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影响产品成本的分析

给公司财务提供的影响产品成本的分析1、去年成本高的原因去年,我厂为了尽早明了该生产系统是否可以生产出合格的钼酸铵产品,检验系统对生产的适应性,在不断对回转窑设备和工艺改进中,分别在5月、6月和9月,分四次对回转窑点炉进行试运行。回转窑实际运行天数为两个月,到11月底共投入矿石1040吨,产出产品31吨,产品成本高。总结其原因:金属回收率低,不足50%,是成本升高的主要原因。金属回收率低,由以下几个原因所造成:第一,矿石中二硫化钼氧化焙烧成三氧化钼的转化率低,去年累计焙烧料中已转成可被碱浸出的钼仅为83.5%,有16.5%二硫化钼未被氧化成三氧化钼。第二,浸出率明显不足,有约7%的碱可溶钼在浸出过程中未被浸出,皮带真空过滤机的水洗效果不佳,有4%的水可溶钼未能充分洗出。在钼酸铵生产过程中还有部分不尽明了的因数,使产品颜色不符合产品要求,生产工人生产经验不足,致使产品需经多次处理,也使金属回收率得不到有效的提高。另外,去年在设备调整中,不合格料需推到回转窑下降温,焙烧料入调浆罐过程均有明显的粉尘飞扬,皮带过滤机的皮带洗水未能得到有效的回收,这些都给金属回收率的提高造成明显的影响。2、降低成本措施和成效提高金属回收率,降低生产成本最主要的是解决焙烧转化率的问题。经过去年的总结,年终我们已经意识到,由于原矿含硫和含磷反差极大,导致原料的发热量差距较大,使焙烧工艺波动极大,不能连续的烧出合格料。所以我们今年根据原料的发热量不同,向矿石中加入煤料,这在焙烧工艺稳定、温度平稳、烧出高转化率方面的作用已经得到肯定。回转窑的结构在稳定生产工艺方面的作用也极为明显,今年我们用2#窑生产的实践证明2#窑的结构更有利于稳定生产。今年3月我们利用2#窑投料8天,焙砂中碱可溶钼绝大多数可达到95%以上,这可使钼的回收率提高11.5%以上。从去年11月至今年2月,我们在实验室进行了四个月的浸出试验,通过加入氧化剂,改善浸出过程的活化性能。今年四月,我们在试产过程中采用了这一工艺,现在碱可溶钼的浸出率已达到96-97%,提高浸出率3-4%,通过生产实践的摸索,有望提高浸出率5%,达到碱可溶钼浸出率98%以上。对于浸出料浆的过滤,我们采用先过板柜过滤机,再进行一次浆洗,再经过真空皮带机过滤。而且从皮带过滤的三道水洗改成五道水洗,可使渣中的水可溶钼由过去的0.25%提高到目前的1%左右,可使金属回收率达到2.5%左右。另外,今年我们将原开阳磷矿的一个储料仓改为皮带洗水的蓄水池,其中少量的钼也可得到回收利用。由于今年回转窑焙烧效果的好转,约投料量的17%重入收尘料和布袋收尘料,碱可溶钼也可达到95%,这部分料可直接进入浸出,这样可避免二次焙烧带来的损失和二次焙烧增加的人工、电力和煤耗等,随着转化率的提高,焙烧料可能直接进入料仓,这样可避免焙烧料推到窑下降温所带来的粉尘飞扬损失,这样也提高了钼回收率。随着职工队伍的操作熟练程度的提高,产品的反复在制将明显减少,这样可减少钼损失和提高生产效率,减低产品成本。我们清醒的认识到,提高生产效率是降低生产成本的重要环节。从今年三、四月的试产情况看,回转窑每天投料量不足20吨,我们将努力将投料量提高到每天30吨,这样可降低煤耗、单位产品人员工资、单耗产品电耗和其他分摊费用,可大大降低单位产品成本。3、与同行业企业技术经济指标的对比及安排按着每吨钼镍矿1000元计算,将金属回收率从75%提高到80%,每提高1%回收率,每吨产品可下降原料费1000元左右。如果我们的产品回收率从75%提高到80%,原料成本每吨可下降4700元。我们今年努力将金属回收率从75%提高到85%,总回收率力争平均达到80%左右。目前,国内采用我们相同工艺生产钼酸铵的工厂,我们已知的有湖南慈利三鑫化工厂和山东淄博林海化工厂。去年工厂曾派人到这两家进行过实地考察和了解,这两家的浸出过滤渣的总钼量为0.4%以下。据这个数据可知,仅浸渣一项,金属损失率可达到8%,我们分析,这两家的金属总回收率不会超过85%,可能在82%至85%之间。我们去年仅生产31吨产品,今年计划生产223吨产品,回收率达到79.77%,明年向85%方面努力。我们今年三、四月份间仅投入矿石153吨,投矿石配煤粉只进行了三次配料,最佳条件需进一步摸索,窑的通风量、窑的前后温度、窑的转速和单位时间投料量需进一步探讨,浸出效果还需进一步提高。离子交换柱的交换工艺最佳条件尚有工作可做。浸出料浆的过滤是采用一次板柜、一次浆洗、一次皮带过滤,还是采用两次皮带过滤机过滤,或是仅用一次皮带过滤机过滤,还在试验和探讨之中。4、如何降低采购和销售成本在材料采购方面,加强计划性。尤其是大宗材料要做到货比三家,选择质量有保证、价格合理的企业购货。在相同质量和价格的情况下,就近采购,降低运费。对于材料供应,要提前计划,集

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