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第32卷 第1期 冶 金 自 动 化 Vo1 32 No 1
2008年1月 Metallurgical Industry Automation Jan 2008
· 全国冶金自动化信息网专栏 · 析查找运行状态值和原始参数设定值的差异,修正相应的
NEC原始参数,其中包括:三相电极的阻抗设定值、自适应
凯钢1 450 mm全连续式八辊五连轧 设定值、过流值、短路电流值、升降速度调节值、死区值、偏
电气控制系统 移量等。经过对各参数值的反复修正,与冶炼数据的反复
对比,使冶炼周期、通电时问、吨钢能耗等各项指标都有了
福建凯西钢铁有限公司的1 450 inln全连续式八辊五
明显降低,达到了设计要求。
机架冷连轧机组由中冶京诚工程技术有限公司总包,电气
该项目通过建立电炉冶炼数据库,采用高速数据采集
部分由北京北整意安机电设备有限公司分包。轧机出口
技术,以数据分析为基础,以神经网络技术为先导,以解耦
最高轧制速度480 nCmin,最大轧制力1 050 t。该生产线
控制技术为手段的技术方案,优化了电极控制系统功能。
于2006年11月28日生产出第1卷合格钢卷。
通过纵向的数据比较和横向不同原始数据的评价比较来
福建凯钢1 450,nln八辊五机架冷连轧机组是一条无 找到最佳操作点。利用神经元系统的自学习功能,实现对
头轧制全连续式连轧机组,传动装置均为意大利Ansaldo 最佳操作点的偏移确定;通过对多种参数评价,确定最佳
直流传动装置SPDM,SPAM提供劢磁电流。该机组有两
的温度扩展操作模式。解耦技术的应用,解除了三相电极
个主电室:一个人口区主电室,另一个是轧机区主电室。 之问的耦合效应,使调节更加稳定,弧压弧流曲线更为平
自动化系统的主要部件都集中在轧机区主电室。基础自
稳。
动化系统主要以Siemens Step7400 PLC为控制核心。HMI 本系统实施后,缩短了电炉通电时间,降低了吨钢能
采用Wonderware InTouch 8.0为基础平台,设计和开发计
耗和电极消耗。准确的电炉冶炼参数、动态的显示画面有
算机操作界面。通过操作画面让操作人员以瓦动的方式
效减少了操作人员的劳动强度,减少了误操作;电极在冶
设置生产计划、 艺模型、]二艺参数等,更方便、直观地了 炼过程巾的全自动化白寻优控制,减少了系统故障,降低
解和掌控系统的综合工作状态。 了维护T作强度;长时间的历史数据记录,提供了过程分
五个机架都有自动厚度控制(AGC)功能。1 机架在 析和事故分析的事实依据,为进一步改进系统和快速排除
人口和出口设有测厚仪,实现预控和监控,有效控制来料 故障提供了保障,取得了明显的经济效益。该项目2005
的厚差。为了保证板形,5 机架AGC功能不投入,采用恒 年获得山东省冶金科技进步j-等奖。
辊缝轧制,而且轧制力较小,相当于平整功能。2 ~4 机架 (莱芜钢铁集团有限公司 自动化部 赵 冰)
AGC依据5 机架H{口测厚仪反馈
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