6HOS2—1型往复式压缩机改造方案探究.docVIP

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6HOS2—1型往复式压缩机改造方案探究

6HOS2—1型往复式压缩机改造方案探究摘要:随着油田开发技术的不断进步,涠洲油田群边际油田得以相继开发,油田伴生气量逐渐增大,现有的油田天然气压缩机组外输能力满足不了天然气外输的要求,导致大量天然气放空到火炬烧掉,严重影响了天然气的综合利用,为了充分利用油田伴生气,开展了天然气压缩机组研究,找到行之有效的改造方案,现场实施后取得较好效果,满足了生产的需求。 关键词:往复式压缩机组 工作缸 平衡缸 方案 节能减排 涠洲XY平台位于南中国海北部湾海域,是涠西南油田群的集输中心,接收涠洲油田群的原油及伴生气,油田伴生气经过前期处理、增压后通过一条32.5km的8″海底气管线输送致陆岸终端处理厂。随着许多边际油田的开发投产,油田伴生气量也随之大幅增加,据统计涠洲油田群每天产出的油田伴生气气量至少有80×104m3。但受压缩机排量的制约,大量的油田伴生气未能输往陆岸终端处理厂,造成天然气放空燃烧,浪费了天然气资源。在项目研究过程中遇到许多复杂情况,如平台改造空间受限、生产安全、技术瓶颈等,如何突破技术瓶颈,最终实现涠洲油田群的伴生气全部回收利用,达到零排放的目标,对海洋油气田的开发生产、改造具有良好的参考价值。 1、改造方案可行性研究 1.1 涠洲xy平台天然气压缩机组能力的核算 涠西南油田群天然气由高压(2.9MPa)气和低压(1.3MPa)气两部分组成,高压气可直接供用户使用。低压气需要经过增压到2.9MPa,供用户和进海底管线输致陆岸终端处理厂。 涠洲XY平台现有压缩机组是DRESSER-RAND(德兰赛兰)1990年产的单缸双作用往复式压缩机组,机型:6HOS2-1。一级压缩机的设计排量为42.7×104m3/d,进口/出口压力为1.3MPa/2.9MPa,一级有2台互为备用,进口涤气罐、一级压缩机、电动机和出口冷却器整装在一级橇内;二级压缩机设计排量为50.1×104m3/d,进口/出口压力为2.85MPa/6.57MPa,二级也有2台互为备用,其进口涤气罐、二级压缩机、电动机和出口冷却器整装在二级橇内。压缩机组工作模式为串联运行,压缩机组的排量42.7×104m3/d左右,涠洲油田群生产的低压伴生气量已经达到80×104m3/d,显然现有压缩机满足不了天然气增压外输的要求。涠洲xy油田现有压缩机成了伴生气利用的瓶颈问题。 1.2 压缩机组技术改造方案 经过调研、分析确定了如下四种方案: 方案一:将现有的四台压缩机同时并联运行,该方案的优点是充分利用了现有压缩机,投资较少。主要缺点是没有备用机,涤气罐无法满足要求,并且同一个橇上两台压缩机组同时运行会造成更大的振动。 方案二:对现有压缩机进行改造,将单缸改为双缸以增加压缩机的处理能力,但该方案的改造受平台空间的限制,无法满足改为双缸工作所需的空间,且改造工作量大、停产时间长。 方案三:换新机组。用2台机组替代现有的4台机组,一用一备,每台压缩机采用二级压缩方式,该方案有望解决机组振动、空间和排量等问题,缺点是投资大,停产时间比较长。 方案四:改造现有压缩机组,将现有的二级压缩机改造为一级压缩机,再与原一级压缩机并联运行,每个橇上的两台压缩机都是一用一备。 1.3 方案的确定 综合各方面因素,最后确定方案四为涠洲XY平台天然气压缩机组的改造方案。具体方案为:将原二级压缩机10.5″的工作缸需更换为15″工作缸,10.5″的平衡缸改为10″的平衡缸,气缸、活塞组件、进出排气缓冲罐也相应更换,现有二级压缩机的电机功率满足改造后压缩机的所需功率,可以利用现有的电动机不用更换,改造后与原一级压缩机组实现并联运行。 2、关键技术 涠洲Xy平台共有4台往复式天然气压缩机组[1],分别安装在以下两个撬块上:A、97-453撬(P-X-201)有两台电动压缩机,一开一备,承担一级压缩,每台压缩机只有一个15″气缸工作,另一个气缸是平衡缸;B、97-454撬(P-X-203)也有两台电动压缩机,一开一备,承担二级压缩,每台压缩机只有一个10.5″气缸工作,另一个气缸也是平衡缸。橇块尺寸均为4300×8200×4000mm。 要将原二级压缩机成功地改造成一级压缩机,关键技术在于:(1)根据新的工况和工艺要求,选择正确的新气缸;(2)正确选择平衡缸。 2.1 正确选择气缸 新的工艺状况,压缩机组的进口压力由原来的2.92.9MPa变为1.32.9MPa,要求改造后压缩机组出口压力为2.92.9MPa,出口气量达到42.7万方/天,性能计算后,得出新气缸:工作缸15″气缸,10″平衡气缸。 2.2 正确选择平衡缸 通过对机组的平衡重进行优化设计配重,从根本上减小振源,才能有效的控制机组的振动[2]。 对原10″平衡

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