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气化炉渣口增大及下降管挂渣原因研究
气化炉渣口增大及下降管挂渣原因研究【摘 要】对德士古水煤浆气化炉在生产运行中的运行情况、气化炉渣口堵塞,拱顶超温,渣口增大,下降管堵塞等过程进行了认真的分析,确定了结论,提出了建议。
【关键词】气化炉运行情况;原因分析;结论;预防措施
0.概述
我公司气化炉采用的是国内先进的德士古水煤浆加压气化技术,随着原料煤市场煤质的变化,3#气化炉和1#气化炉相继因支撑板温度高造成停车,经拆炉检查后发现损坏的原因,是因为下降管挂渣堵塞并有渣口增大的现象,包括目前运行的2#气化炉也有渣口增大和下降管挂渣的现象。
1.气化炉运行情况
1.1 1#气化炉运行情况
1.1.1更换炉砖时间
1#气化炉2010年5月20日大修开始,更换整套热面砖,热面砖由新乡伯马提供,8月投料运行。
1.1.2更换炉砖前的检查情况
大修之前进行检查,筒身上、中部最深1900mm下部1870mm,经计算筒身上、中部热面砖剩余80mm,下部剩余100mm,拱顶热面砖剩余130mm,椎底热面砖剩余170mm。此阶段筒身砖运行14798小时,拱顶砖运行9701小时,椎底砖运行6391小时,筒身砖平均每千小时侵蚀为8.69mm。本套砖由洛耐院提供。
2010年11月23日1#气化炉拱顶超温,抽出烧嘴观察炉膛内部情况,发现渣口封堵,工艺进行捅渣处理。
2011年2月1日1#气化炉进炉检查,筒身底部测量为1700mm,距离椎底一米处测量为1800mm。经计算锥底部筒身热面砖剩余216.8mm,距锥底1m处筒身热面砖剩余166.8mm。拱顶处炉口1459热面砖剩余148mm左右,椎底砖剩余151mm。
2011年4月9日1#气化炉超温停炉,渣口已经完全封堵,将炉口砖及1459号热面砖拆除后,进1#气化炉检查,筒身上中下部测量均为1860mm,计算后筒身热面砖剩余136mm,拱顶剩余160mm,椎底砖已经烧蚀脱落。
1.2 2#气化炉运行情况
1.2.1更换炉砖时间
3#气化炉2010年2月1日大修开始,更换整套热面砖,热面砖由洛耐院提供。4月投料运行。
1.2.2更换炉砖前的检查情况
大修前检查,将炉口砖及1459号热面砖拆除后进炉,气化炉积渣情况严重,渣口完全积渣,积渣深度距渣口1700mm。靠渣口的下部热偶管已被掩埋。热面砖使用时间未达到标准运行时间,此次运行时间为8376小时,气化炉热面砖标准运行时间为12000小时。此次运行,对热面砖磨耗较大,完整热面砖厚度为228mm。运行5533小时后热面砖剩余150mm,运行8376小时后热面砖整体剩余81mm,局部剩余20mm,且有烧透现象,已露出背衬砖。此次整体检查发现,内壁热面砖均挂渣30-60mm,且表面呈丘陵状,平方米内表面高低点高差平均100mm,局部最大高差200mm。露砖处,单个热面砖表面呈扁锥状,中间高四边低,且表面玻璃化。
2011年2月22日3#气化炉检查,因渣口封堵,拆除炉口砖及拱顶1459号砖对其进行检查,拱顶1459号砖已经烧蚀严重,筒身上部测量1850mm中部测量1820mm下部测量1800mm,筒身热面砖上部剩余为141.8mm中部为156.8mm下部为166.8mm,拱顶热面砖剩余180mm,椎底砖已经完全烧蚀脱落,筒身有贯穿至拱顶及渣口的裂缝。
2.气化炉渣口堵塞的原因分析
2.1气化炉操作温度偏低,渣的流动性就会变差,在锥形渣口处就会越积越多,导致渣口减小。
2.2煤质差,煤的粘温特性高,灰渣流动性缓慢在操作中没有及时发现,造成渣口堵。正常煤的粘温特性一般在1500--2500mpa.s。
2.3气化炉停车前未提炉温进行熔渣,在下次开车炉温提的较快,引起大量熔渣流至渣口导致渣口减小。
2.4另一方面是由于德士古烧嘴张角增大引起的。德士古烧嘴的张角有严格的设计尺寸,在运行较长的时间以后,烧嘴磨损,张角增大,燃烧不好,高压下带向炉壁的灰渣就会增加,当渣积到一定的程度,在重力和气体冲击力的双重影响下,积渣顺着炉壁流向渣口,渣在渣口处聚积,渣口随之变小。
2.5原料煤的灰含量变化大,目前无法实现在线监测煤浆的灰熔点,在原料煤含灰量变化时,不能及时调整石灰石的加入量,所以无法及时掌握煤浆的灰熔点,容易造成气化炉渣口不畅通。
3.气化炉拱顶超温的原因分析
3.1由于某个烧嘴偏喷导致局部温度高。
3.2负荷过高。
3.3耐火砖出现问题,一般是浇注料脱落,出现裂缝导致。
3.4渣口堵塞反火,造成拱顶温度超温。
3.5炉口的陶瓷纤维毡被烧坏串气,造成拱顶超温。
4.气化炉渣口增大的原因分析
4.1烧嘴火焰长,造成渣口的冲刷和烧损,气化炉渣口炉砖侵蚀,渣口变大。
4.2气化炉渣口堵塞后,
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