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试油技术讲座课件

; ;试油技术概况; ; ;常规试油技术;常规试油技术;常规试油技术; ;常规试油技术;常规试油技术;二相分离器;三相分离器;常规试油技术;常规试油技术;井口封井器结构外观图 (上全下半型);; ;地层测试技术;;地层测试技术;地层测试技术;;地层测试技术;;;地层测试技术; ; 一、 概述 二、 测试三联作技术 三、酸化四联作技术 四、压裂联作技术 ;; 一、概述 二、测试三联作技术 三、酸化四联作技术 四、压裂联作技术 ;测试三联作试油施工程序;;射孔井段; 在三联作试油(测试)工艺技术中,我们主要利用了如下先进的单项试油(测试)技术: 1、大孔径、深穿透射孔技术 在同一油层性质条件下,油层产能高低取决于射孔弹穿透深度和流动效率。在对中低压油气井进行联作射孔时,在考虑其所产生的震??力大小的同时,也考虑射孔弹的穿透能力,即在安全射孔的同时还要达到深穿透地层的目的。;弹型; 2、地层测试技术 地层测试技术目前已经很成熟。实践证明,地层测试是及时准确评价油气层的有效方法和最直接的手段。可以尽可能地获得动态条件下的各种地质资料和地层参数。与常规试油方法相比具有很大的优越性: ①减少排液时间,缩短施工周期,提高试油速度; ②取资料全,对地层起到了一定程度的解堵作用。; 3、水力泵排液技术 强度大、速度快是水力泵排液、降压措施的最大优点。同时在排液前可以采取挤降粘剂、地层清洗剂等措施,然后立即进行返排液。排液时动力液中可以加入降粘剂、降凝剂等,也可以对动力液进行加温,提高原油流动性,完成稠油井的连续排液施工。 在三联作管柱中我们采用的滑套短水力泵实现了水力泵与MFE地层测试器的结合,既能在射孔时实现负压射孔又能在排液时实现油套连通。另外,泵芯长度设计为1.1m,比传统水力泵短了2.45m,更容易实现反洗泵芯,同时在斜井中泵芯更容易到位。;泵排施工地面工作流程图;;泵 排 程 序;;; 10、MFE多流测试器:相当于一个井下开关阀,靠上提下放管柱完成,求产时打开,测压时关闭,并带有取样器。 11、监测压力计:用来监测管柱的渗漏情况,如有渗漏可通过此压力计核实漏失量,获得真实产量。同时也为责任的确定提供依据。 12、球座:投泵芯之前,首先投下密封钢球,落在球座上起到一个单流阀的作用,地层流体向上能顺利通过它,但当停排时井筒的液体不会倒灌入地层,另外还可以使恢复测压工作成为可能。 13、油管短节:因泵芯下带1.5米左右压力计,所以在球座与水力泵之间必须留有大于1.5米的距离,否则压力计就会在球座处搁浅,造成泵芯不能入位,也就不能实现泵排。 14、托砂皮碗、水力泵:见下,另有详述 15、定位短节:油管短节,作为磁性定位的深度标志之用。;中104X1井测试三联作应用实例 1、 测试层基本情况 中104x1井位于六间房东断块港336断鼻高部位 钻探目的:评价该圈闭沙一、沙二段含油气情况 完钻井深:3618m 油层套管:φ139.7mm 测试目的层:板三、四油组 井段:3039.6-3083.4m 厚度:8.3m/3层;;3、 测试简况 该层于2002年11月14日00:30下入三联作测试管柱,加优质射孔液3.3m3液垫,定位调整管柱后正转管柱加压120KN坐封封隔器,环空液面在井口。12:37初开井,12:44环空加压10MPa枪响,地面出口有较强气泡显示。12:52初关井测试。15:53二次开井,出口显示气泡由强至弱直至无显示。10:43二次关井测试。期间蹩开水力泵滑套用清水反洗井,泵压2Mpa,出油4.1m3,水.75m3(含液垫)。至17日11:06三次开井,用水力泵排液求产。具体地:14:40--15:30用动力液正洗井后,投带压力计泵芯。泵压20Mpa排至18日06:00,出油9.58m3,水5.43m3;后泵压24Mpa排至19日8:00,出油2.24m3,水4.38m3;最后用泵压21Mpa排至11:00,出油2.06m3,水0.54m3。结束泵排反洗泵芯,共计排出油33.88m3。5:17三次关井至20日10:20解封。13:00用滦河水30m3反洗井后起出井内三联作管柱,结束本层测试。; 4、测试解释结果;5、测试结论 1)该层测试采用射孔、测试器与水力泵三联作测试管柱施工,工艺成功,取得了地层的产量、液性、压力等资料达到了设计目的和工艺的要求。

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