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降低DF5B机车DLC故障提高装车质量
降低DF5B机车DLC故障提高装车质量
选题背景、理由
寺河矿外运装车系统采用的是定量一次性装车,平均装车时间为46秒/节,要求装车时停车时间不可超过10分钟。装车速度1公里/小时+2为理想装车速度。为了满足寺河矿外运装车要求2002年1月从大连机车厂购进0024、0025两台DF5B机车配备DLC装置。
在2001年——2003年5月运用正常,6月份开始出现故障。故障表现:(1)不发电 (2)无电流 (3)提手柄柴油机冒黑烟。影响了装车作业时间,严重时导致装车站满仓顶皮带的现象(起装车皮带的时间为15分钟,气主皮带时间为30分钟)。这些故障既影响装车作业,又影响作业效率。200年12月寺河站领导针对这一现象提出找出原因解决问题的决定。
现状调查
2004年一季度
不发电 0024 2次
0025 1次
无电流 0024 2次
0025 2次
处理故障经过:使用备用电路板
分析:机车进库后对出现故障的电路板重新试用,正常。属于DLC误动作。
二季度
不发电 0024 3次
0025 2次
0024 提手柄柴油机冒黑烟出现 2次
故障处理分析:A、B两套电路板互换使用解决问题。
不发电:更换备用电路板后恢复正常说明DLC以外的发电电路正常。
0024机车提手柄柴油机冒黑烟也为电路板老化造成。
三季度
不发电 0024 白班 3次
夜班 1次
0025 白班 2次
夜班 1次
0024电子励磁提手柄柴油机冒黑烟,
分析:电路板老化,2004年损坏电路板3块,更换新电路板后运用正常,属于电路板的质量问题。
0024在去送车作业时改用油马达励磁,问题解决。
根据2004年全年的故障数据的统计,处理方法分析属于电路板质量问题。
2005年前两个季度在更换新电路板后运用正常,
三季度DLC故障频发。
不发电 0024 4次
0025 3次
四季度
不发电 0024 1次
0025 1次
在2005年全年的机车运用中DLC电路板损坏一块。
分析:DLC电路板的报损时间为2年,在两年的时间里报废4块,消耗没有降低,问题没有得到解决。
三、2006年重新分析2004年2005年的故障数据
2004年 2005年
一季度 4次 一季度 2次
二季度 5次 二季度 2次
三季度 7次 三季度 5次
四季度 1次 四季度 2次
从2004年和2005年两年的数据统计中可以看出,三季度的故障发生次数较高。7、8、9月正好是气温高的季节,且白班的次数较多。可能温度对电路板有影响。查实资料得知电子元件的理想工作温度为20,。DLC工作时机箱内的温度经常高达50.电子元件在高温下长时间的工作,会加快电子元件的老化和误动作。
针对这一原因,采取打开电器柜的门,采取空气对流的方法,降低电器柜内的温度,达到降低DLC机箱内的温度。
在采取降温的措施后,2006年二、三季度的故障次数两台机车合计为3次。
四、 2006年9月对0024机车的DLC机箱实行加装风扇实行降温的改进。
(1)风扇的工作原理。
在机车电器柜内取24V电源,接一个控制开关,将电风扇安装在DLC机箱底部,通过机箱底部的散热空对DLC箱内进行降温。加装风扇的DLC箱内的温度一般在30左右。
(2)对改进后的0024和为改进的0025机车进行比对。数据统计:0024机车从2004年10月至今没有发生故障。0025机车在采取对流降温后,从2004年10月至今故障次数为6次。并且没有报废一块电路板。由此可以得出结论,原DLC的设计存在缺陷,没有加装散热装置,致使DLC机箱内的工作温度不能及时散去,温度上升,导致弱电子元件的误动作和提前报废。后经查阅大连机车厂现有的 DLC资料,证实,2006年大连机车厂的DLC成型产品设计成型,投放市场的DLC装置有散热装置。
1、通过对比,可以看出本次小组活动完成了确定的目标值,故障次数比预定目标降低了。
2、本次活动使小组成员得到
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