提高预热煤粉燃烧率的机制-冶金之家.DOCVIP

提高预热煤粉燃烧率的机制-冶金之家.DOC

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
提高预热煤粉燃烧率的机制-冶金之家

提高预热煤粉燃烧率的机制 刘然1,王杏娟1,梁春朝1,吕庆1,冯帅1,杜林森2 (1.河北省现代冶金技术重点实验室,河北联合大学冶金与能源学院,河北 唐山 0630092.河北钢铁集团邯郸钢铁公司,河北 邯郸 056000) 摘 要:以邯郸钢铁公司2种高炉喷吹用煤粉作为原料,用马弗炉进行预热,测定不同温度预热后的失重率和燃烧率,并采用扫描电镜(SEM)观察预热后煤粉表面结构的变化。试验结果表明,烟煤150℃预热时的失重率为5.12%,且随着预热温度升高,煤粉的失重率增加,预热温度300℃时失重率可达到17.24%。无烟煤预热后失重率变化不大,预热温度为300℃时失重率仅为5.66%。预热后煤粉燃烧率明显升高。300℃预热条件下的烟煤燃烧率为89.74%,相对于原煤提高了15.67%,无烟煤燃烧率为85.19%,相对于原煤提高了24.80%。预热后煤粉表面结构发生了明显变化,层状和孔隙结构增加,从而提高了煤粉的燃烧率,为提高预热煤粉的燃烧率提供了理论基础。 关 键 词:喷煤预热失重率燃烧率孔隙结构 进入高炉的煤粉必须在极短的时间内完成升温、分解和燃烧。煤粉喷入高炉后若来不及完成上述过程炉内会存在大量未燃煤粉。未燃煤粉导致料柱透气性变差、炉渣黏度升高以及物理热的流失,阻碍了喷煤率的进一步提高。通过对煤粉燃烧过程的研究发现,预热可以增加煤粉的初始温度,降低煤粉在风口处的热量消耗,并且使挥发分提前析出,导致煤粉着火提前,缩短煤粉的燃烧时间。预热发展煤粉的孔隙结构,加强煤粉的粉化,改善煤粉的燃烧条件,增加了自由基和活性基团,从而大幅度提高了煤粉的燃烧率。因此,研究煤粉的预热过程,探讨煤粉预热机制对提高高炉煤比具有重大意义。本文探讨了预热能提高高炉喷燃烧率、改善煤比的原因。 1 试验原料及方法 1.1 试验原料 本试验以邯郸钢铁公司的2种喷吹用煤JM、FD煤粉作为试验原料。试验用煤的工业分析和元素分析(质量分数)结果见表1。由表1可知,JM为烟煤,FD为无烟煤,符合高炉配煤的标准。混合煤粉采用40%烟煤加60%无烟煤的配比方式,通过计算可得到混合煤粉的工业分析和元素分析数据。将煤粉在105℃下干燥4h后研磨,并用74μm(200目)的标准筛筛分,取筛下煤粉为试验煤粉,保证粒径小于0.074mm的煤粉占70%以上。 1.2 试验方法 称量20g煤粉装入100ml带盖的坩埚内,放入马弗炉,在150,200,250,300℃温度下进行预热,预热30min后称量质量。然后,将预热后的煤粉装入喷煤瓶,采用自制的煤粉燃烧装置进行燃烧率测定。收集1g未燃煤粉放入小磁舟,并用马弗炉进行700℃焙烧,待煤粉完全燃烧后,称取灰分含量并计算燃烧率。如图1所示,煤粉燃烧装置包括温度为900℃的热风炉和1200℃的燃烧炉。采用喷煤瓶和压缩空气对煤粉流化后进行燃烧,可以很好地模拟高炉煤粉的燃烧状态。 采用日本日立公司制造的S-4800场发扫描隧道显微镜对预热煤粉进行分析,取少许预热煤粉和原煤粘在载物台的导电胶条上,并采用日本日立公司制造的型号为E-1010的离子溅射仪(IronSput-ter)进行表面镀膜,然后观察煤粉的显微形貌。通过煤粉预热前后的失重率、燃烧率和形貌变化,来分析煤粉预热与燃烧率的关系。 2 试验结果及分析 2.1 煤粉预热温度与失重的关系 对烟煤JM、无烟煤FD及含40%JM,60%FD的混合煤粉进行了150、200、250、300℃的预热试验,计算了预热后煤粉的失重率,并作图进行了对比分析,结果如表2及图2所示。 通过图2可以看出,随着预热温度的增加,3种煤粉的失重率呈上升趋势。烟煤150℃预热时的失重率为5.12%,且随着预热温度升高,煤粉的失重率增加,300℃预热达到17.24%。无烟煤的预热失重率变化不大。300℃预热时失重率仅为5.66%。烟煤和混合煤粉的失重率高于无烟煤,并且随着预热温度的升高,与无烟煤的差距越来越大。 研究表明,试验用的烟煤JM,在预热到250和300℃时,有挥发分析出。由于预热时间较长,所以挥发分析出是导致煤粉失重的重要原因,另外,较高温度预热可以使煤中内在的毛细水和吸附气体逸出。煤的结晶水通常在200℃以上才会分解析出,所以预热也促进了结晶水的分解。挥发分和毛细水的析出以及结晶水的分解,发展了煤体的裂隙结构,开启了微孔层,打开了被堵塞的孔隙通路,增加了煤粉的内表面积,提高了煤粉的有效孔隙率[1-3]。由于JM煤粉的空气干燥基水分Mad为6.28%,FD煤粉的Mad为1.02%,由此可知JM的内水和结晶水含量高于FD,因此预热对强化烟煤JM脱水的效果更显著。 苏展等[4]的研究表明,通常煤在100~200℃主要是挥发水蒸气,在200~400℃基本上只有CO2析出,在400~600℃,C2H4、C2H6、CH4、H2

文档评论(0)

2105194781 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档