起重机事故案例分析.ppt

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起重机事故案例分析

起重机事故案例分析 事故过程简介 1、钢包倾覆过程 当钢水包位于浇注台车上方,包底距地面5.5m,开始下行作 业时,司机把手柄达到下降6档,开始下行作业。由于上升接 触器与下降接触器连锁的常闭辅助触点锈蚀断开,下降接触器 不能被接通,电动机失电,此时制动器仍通电打开,总重达 60t的钢水包失去控制,快速下坠;当司机发现异常时,由于 钢包下降惯性较大,导致钢包失控下坠。 在距地面2m处,包底东南侧边缘撞击到浇注台车西侧横梁 西北角,撞击后,浇注台车往东南方向偏移,钢水包向西偏北方向倾倒,擦碰台车行走电动机及台车地面钢轨,最后倾覆于地面。 2、设备状况 (1)事故起重机是一台80/20t通用桥式起重机,跨度19.5m,起升高度20m,起升速度7m/min,主钩由一台YZR335M-10电机驱动。 (2)钢丝绳实测直径30.5mm,一端已从卷筒脱落,有明显折弯痕迹。 (3)滚筒螺栓变形,压板折断脱落。 (4)两台制动器均处于闭合状态,底座无松动,制动弹簧无断裂,制动臂完好。两个制动轮表面有磨损,最严重8*1.5mm沟痕。 事故原因 1、直接原因 (1)电气控制系统故障及设计缺陷导致钢水包失控下坠。 (2)制动器制动力矩不足未能有效阻止钢水包下坠。 (3)班前会地点选择错误导致重大人员伤亡。工具间没有人 员紧急撤离的通道出口,北面窗户又被墙外的多个铁柜挡住。 2、间接原因 (1)起重机选型错误。 (2)检测检验机构未正确履行职责。 (3)制造厂家超许可范围生产。 (4)事故单位建设项目设计不规范。 (5)起重机司机缺乏处理突发事件的能力。 (6)设备日常维护不善。 (7)机构不健全,管理混乱。 3、主要原因 炼钢项目无正规设计,无法正确进行设备选型; 起重机生产厂家无资质,电气系统设计存在严重缺陷; 班前会地点离铸坑0.7m的工具间; 司机缺乏处理突发事件的能力; 设备维护制度不完善; 检测机构未正确履行职责。 事故预防措施 (1)进一步加强和规范特种设备的设计、制造、安装、使用和检测检验工作。 (2)加强日常维护和保养。 (3)建立健全安全生产责任制和安全管理制度。 (4)建设项目要委托有资质的设计单位进行正规设计。 开式齿轮脱离钢水包坠落事故 一、事故概况 1989年6月,某钢铁厂,钢水包坠落,1人死亡,1人重 伤,直接经济损失12万元。 过程简介:转炉分厂指挥工甲指挥额定起重量为75t的桥式起重机起吊盛满钢水的钢水包。当钢包上升约1m时,钢包突然坠落,使其倾斜在钢包车上,正对钢包车操作室,使钢水倒出7、8t,引起大火。站在操作室门口的甲乙丙丁见状立即离开。后发现操作室内戊被烧伤,抢救无效死亡,司机重伤。 1、直接原因 起升机构卷扬机开式齿轮脱离,造成卷筒反转导致钢包坠落。 2、间接原因 开式齿轮未按订货要求的重级制设计制造,制造厂将起升机构 按中级制配套。 起重机安装后未经检验验收便投入使用,设备有缺陷未发现。 钢包操作室只有一扇门,没有安全门。 3、主要原因 开式齿轮设计制造级别低,加工质量差;轴承未润滑,轴承损 坏,啮合齿轮脱离。 起重机安装后未经检验验收便投入使用,设备有缺陷未发现。 钢包操作室只有一扇门,没有安全门。 * * *

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