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三菱CNC调试及故障排除.doc

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三菱CNC调试及故障排除

三菱CNC调试及故障排除 黄风(武汉兴东机电工程公司,430070 ) 摘要:本文叙述了调试三菱CNC时,排除故障的数个实例 关键词:变频器干扰;主轴故障排除;CNC;过载报警;攻丝循环;机械精度补偿 中图分类号:TG659?文献标识码:B?文章编号:1004-0420(2009)02-0020-03 ? 1 故障现象一 在为某客户大型卧车调试三菱M64数控系统,在车螺纹时出现乱牙,经检查系统和加工程序是没有问题的,是什么因素引起车螺纹乱牙的? 车螺纹时,是主轴旋转一圈,伺服轴(Z轴)前进一个螺距,发生乱牙,必定是主轴或伺服轴出现问题。 该车床的主轴是由变频器驱动,主轴实际转速是由一接在主轴上的编码器检测并接入数控控制器内。仔细观察数控显示器屏幕,观察到主轴实际转速值小于指令值,且实际值不断的跳动。 “主轴实际转速不稳定”会是乱牙的原因吗?又是什么原因造成了“主轴实际转速的不稳定”呢? 经过对这台设备仔细观察,该主轴用一台55 kW的变频器驱动,功率很大,变频器的二次谐波对电子仪器都有影响,这台车床的主轴用变频器与主轴编码器之间距离很小,又没有任何屏蔽防护措施,于是将变频器控制柜移开足够远的距离,同时对主轴编码器加以屏蔽措施,再在显示屏上观察主轴实际速度,实际速度已经与指令速度一致,并且无跳动,再试车螺纹,无乱牙现象。 2 故障现象二 变频器对数控系统及附件的影响还有一例,在调试另一台装有变频器的大型立车时,出现的故障现象是:在手轮模式下,一旦摇动手轮,其对应的伺服轴就乱走,更奇怪的是,在停止摇动手轮时,该轴还继续移动,几乎造成事故。 对于这种故障更换手轮后仍然出现同样现象。经检查,该立车配有大型变频器,而且变频器控制柜与数控系统控制柜并排安装,而变频器正是大干扰源,于是将变频器控制柜移开足够远,做好接地和屏蔽,经过以上处理,手轮运行恢复正常。 3 故障现象三 在屏幕上不能设定主轴速度: a.在屏幕上写入S***,设定主轴速度后,按下“INPUT”,设定值不能写到屏幕上而是回到最低值; b.按下RESET可得到设定值。 经分析,以上两种现象都与PLC程序有关。 第1种现象是程序接口FINISH-Y226没有正确处理。如图1。 图1 FINISHI 接口的正确应用 当在屏幕上写入S指令的数值时,X234=ON,但是与主轴运行相关的条件M50=OFF时,Y226就不能接通,由于Y226=OFF,写在屏幕上的S指令数值处于“反白状态”,不能实际写入控制器内,即使按下“INPUT”键,写在屏幕上的S指令仍然无效。 如果不需要主轴自动换挡则一般不需要M50条件,直接用X234驱动Y226,这样处理后,能顺利写入主轴指令。 在屏幕上不能写入选刀刀号也与此有关。 另一种情况是PLC程序内主轴倍率寄存器R148一直为零。主轴速度也不能写入,其实质是主轴速度写入后,由于其倍率为零,故而实际指令值为零。 经过对PLC程序的正确处理后,就排除了上述故障。 4 故障现象四 屏幕上不能显示实际主轴速度。在三菱数控显示屏的S指令下端括号内显示的是主轴的实际转速。如果屏幕上不能显示,则可能是以下原因。 如果是伺服主轴,其主轴编码器信号已经直接接入主轴伺服驱动器,通过总线读入了控制器内。 如果主轴由变频器或普通电机直接驱动,或者经过变速箱换挡后,实际的主轴转速必须由直接连接于主轴的编码器取出再送入基本I/O板上的“同期编码器”接口,同期编码器必须使用1024P/R。 分析其参数设置不当,经反复实验,正确设置如下: #3238=0004(编码器反馈信号有效);#3025=2(对于编码器串联型的伺服主轴);#3025是“主轴编码器的连接信息”;有主轴时设置#3025=2;无主轴时设置#3025=0;与#3025有关的参数是#1236; 当#3025=2时,用#1236选择R18/R19(主轴实际速度)的脉冲输入源。 当主轴编码器信号直接接入主轴驱动器内,并使用该信号作为主轴转速信号时,设置 #1236的bit=0。 使用变频器驱动或“普通电机+减速箱”驱动主轴,而且在主轴端加装了编码器,以此编码器检测主轴电机转速时,设置 #1236的bit=1,在I/F诊断画面上,监视R18/R19可以观察实际主轴速度。 5 故障现象五 上电后,点动运行主轴,主轴运行不畅,颤动,抖动,并伴有沉闷的啸叫。经分析: a.首先排除是否有机械抱闸和电气抱闸的影响; b.主轴电机型号参数设置错误; c.主轴电机相序连接错误。 故障排除方法: a.如果机械抱闸没有打开,当然会对主轴电机运行有重大影响,这种情况是必须首先排除的; b.主轴电机型号参数是#3240,必须根据说明书正确设置;另外参数#3205=1,也会出现此类故障现象,应该设置#3205=2; c.应该重点检查主轴电机与主轴驱

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