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减少电动减速器电机故障

维普资讯 2007年 11月 铁 道 通 信 信 号 0clober.2007 第43卷 第 11期 RAILW AY SIGNALLING & C0MMUNICAT10N Vo1.43 NO.11 减少电动减速器 电机故障 陈福涛 彭建军 月山驼峰场位于侯月 、太焦 、焦枝和新月4条 并利用编组停轮时间进行实作演练 ,检查是否符合 铁路线的交汇处 ,是晋煤外运亿吨通道的重要编组 标准化作业程序规定标准。工 区召开专题会议 ,修 场,平均 日解编车辆 60余列。郑州 电务段月山驼 订质量检查和考核办法。通过对 电动减速器的质量 峰工区担负着信号设备的维护工作 。 互检情况进行评分,充分调动职工的工作积极性 , 月山驼峰场使用的是 TJD一2A (50)型电动车 使设备质量得到明显提高。 辆减速器。因产品质量存在一些缺陷,造成减速器 2.更换加厚连轴器 ,减小其与主轴间隙。对 故障率居高不下 ,对驼峰编解车辆安全构成严重威 全场 182台电机 的连轴器进 行全面更换 ,并定期 胁 ,并且严重影响驼峰编解作业效率 。 检查 。 2006年 ,工区在 电务段 、车 间的指导下 ,成 3.加装防松装置 。将 2mm ×20mm的铁板加 立 QC活动小组 ,把解决上述 问题作为年度攻关课 工成圆箍,对 182台电机的减速器弹簧压帽用铁箍 题 ,把减速器故障控制在4件 /fl以内作为攻关 目 包住并用螺钉拧紧,这样减速器弹簧压帽螺堵就不 标 ,积极开展质量小组活动 ,取得了显著效果。 会松脱。 4.更换粗螺钉并增加螺钉数量。将原来电机 1 现场调查 凸轮盒的4条 5mm螺钉取下 ,在底座上重新 打孔 通过对 2005年 7—12月发生的78件电动减速 攻丝,更换为 6mm螺钉 ,并在 凸轮盒两侧增加 器故障进行调查统计和量化分析发现 ,电机故障共 2条螺钉,这样使主轴不再窜动,保证 了凸轮接点 发生48次 ,占故障总件数的 61.5%。可见 电机故 接触 良好 。 障是造成电动减速器故障的主要原因。 5.将所有电机主轴两侧的滚珠轴承全部更换 为专用高强度尼龙套 ,可彻底消除轴承断裂散架情 2 原 因分析 况 的发生 。 运用因果 分析 图从人 、机 、料 、法 、环几方 4 攻关效果 面,对电机故障的原 因进行深入分析 ,找出了8个 末端因素,并确认了电动减速器电机故障的5个主 2006年 1—12月,通过小组全体成员 的奋力 要因素 :①巡检作业不到位 ;②主轴与连轴器间隙 攻关 ,取得 了明显 的效果 :①消灭 了驼峰减速器区 大 ;③减速器弹簧压帽松 ;④ 凸轮盒 固定螺丝切 段撞车事故 ,减速器故障由攻关前的 8件 /月下降 断;⑤主轴轴承断裂 。 为3件 /月 ,压缩 62.5%,实现 了本 次攻关 目标 ; ② 由于减少了电动减速器电机故障,为电务段节约 3 对策实施 生产成本数万元 ,同时还提高了驼峰场的编解作业

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