机械通风技术在高水分玉米存储中的降水应用..doc

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机械通风技术在高水分玉米存储中的降水应用.

机械通风在高水分玉米储存的降水应用 刘俊军 山东滨州国家粮食储备库 摘要 在玉米收购期间,经常遇到收购的玉米因水分偏高,需经翻晒或烘干后才能入仓的问题,既增大工作量,又影响进度。我们将高水分玉米直接入仓,利用机械通风技术进行降水,使其降到安全水分以下,再实施常规存储保管,取得了成功。 关键词 机械通风 高水分玉米 降水 在玉米收购期间,经常遇到收购的玉米因水分偏高,需经翻晒或烘干后才能入仓的问题,既增大工作量,又影响进度。为此,我们设想将高水分玉米直接入仓,利用机械通风技术进行降水,使其降到安全水分以下,再实施常规存储保管的思路。经实验,我们的思路是可行的,也是成功的。 通过实验取得经验 2005年4月我们在玉米的经营过程中做了一个试验:在院内,仓外的粮台上做了一个120吨的玉米外垛,该垛长20米,宽5米,高2.5米,地面安放一道地笼。玉米放入后,顶部及周围全部用塑料布密封,仅在两头各留一个风口,一个进风,一个出风。试验用的玉米水分为16—17%之间,通风用的机械是功率为5.5KW,通风量为7500-14700m3/h的离心风机。通风的方式为压入式间歇通风,最低单位通风量为62m3/(h.t);通风时间为上午9时到下午5时,每天8小时;同时,每天对粮情做一次检测并记录。经过连续一周的通风后,记录显示:降水效果不明显。再一周的每天通风后,记录显示:各检测点之间有了明显的差距。有的点降水明显,有的点降水不明显,有的点则不降反升。降水最明显的点,降下了2个百分点的水,水分降到14%,而最差的,水分上升到了17.5%。于是试验小组决定停止试验,立即开垛,查找原因。开垛后,经认真检查、比对,我们发现:凡通风降水效果好的地方,粮食相对干净、无杂质,而效果不好的地方,粮食中的杂质多、不干净,有的粮食和杂质已结成块根本不透气,因此通风没有效果,有一些因杂质太多反而更容易吸收水分,因此有的点水分会上升,原因是实验用的玉米没有过筛,杂质大,导致实验没有成功。根据以上的检查结果及分析,我们得出了以下的初步结论:在一定的条件下,可以把高水分的玉米在存储过程中利用机械通风进行降水和降温,使其达到安全水分后,再继续储存;而这个条件就是——仓房要有良好的机械通风设备,玉米的质量要好,杂质要少,要保证粮堆之间有充分的间隙。 实际应用 2005年5月,我们给邹平西王集团代购代存10000吨玉米,如果只收安全水分的玉米则进度达不到合同要求,为此我们决定利用去年的试验,进行一次实际的应用。首先,制定了详细的实施计划,确定入仓玉米的质量标准、选择机械通风条件好的仓房、并确定了具体的通风方案及检测手段。当时我们根据市场的实际情况确定入仓玉米的水分标准为15%,其他的标准按国家标准执行。具体的做法如下: 严把入仓玉米质量关,确保玉米无杂质入仓根据去年实验的结果,我们知道,入仓玉米的杂质含量是通风降水成败的关键,为此我们制定了严格的入仓玉米清理工艺——过双筛、再出风、后清扫。第一步,在入仓时玉米经过两套筛,一是滚筒筛,可把杂质初步清除;二是振动筛去除杂质,可进一步把杂质清除并初步去轻杂;第二步,在过筛后的入库过程中,在相关的输送机上安装吹风设备,可把玉米中大量的轻型杂质吹出来。这一步非常关键,根据我们的经验,这些轻杂是吸收潮气及阻碍粮堆中空气流动的主要罪魁祸首;第三步,保管员入仓,在粮堆上清扫通过自动分级而形成的杂质(主要是碎玉米芯,由于其为大小与玉米粒差不多的并肩杂质,两级清理及吹风都不能清除。)。通过以上的三个步骤,仓内的玉米基本不含杂质,为下一步通风降水打下了良好的基础。 仓内增加通风立管,确保粮堆通风无死角这次入粮的仓房为34#仓,长48米,宽21米,储粮线高6米,是2005年建的高大平房仓。内设通风笼二组,每组是一机四道,通风途径比为1.5。根据以往的经验,这样的通风布局,在仓内的四角及两组风机结合部的两端容易发生通风不良的现象。为此我们在这些部位垂直放置了六根PVC立管( 管壁钻有通风小孔,有捕虫、施药等多种功能)。如图: 立管的布置数量可根据仓房情况具体调整。这样,粮堆的通风条件大大改善,不但通风没有死角,还增加了立体效果,为利用机械通风对粮堆降水创造了条件。 通风降水 这次入仓的玉米数量为4500吨,品种为当地黄玉米。入仓结束,整平粮面后,我们就开始进行通风。这次通风使用的风机是功率为11KW的离心风机,是目前机械通风中常用的设备,具有降水幅度大,降温快等特点。通风分几个阶段,根据春季天气干燥的特点,第一阶段采用压入式连续通风。目的是平衡水分,排除仓内湿气、潮气。经过一周连续通风,粮堆的温度由25摄氏度降到了20摄氏度;水分由15%降到了14.6%,并由原先的不均匀状态达到了水分基本一致。第二阶段采用压入式间歇通风。由于当时的粮堆温度已经降下来了

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