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国标-》应用喷淋饱和器,实现高效低阻
中国金属学会炼焦化学专业委员会
煤气净化、化产精制学术年会论文
2001年10月·成都
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应用喷淋饱和器,实现高效低阻
李文芝 牛国强 李振液 蒋国清
t (唐山钢铁集团公司)
提 要 本文简述了唐钢炼焦制气厂更换浸没式硫铵饱和器的 原因及过程,对新型喷淋式硫铵饱和器结构进行了分 析,并对更换前后的生产技术指标状况进行了比较,效 果显示此种饱和嚣与浸没式饱和器相比有明显的优点。
关键词 焦化硫铵生产 新型饱和嚣 使用效果
I.更换前状况
唐钢炼焦制气厂原设计有两座高5.5米36孔大容积焦炉,设 计年产焦炭72万吨,产气量为8 8万m 3/d,原设计为两台由5.5m 浸没式硫酸铵母液饱和嚣。实际产气量大约在75-78万m3左右, 鼓风机后压力约在20000 Pa,煤气通过饱和器阻力为7000 Pa, 旋风分离除酸嚣阻力约1000 Pa,合计约8000 Pa。不但能够满足 生产要求而且施力有富裕。
2.更换原因及过程简介
1995年6月份,第3座焦炉投产,煤气处理量增加50%。达 到120~130万m’/d。鼓风机后压力上升到23000 Pa,硫铵饱和 器加除酸器阻力上升到8500 Pa以上。为降低系统阻力,适应3 号焦炉投产后的煤气处理量,替换接近报废期的老式饱和器,在
1997年购置安装了第1座直径4.2米喷淋式饱和嚣。2000年冬,
联系人:李振渡.唐蛔科技处,邮编0630161Te60315-2703600
P7
一————————————————————————————_—————————————————————一一一一
第l号浸没式饱和器报废。到2001年初,第l座喷淋式饱和嚣
投入使用。与原来的2号老式饱和器组成一组互为备用的系统。
2001年4月.第4座同类型焦炉投产。煤气总量增加到170~
180万m3/d范围,原来的2号老式饱和器已经不能满足工艺要 求,煤气鼓风机后压力达到25000Pa,已经超过设计流量和出口压 力,同时造成了机前吸力下降,集气管压力难以调节,导致焦炉 跑烟冒火。有时为调整集气管压力还需频繁开关鼓风机后直接回 焦炉的煤气阀门,致使回炉煤气带油、带水增多,恶化了地下室 操作。因此在2001年7月安装了第2座直径4.8米喷淋式饱和嚣。
在正常生产中,主要是使用中4800 mm饱和器,中4200饱 和嚣备用。由于原来的煤气预热器报废,新设计时将两台饱和器 共用一台预热器,节省了一台预热器。
3.喷淋式饱和器结构和反应机理分析、忧点比较 喷淋式饱和器为316L不锈钢材质。 其结构简介如下(参见附图):上都喷淋室是三层套筒式结构。
焦炉煤气首先进入其外环套筒,从两侧向对边流动。此套筒上部 设有一圈共16个硫铵母液喷淋嘴,8个一组分列两侧。对应着煤 气流动方向喷淋。每个喷嘴均沿圆周方向捧列.并向内偏200角. 然后煤气集中到外筒上部,以内切线方式进入中套筒,从上往下 成螺旋状喷射气流,以捕囊其中夹带的母液。实际上是起到原来 旋风分离除酸嚣的作用,将煤气中夹带的母液分离出来。在煤气 从外筒到中套筒的跨越处,还安装有1个母}瘦喷淋嘴,以再次 回收煤气中的氨气。最后。煤气从中筒下韶进入内套筒,从内套 筒(即中心管)上部出饱和器。
喷济式饱和器底部有250 mm的硫铵母液液封。中心管下沿 与液封面距离为1625 111 m。喷洒液管为双进口,方形截面,圆 盘形管。
下简体中央为中心降液管。外筒比上部喷淋室较细,为结晶
7对图 啧琳式铭和j|:内却钴确示意泻
室.结晶室中的母液用循环母液泵抽出打循环。其他方面周原法。 喷淋式饱和器的一个显著特点是,将空喷洗氨与旋风除酸器 结合到一起.这样首先是减少了设备台数,节约了材料用量;其 次,此种结构将一般空喷塔的圆形断面改变并压缩成了环形断
面,使气流相对集中,有利于提高硫铵母液喷洒吸收的效果。
4.使用效果 自从1号中4200新型喷淋式饱和器投入使用后,硫铵工艺煤
气系统阻力降为3000 Pa左右,2号中4800 n1n1喷淋式饱和器投 入使用后,煤气系统阻力降到2000 Pa左右。系统总的阻力降低 了大约5000 Pa,机后压力降到17~l 9 kPa,很好地稳定了集 气管压力和硫铵生产。
使用新式饱和嚣后。母液的酸度可由原来的4~6%降为
2~4%,有利于结晶颗粒增大.而不产生不利影响。硫铵质量方
面,没有发生大的变化.硫铵结晶的平均粒度上升。
饱和器后煤气含氪量稳定在20~30 mg/m3左右,与老式饱 和嚣情况没??发生大的变化。
5.结论 喷淋式饱和器与浸没式泡沸伞吸收法相比较,显著减小了系
统阻力,可太幅度降低电力消耗。投入使用后.系统设备运行
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