钳口缸经常漏油,给生产节奏造成很大影响,对钢坯质量产生很大的影响,从而影响了经济效益。 3、系统改造方案实施 针对当前卷筒故障分析,进行卷筒故障系统改造,本着提高设备寿命,且提高成品质量的情况下,对卷取机卷筒系统优化改造。 3.1滑楔技术改造升级 (1)通过改变滑楔材料材质,由铜合金改为锻钢镶嵌铜滑板组合件,经过改进后的滑楔增强了工件强度,提高了设备寿命,减少了维修费用,提高了生产效率。 (2)通过改变润滑方式,在铜滑板上镶嵌自润滑剂柱,由原来的手动甘油润滑方式更改为自润滑,减少了工人劳动强度,改善了润滑状况,提高了系统运行的稳定性。 3.2对钳口装置进行改造 (1)对钳口缸活塞杆进行镀铬处理,改善接触面积,提高工件加工精度; (2)改变钳口缸密封结构,改进密封材质,由单密封改为双密封,选用较好

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