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中国石化四川维尼纶厂甲醇扩建工程及老甲醇改造工程实施情况.doc

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中国石化四川维尼纶厂甲醇扩建工程及老甲醇改造工程实施情况

中胃右他四川雏屉羚厂中醇扩建工程零 老甲醇改造工程实施情况 。 蒋启寿 。 、 (中国石饨四蹦饿慰纶r 401254) : ‘ . 内蜜提要 本文拟就中石化四川维尼纶厂已实施的新甲醇扩建工程:阳老甲醇装置技术改造工程进 行评述;对其改造的必要性、技术经济、改造内容、财务铲阶锹出综合评价,及籍以供行 业内同仁借鉴、佐证。 概述 中国石化四川饿尼纶厂在八五期闻为有效地利用煤改气:【程余留的燃料天然气资澡, 充分依托主厂优势及其它有利条件,先后于92年和95年开始分阶段实施新甲醇扩娥工程 和老甲醇技术改进工程.籍以增强企业实力.节约能耗,提i岛企业经济效益。改善远行工 况,以期实现安稳长满优生产。新甲醇扩建工程已于96年12月投运t老甲醇装置改造工 程将于粥年6月底投辩试车.现将两工程的实施情况分别述:殁. + 1.老甲醇??置技术改造工程实施概况 中国石化四川维尼纶厂甲尊装置(注;以下简称老甲醇).系七十年代从英国ICI公司 成套引进,该装置技术属70年代韧期水平,其乙炔尾气转化工艺采用法国八pc公司的部 分氧化工艺l而甲醇合成工艺则采用ICI公司的低压工艺,其核心设备为冷激式甲醇反应 器.设计年产甲醇能力为9.5万吨.该装置自1979年投产阻来,迄今已运行18年.由于 遗气工艺设计不尽合理.一直存在能耗高,运行费用达,生产成本过高等问题‘而合成工 艺时下亦显落后,仅乙炔尾气单耗一项,竟比目前国外同类§E置商出20%;并且造祺、合 成两工段均以天然气明火加热,曾多次发生爆鸣,甚至爆管弗故,实为老甲醇生产过程中 的一大安坚隐患.为了改变造气、合成工艺技术落赢的现状。、健进企业技术进步力度。适 应川维伊朱来发展酌需要,为此我厂决定对老甲醇装置进行煎大技术改造,并经中石化总 公司和重庆市经委批准予以实掩. 1.1 改造的主要内容 1.1.I加氢转化与甲醇合成 引进Et本东洋工程公司(TEC)加氢转化,甲醇合成工i宝包及基础设计,四Jal鳓尼纶 厂设计院承担初步设寸嘿摹王警囊:呤甲醇合磅慧jj警一、第寻势警警、开工加热器’锅 炉水循环泵、蒸汽喷射器发脱硫催化剂、加氢倦化剂、台成催化剩自国外引进,其余设备 由国内制造。 j◇t。!l钎、j’≯- 叠 。i 1.1.2气体压缩 引进日本三菱重工株式会社(MHI)合成气压缩机(含循环段)主机一台,辅助设备 有国内制造。 . ~ 1.I.3锅炉水处理及配套设施 由川维设计院设计,设备由川维厂内制造。 ? 1.1.4引进专利技术 , 一j .。。 。黼¨j 乙炔尾气脱硫及加氢转化玉苏采用德国巴斯夫公司、.(BAt;F)专利技术,甲酵合成工艺 采用英国帝国化学工业公司(ICI)专利技术,合成气压缩工艺采用日本三菱重工气体压缩 技术i合成反应器采用日本东洋工程公司的M卧砭型多级间接冷却径向流反应器(见圈1)。 I.I.5控制系统 。为与老系统配套,本硬胃控制系统仍选用常规仪表,仅荦£选型为可编程控制调节系统。 。一.敢造后生产能力为1摹.曩哕年精甲醇· . ;舞、 . :’ t、 z}:斗 1.2 改造后效果 : 1,2.I节约3.6MPa蒸汽15吨,时; . 节约1.1 MPa氧气3000m3/h; 燃料天然气1000m3: j.# 节约循环水2300吨,时。 r】 ’: 1.2.2利用现有乙炔尾气量38000—m, 在减少上述消耗色条件.年净增甲醇产量2.1万 ’ 。 吨. 1.2.3万县乙炔装置移建JIl维后,其富裕的乙炔尾气输至本改造工程,可增产甲醇2万 吨,年。从而达到设计生产能力。 3 ’ 0 r?_ 1.3 工程实施进度 ? j 、3.。 ,:.. ,; 该项目于95乎12月获立项批准·96年3月完成合同谈判并签约;97年{。嗣蝴初步 设计审查,同月土建动工#97年6月完成施工图设计,98年3月工程安装进入扫尾阶段。 计划98年6月下旬投料生产。 工程建设总投瓷概算为1.47亿元人民币,实际运作投资gⅢ度可控制在1.4亿元。 - - :噼:“‘。。: ~,: ? 1.4 、改造前后主要物耗对比 。 主要物耗 改造前(设计值) 改造后(设计值) 乙炔尾气mS/t 2920 2513 3.6MPa蒸汽仉 6.83 404::r! 氧气mS/t 242 。 0 燃料天然气M/t 80 O 锅炉水价 : -’.’3.2 1.2 , 电Kwh/t 29 27‘ 循环冷却水仉 440 183’ + ,}㈣2、.oM..Pa氢气(回收)mVt 240 185 .. ,i÷0. ,jl 矗。 c ., 1.5 财务评价 ‘ 经对改造前后物耗的对比计算(计算基准均川维财务内部结算价计),改造后每吨甲醇 的工厂成本比改造

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