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O型通风方式在残采煤柱工作面应用.pdf
94 能源技术与管理 2012年第4期
issn.1672—9943.2012.04041
doi:lO.3969/j
O型通风方式在残采煤柱工作面应用
刘保华,周小龙,武毅
(皖北煤电集团公司百善煤矿,安徽淮北235154)
[摘要]百善煤矿在681不规则工作面回采时,因采用机轨合一巷道,5-.作面无专用回风巷
道,为满足生产人员新鲜风流的需要,采用局部通风机供风的通风方式。经过现场
研究制定出了u型、z型、o型三种通风方案。通过严谨的论证,从安全性、管理难
易性、材料投入及经济效益进行综合比较后,决定采取。型通风系统,并通过技术
手段解决生产过程中的问题,圆满地实现了工作面回采所需通风要求。
[关键词]机轨合一;通风方案;优化论证
1 基本情况
百善煤矿681块段Ⅱ工作面位于68采区西
北部,工作面巷道沿着682、683、684采空区布置,
主要以回收残留煤柱为主,工作面切眼长度
14~91
m,机巷长约178ITI,可采产量3.61万t,初
期设计为L型回采方式,有一个安全出口,机巷布
置为机轨合一巷道,随着工作面的推进,切眼长度
在不断增加,因回采期间受采动压力影响,致使机
巷压力较大,帮顶管理难度大,且工作面回采时风
筒需延接至工作面煤壁不超过51TI处,工作面必
须采用防崩风筒,防崩风筒1000元/m,5ITI一
节,开采至切眼最大长度时工作面投入近18节防
崩风筒,回采期间受放炮作业、采动影响及金属摩
擦,会造成对防崩风筒一定的损耗。根据以往工作
面回采经验,三个圆班就要消耗一节防崩风筒,工
作面回采期限为3个月,共要消耗防崩风筒15万
元。工作面放炮、采煤、回柱等工序作业时要投入
一定精力去维护工作面风筒质量,才能保证工作
面正常风量,给职工增加了劳动强度,给职工工作
带来不便,工作面若发生灾害事故,因工作面只有 …,熊篓黧羹麟二鬻。。
一个安全出口,不利于职工第一时间避灾,这种通
风系统不仅费时、费物,还给安全管理上增加难
度,安全生产效益低。针对这一情况,及时进行研 一髫爹惫∥嫌空区瓣
蠢鬃熟纛麟j≤篡蠢鬻燮
究,并结合该矿地质特点,确定了研究方向、思路,
蓉 684采空区 .:毽洽黟伊9;;榨
最终研究出三套方案。 7
l§ 7一w蓊p 7j线
6s4釉区氐酶铲∥鎏
2方案比较
因68采区煤层经鉴定为自燃倾向性为Ⅲ类
不易自燃煤层,无煤尘爆炸倾向性。结合矿井地质
2012年第4期 刘保华,等O型通风方式在残采煤柱工作面应用 95
681工作面若设计z型通风系统,回采期间681风巷流向工作面,污风由工作面回入681机巷
回风巷道采用沿空留巷,此工作面走向长度为 内,形成O型通风系统,使:I:作面始终处在新鲜
170 X
m,沿空留巷长度为170m,工作面回采期间, 风流中,如图3所示。工作面采用FBDN06.0/2
受采动影响,沿空留巷局部出现“涨帮”、煤体破 11kW局扇,600mm风筒,做到双风机、双电源,
碎、单体钻底、底鼓、单体支柱歪斜、顶板下沉现 主、备通风机并能实现自动切换。局扇采用“三专
象,致使通风有效断面缩小,通风阻力增大。
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