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维普资讯
表1o 出炉渣物理性质对比 点,而且渣中TiO 含量高.导致炉渣粘度大.
\ 质I 密度 I表面张力 {焙点 金属熔滴不易沉降
』嚏A二仁l9竺1 b.通过调整渣配比,可降低出炉渣熔点
~ 3.2 l355~365 I140O~141O
— 1— T —r孬 磊1面 = 约8I)C左右,通过增加前期渣中Ai20含垃一
可减少钛的烧损,也就减少了渣中TiO 的含
由表 l0的对 比,可看出采用B制度,与 量,降低了渣的粘度,加快了台金熔滴的沉
A制度相 比,渣的密度基本不变,表面张力略 降,改善了混渣现象。
有下降,熔点降低较为显著,约8D℃左右。炉 c.采用B制度,渣混现象有所改善 .钢
渣表面张力降低,则钢渣界面张力增大,有利 水收得率提高了9个百分点,相对而言,吨钢
于金属熔滴的聚集长大,也就有利于熔滴的 原料投入降低约 11个百分点,即吨钢成本降
沉降。而炉渣熔点的降低,将导致同温度下粘 低约 O.25万元,若每炉按 7t出钢量计算,则
度的降低,也有利于熔滴的沉降,由表 8的对 每炉可降低成本约 1.75万元。可见采用B制
比,发现采用B制度TiOz含量降低,则粘度 度,可取得较大的经济效益。
也随之减少,也有利于熔滴的沉降。故采用B 因生产量有限,本次采用B制度只冶炼
制度 ,可改善GH132合金 电炉冶炼中的混渣 了 1炉,而且电炉冶炼情况是变化多端的.故
现象。 数据不是很有代表性。此次冶炼混渣现象并
4-3 采用B制度对 n烧损的影响 没有完全解决,工艺制度有待在生产实践中
采用B制度,对多炉的全熔样中[Ti]含 进一步完善。
量的统计,发现钛的烧损约 37 左右。而采 致谢:本文是在喻桂英、梅洪生两位高级
用 B制度,根据全熔样分析,钛的烧损 为 工程师的悉心指导下完成的.同时得到了按
28 。可见采用B制度,钛的烧损减少。笔者 术中心各位领导和全体同志及炼钢车间、中
认为垫底及穿井料Aloa粉30kg,增加了前 试的许多同志的帮助和支持。本文的最后排
期渣中AI20~含量.降低渣的熔点,提高渣的 版,打印得到张红斌等高工的大力支持 在此
流动性,有利于前期尽快化渣,覆盖钢液,减 表示衷心的感谢 !
少了钛的烧损。而且A1z0s不会作为氧源氧
化[Ti],分析如下: 参考文献
2(A12O)+3ITi]=3(TiO)+4[A1] (3) 1陈家祥主编 f博锕常用图表数据手册》.北京:嘟盘工
△G (534958--108.4lT/K)j.m0l—I 出版杜 1994年第一敝
Km3=a(TiO).a[Alta2(AJO3)。a广Ti] 。粱英教主编 物理化学’1北京:冶盘工业出版社_1989
= 5_2734×10--::
3.黄希枯主编 .c锕铁冶金原理 .北京:冶金工业出舨札、
KⅢa很小,就说明AI{o 很难作为氧源将 1990年第二版
[Ti]氧化。 魏庆成主编 冶盘热力学》重庆:重陡上学出版社
1996年第一皈
… ..
{占 5.北京钢铁学院高温台室教研室主编 .(GHI32台盘} 圆
a.。n132合金电炉冶炼中出姗渣
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