海亿达混凝土泵文档.doc

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泵送系统故障分析与处理 ??发布日期:2014-05-28??来源:混凝土机械网??作者:混凝土机械网??浏览次数:399核心提示:检查混凝土,发现混凝土和易性较差,进一步观察,发现不到位一侧总是靠近下料槽另一侧,原因为混凝土在下料槽往下运动过程中,由于石子运动速度较快,大部分石子下落时堆积在料斗另一侧,从而导致一侧料好,一侧料差,料差的一侧摆动阻力特别大。 S阀泵送系统排除方法及步骤。 一、S管一边到位,一边不到位故障现象. 在泵送过程中,S管一边到位,而另一边不能摆到位,但空泵正常。原因分析:首先将料斗清空,进行空打,S管能摆到位,说明主机无问题; 检查混凝土,发现混凝土和易性较差,进一步观察,发现不到位一侧总是靠近下料槽另一侧,原因为混凝土在下料槽往下运动过程中,由于石子运动速度较快,大部分石子下落时堆积在料斗另一侧,从而导致一侧料好,一侧料差,料差的一侧摆动阻力特别大。 解决方法:将下料槽尽量靠近料斗的中间,问题解决。 ? ? 二、主油缸不到位故障现象: HBT60C-1816拖泵空打正常,高压泵送正常,低压泵送时以出料口为前方,左边输送缸前进不能到位尚有30cm,右边输送缸前进能到位,后退约30公分不能到位,摆缸从右边往左边推出慢而分两次到位,左边往右边推出正常。 ? 原因分析:参见附录五中液压原理图1和2,AB单向阀内泄原因引起故障,低压泵送时当右边主油缸有杆腔B进油时,左边主油缸前进推料。由于AB单向阀中下方的单向阀密封不严,当B1来压力油时,本应关闭的单向阀却因密封不严,使B1与C1窜油,即 摆动。但由于主油泵同时向主油缸和摆缸供油,摆动阻力大,故主油缸优先动作,造成摆缸摆动中途停下来,当左边主油缸前进到位时,因主系统压力上升足以克服摆缸阻力,故S管再次从左到右摆动,继续走完尚未走完的行程。因此发生了二次到位的现象。 ? 故障排除:更换AB单向阀后工作正常。 三、正泵时齿轮泵换向压力逐渐下降故障现象:HBT60C-1610电机启动后换向压力可达16Mpa,正泵换向压力随正泵次数增加逐渐减小,每次下降2Mpa左右,直至换向压力降到0Mpa,导致摆缸无力。原因分析:齿轮泵、齿轮泵卸荷溢流阀块、摆缸四通阀、主缸四通阀均有可能。检查及解决方法:1、检查蓄能器压力正常; 2. 检查双齿轮泵是否内泄,对调搅拌齿轮泵和摆阀齿轮泵的出油胶管,故障依旧,齿轮泵没有问题; 3.用胶管直接将齿轮泵的高压油,接到主阀块上,把齿轮泵卸荷溢流阀块断开,故障现象依旧,证明双齿轮泵的卸荷溢流阀块上所有元件均完好; 4.检查DT2、DT3下的溢流阀是否有故障,取消该溢流阀,让双齿轮泵的卸荷溢流阀工作,故障现象依旧,证明DT2、DT3下的溢流阀完好; 5、 检查DT4电磁换向阀,阀芯灵活,整体更换DT4电磁换向阀,情况一样,证明DT4电磁铁完好不内泄; 6、主油缸行程无变化,说明退活塞小油缸活塞及其密封完好; 7、检查摆缸四通阀,发现摆缸四通阀也正常; 8. 检查主缸四通阀,发现主缸四通阀小T口内的螺堵K2掉落不见了,找一个螺堵用2.5mm内六角扳手装上,试机设备恢复正常。参见附录五液压原理图4,当正泵时,DT2得电, 正泵时蓄能器压力油从K2通孔回油箱了,导致摆缸无力。 ? 四、泵送一个循环, 到C2发信号油换向时憋压故障现象: 低压泵送时, 偶尔能正常换向, 大部分时候为:右边主油缸前进到头,当C2发信号油换向时, 系统憋压, 无法换向。停止泵送后, 再次开启泵送, 又可以泵送一个循环, 到C2发信号油换向时,再次憋压。 排除过程: 1、查各液压阀均正常; 2、当憋压时, 拆开C2信号油管, 发现无压力信号油喷出,怀疑该主油缸上的螺纹插装阀卡死; 3、互换两个主油缸的插装阀总成后,故障现象仍未消失; 4、操作工反映,前几天换过左边主油缸尾部的补油胶管,拆胶管后无发现异常; 5、进一步拆下单向阀,发现阀芯与弹簧的位置装反,且弹簧已压断成几截,使单向阀无法开启,或流通量很小; 6、更换弹簧重新安装后正常。故障分析: 参见液压原理,由于左油缸尾部无法补油或补油速度慢,低压泵送,当左主油缸每次后退时,有杆腔A1压力油不能向连通腔补油,造成两个主油缸的无杆连通腔的油量减少,使右主油缸活塞杆伸出行程变短,右边油缸活塞无法越过发信号点,故右边主油缸上的插装阀的上下腔无法形成压差,插装阀无法开启,发不出信号油C2,故憋压。 ? ? 五、主系统压力达到16Mpa 左右时,主油缸停止运动故障现象:S阀拖泵打正泵时,当主系统压力达到16Mpa 左右,主油缸停止运动,并且摆阀不动作。好象是堵管。(黄发科)故障分析:这一现象属于液压系统内部有泄漏所致。 可能有以下几个方面的原因: 1.主油泵; 2.主电磁溢流阀; 3.主液动阀、摆缸液动阀内部有泄漏; 4.摆阀油缸活塞

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