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调试工装

汇流箱调试工装按照前文《汇流箱调试方法》中相关描述,可搭建一个专门用于调试该版本汇流箱的调试工装。工装采用电流源+电子负载+固定负载+切换电路+其他电路(辅助电源、采样、控制等)的模块化电路结构,方便维护升级和后续开发。电流源:电流源为控制电路和主功率电路提供能量来源。采用2个5V/60A限压限流电源串联而成。这样选择是出于下述原因的一种折中考虑。第一,前期为测试母线载流量的5V/60A电源实际使用中遇到困难,主要表现为:直接用其对汇流箱加载时,电源表现出啸叫和温升严重的现象。对电源进行拆解分析,该电源采用半桥拓扑,主控制芯片为KA7500,电流控制环采用电位器采样检流电阻,通过芯片内部运放影响芯片4脚,该芯片4脚控制PWM驱动波形的死区时间,以此改变输出电压。因此,低压大电流的时候,电压环和电流环同时作用于芯片,导致电源不稳定。因此无法在该实验方法中使用。第二,实际搭接的电子负载电路在5V供电下不能良好工作,主要表现在电流稍大的时候,输出电流对输入电压的跟随特性不好。经分析,MOS在线性区工作的时候对外加电压有一定要求,因此该供电电压不能太低。考虑到上述电源电压在0-5V范围内可调,决定用两个电源串联供电。实验证明,将电压定在7V左右时,实验电路跟随特性表现良好。因此可以用于该方案。第三,公司目前没有12V/20A限流电源,若另行购买,又是一笔开支。第四,该电源具有独立功能,方便模块化设计。电子负载:电子负载主要完成主体电路的电流控制。拓扑结构为串联型稳压电源中的恒流源用法,基本电路如图1所示。该电路通过运放保证采样电阻R22电压与运放同向输入端VIN+电压一致,调整输入电压V5可以达到改变主回路电流并将电流恒定的目的。该电路优点是结构简单,工作稳定,容易扩容。但缺点也是显而易见的,器件离散性对电路影响大,温度特性不好,电流调整量受局限。图1:电流源基本电路图2:对应仿真效果本次设计精度要求并不高,因此器件的离散性和温漂均可忽略,制约该方案应用的主要因素是电流调整量的局限性。解决方法也很简单,可以将采样电阻上的电压信号先进行放大,放大倍数与电流值成反比,以此仅需要改变放大器电阻即可改变电流放大倍数。原理如图3所示。图3:加入差分放大的原理图图4:仿真显示宏观图形从图4仿真结果宏观图形中能够看出,主回路电流与输入电压具有极高的一致性。但这种电路存在一个严重问题,就是由于U2的隔离放大作用,使运放U3工作在开环状态,由于器件和PCB板本身的各种杂散电容和杂散电感,使得这种工作状态极容易产生自激振荡。从仿真结果的细节图中也能够明显看出来。详见图5仿真细节放大。图5:仿真图形细节放大振荡导致电路不能稳定工作,可以用增加环路负反馈的方式加以弥补。通常认为运放的放大倍数不超过100倍,重新搭建放大倍数为10倍的仿真测试电路,振荡抑制效果如图6所示非常明显。图6:增加负反馈后仿真图形细节放大图但问题又来了。从图6中可以明显看到,降低放大倍数后电流跟随电压的效果很不理想,其差值为1/β(β为本级放大倍数),因此放大倍数不能太低。在高倍放大的状态下,可以通过在反馈电阻上并电容的方式解决自激振荡。由于本电路输入量可认为是直流,电容引起的相移这里不做考虑。经实测,在200-300倍放大条件下,电容值选0.1uF能够保证稳定工作。此时误差值≤1%,可以作为精度5%的产品校准仪器使用。测试电路及仿真如图7图8所示。图7:加入反馈环节的电路设计图8:提高放大倍数后仿真图形细节经实测,该电路运行状态良好,跟随精度可达0.01A。图9:实际电路组装如需更高跟随精度,可将U3同向输入端与输出端之间增加一个与负反馈电阻对称的反馈电阻,从而构成减法器电路。仿真表明,这样处理可以将电流跟随精度提高到0.0001A,电路及仿真如图10图11所示。图10:减法器引入方案图11:减法器电路仿真至此主电路中单元电路设计完成。若把双运放仪表放大器的结构引入本方案,从仿真角度,其跟随精度可以达到10PPM,这个结果我有些不敢接受,又苦于没有测试手段验证,在这里把电路拿出来大家讨论下,看看是否可行。图12:仪表运放引入方案基本电流源电路搭建完成后,就是多级并联扩流的问题。方案中电流源功率器件为MOS管,这种器件连续工作在放大区时,本身具有正温度特性,因此其自身可以实现民主均流。本方案总电流15-20A,分4条支路实现,每支路电流最大4-5A。考虑到主回路需要实现精准的电流输出,本方案不使用只将4个MOS直接并联的方式,而是将4组单元电路并联起来,这样总电流可以由4个独立的控制端给出。采用这种控制方式的原因,会在后面有关章节中详细展开。固定负载:方案中为每一支路引入一个固定负载,目的是为了分担MOS上的功率负荷。功率电阻的选择需遵循一定规律,对照图2的仿真结果,若固定负载电阻值过

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