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焊接车间
关于循环水智能控制的改善 轿车三厂焊装车间CPS室 改善课题: 小组简介: 选择课题: 节能降耗已经成为社会发展的必然趋势,并且在车间中动能的浪费会直接导致单车成本的增加。因此我们选择以节约动能、杜绝动能浪费为主要课题。 从上表可以看出,07年下半年的动能指标一直处于超标状态。 现状调查1:07年各个月份的动能指标统计情况 现状调查2:打开阀门以后循环水就一直在流动 现阶段的循环水系统,没有智能控制系统,每天只要开班打开阀门以后,循环水就一直在流动 经过焊钳1的上电极 经过焊钳2的下电极 经过焊钳1的下电极 经过焊钳2的上电极 进水 回水 进水管路 回水管路 上表是一个完整的工位的操作工时表,从上我们可以看出: 1.焊钳的工作时间共计有58秒; 2.辅助工时时间共计有24秒; 在实际生产过程中,只有焊接与焊钳冷却时才能够真正的用到循环水,其余的 辅助时间,循环水是空耗的,都浪费掉了! 现状调查3:并不是所有的时间都需要循环水 原因分析1:现在使用的焊机上没有智能控制装置,不能对循环水的变化进行控制 从改善前的循环水路示意图上可以看出,水路中没有智能控制装置,循环水就一直这样循环流动. 现在使用的传统的老式的手动控制阀门在使用起来很不方便,我们如果 在焊机不工作或再次工作时来打开或关闭阀门,那么平均每次打开与关闭阀 门所使用的时间是5秒和6秒钟,这样每次就要浪费11秒 1 2 3 浪费时间11秒 原因分析2:焊机上的循环水的控制开关还是手动控制阀门,操作起来很不方便 通过实际的测量与计算,得到焊机水流量为6.30L/min,按单班8小时160台计算 那么单班8h/160台所浪费的循环水为:L=L1-L2=3024L-970L=2054L 实际需要的水量仅为现在用水量的50%~60% 以S21左前门内板总成工位为例,仅焊接过程所消耗的循环水的理论值为:L2=6.30*58s/60*160=970L 改善前一台焊机单班(8小时)所需消耗的循环水的理论值为:L1=6.30*8小时*60 = 3024L 原因分析3:生产辅助时间,不将循环水关闭 我们的目标 通过此次改善将循环水的浪费量降为零 设定目标:要将循环水的消耗量降至最低点 目前正在进行减少循环水使用量的改善 100% 50%-60% 前 后 控 制 焊 机 制定对策:通过在焊机上添加智能控制装置来控制循环水的用量 电磁阀驱动电路 信号采集电路 措施实施1:解决控制信号采集和电磁阀的驱动问题 ☆单片机芯片的作用: 处理采集到的信号,并且根据处理后的结果,发出相应的控制信号 ☆关于芯片: 本系统中采用的是AT89C2051芯片 措施实施2:设计整个控制系统的电路图 设计电源,为系统提供5V与24V的直流电压 措施实施3:控制系统电源的设计 措施实施4:设计程序 措施实施5:水路设计 措施实施6:控制系统的仿真制作 经过我们的努力,终于完成了控制系统仿真模型的制作 单片机单元 输入信号 输入信号 输入信号 输入信号 控制先导阀 输入信号 措施实施7:制作智能控制系统并进行实验,验证其工作性能及工作情况 效果验证1:改善后效果仿真 改善后的系统,只有在焊钳工作的时候,循环水才开,这样就达到了节水的目的. 现在以工位“S21左前门内板分总成”为例计算节水量。根据IE分析得知,焊接一个工件的总时间为77秒(包含辅助工时),焊接点数共20点,每一个焊接循环的时间大概2秒左右,加上延时时间1.5秒,所以每一个点的通水时间为3.5秒,焊接一个工件总的通水量为:,按照三焊目前单班产量160计算所用总水量为: Q1 =7.35*160=1176L 未安装节水装置之前的用水量为: Q2=8*60*6.3=3024L 节约的水量为: Q(节约)=Q2-Q1=3024-1176=1848L 通过计算可知节约了40%-50%的循环水! 效果验证2:在现场进行实地验证 根据前期车间收集的数据,循环水价格为P=0.393038357833018元/m3,按每台焊机每日工作21.5小时,每年按300天计,焊机水流量为6.30L/min,则在改善前一年由循环水发生的费用为(P/1000)*60*21.5*300*6.3=958.3元,按车间500台焊机计算,每年发生的费用958.3*500=479132.98元。之前分析可知,安装循环水智能控制系统之后可以节约用水40%-50
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