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SIEMENS 6RA70直流调速器在轧机辅机中应用
SIEMENS 6RA70直流调速器在轧机辅机中应用摘 要:侧边导向尺(侧导尺)是热轧机列中重要的辅助设备之一,它主要作用为控制轧件的对中走向,减小几何损失,提高产品精度,控制板型,尤其在轧制长料时尤显重要。现以德国西门子公司的全数字直流调速器-6RA70系列为核心,采用S7-300PLC可编程控制器来控制的电气传动系统。本文介绍了调速器和PLC在侧导尺系统中的具体应用。
关键词:侧导尺;SIEMENS全数字直流调速器;PLC
中图分类号:U673.38 文献标识码:A
采用发电机供电的模拟调速控制系统,发电机、电动机系统旋转部分多,效率低,运行噪音大,维护不方便。元件老化,分立元件多,备品备件缺乏,故障率较高,随着产品质量要求日益提高及轧制合金需要,不能满足生产需要。为此进行了控制系统上的技术改造。
1 侧导尺方案
1.1 设备与工艺要求
侧导尺分为3组:A,B,C每组分为操作侧和驱动侧2台7.5KW电机,共6台。轧机前为A、B。机后为C组。由于每组侧导尺系统完全一样,分3级档位控制(开闭和平移都有3个档位)其最大开口尺寸为1200mm最小开口尺寸为400mm。在轧件进入轧辊前通过其进行纠偏找正,要求其能同时开闭而且能平移,在调整时还要能单独动作。
1.2 系统选型
在保证控制系统的先进性基础上,以系统的稳定、可靠、易维护为主要设计原则,尽可能的降低改造成本。我们采用了西门子公司的全数字直流调速器-6RA70系列。6RA7025-6FV62-0这种调速器是西门子公司20世纪90年代中后期开发的产品。其内部采用高速CPU进行运算及控制,适用于任何直流电动机的调速。其特点是: SIMOREG 6RA70系列整流装置特点为体积小,结构紧凑。装置的门内装有一个电子箱,箱内装入调节板,电子箱内可装用于技术扩展和串行接口的附加板。装置软件存放闪(Flash)-EPROM,使用基本装置的串行接口通过写入可以方便地更换。
通过附加卡安装CBP2板可连接在PROFIBUS DP网络上,实现与PLC之间的通讯。
1.3 系统设计
保留原来的6台直流电动机,以及其各自的抱闸(即制动器),限位,自整角机(即发信机)等。各自采用6套6RA7025-6FV62-0直流调速装置进行驱动,为防止调速器装置间的互相干扰,在调速器进线加装电抗器,为励磁加装隔离变压器。侧导尺传动系统的组成见图1。以C组侧导尺操作侧为例,U,V,W为主回路电源进线,来自专用的整流变压器三相460V。图中QF1为直流调速器主电源空开,FU1,FU2,FU3,为快速熔断器,KM1主回路主接触器,L1,L2,L3,为交流进线电抗器。QF2为励磁交流输入空开,QF3为调速器电子板电源空开。QF4为直流控制电源空开。QF5为直流调速器风扇电源空开。KA1为调速器运行的中间继电器,HL1为运行指示灯,KA2为调速器投入的中间继电器,HL2为投入的指示灯。SA1为合闸/分闸选择开关,SB1为复位按钮。端子26-33为脉冲编码器信号输入端。3D,3C为励磁直流输出端,220V直流。侧导尺电气传动系统控制原理见图2。
1.4 我们采用S7-300PLC可编程控制器来实现侧导尺的档位给定和其连锁控制功能。新系统采用SIEMENS S7-300系列PLC,CPU采用315-2DP,完成指令给定的通讯,逻辑控制,故障报警及连锁控制,通过PROFIBUS-DP现场总线控制电机的运行,停车,调速及故障处理。
其通用性强、使用方便,适应面广、可靠性高。抗干扰能力强、编程简单,为以后的改造应用提供了空间,编程软件采用STEP7。
2 碰到的问题和解决方法
2.1 我们在改造中其中一组励磁整流可控硅的损坏,后检测到励磁交流输入波形不好,最后采取了为励磁交流输入加装460V/240V的隔离放大器。从而达到了净化电源,消除了电网对装置的不利影响,使调速器更加安全可靠,至今再未发生励磁可控硅损坏的情况。
2.2 在PLC安装调试前期,出现了PLC连接不上和连接上掉线的情况,最后分析得出:接地不好。重新放置接地线后,故障排除。
3 调试和运行中应注意的问题
3.1 在调速器送电前,必须空送主回路电压,观察整流器所有元件有无异常现象,如响声,气味等,若情况正常,再测量三相进线电压是否正常,可控硅交流侧是否起作用。
3.2 主回路与同步信号不存在定向问题。励磁主回路必须接在U,W两相上。
3.3 模拟调试时,相应的参数控制数字要修改。
正组运行P704改为“0”反组运行时P704改为“1”正组运行时,反组电流限幅设为0,即P172:0正组电流限幅由小到大P171第一步设为50,第二步设为75第三步设为90逐步开放。
结束语
6RA70
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