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1204综采工作面回撤工作总结2013422
1204工作面回撤、1205工作面安装工作总结
自2013年3月27日1204综采工作面进入末采铺网、回撤, 1205综采工作面进入安装以来,在公司领导的正确带领及各部门、各区队积极配合下,历经28天,圆满完成了本次铺网、回撤、安装任务。现从铺网、回撤、安装、运输、“一通三防”、材料消耗等六个方面对这次回撤、安装工作总结如下。
一、概况
(一)1204综采工作面概况
1204综采工作面于2012年6月19日开采,2013年4月9日采终,回采时间8个月20天。
该工作面设计可采长度为1730米,宽度为237米—240米,设计采高2.8米。
1204综采工作面停采线位于该工作面回风顺槽C2测点向外2米处,距2煤辅运大巷中线为102米。停采线位置处工作面煤层厚度为3.2米,工作面直接顶为砂质泥岩,较为破碎,厚度由工作面机尾向机头逐渐变薄,最厚为8.1米,最薄为5.3米。底板为粉砂岩、砂质泥岩,较为坚硬,厚度为1.5至3.8米。
(二)1205综采工作面概况
1205综采工作面可采长度2205米,宽度240米,设计采高2.9米,设计可采储量213万吨。
1205综采工作面切眼长度为240米,巷道净高度为3.5米,净宽7.6米。安装前,切眼内底板已砼浇筑完成,工作面除运输机机尾、支架、采煤机等未安装外,其他均已安装到位。
二、回撤前的准备工作
为确保1204综采工作面回撤、1205综采工作面安装顺利进行,生产技术部、机电技术部针对此次回撤安装做了比较充分的准备,为能顺利完成本次回撤、安装任务打下了一定的基础,同时也存在很多不足。
1、方案制定
生产技术部综合考虑了前几次工作面回撤时存在的问题,如所上钢丝绳最后一根太靠回撤通道没有起到作用;加工的板梁太厚,上板梁时困难;回撤通道两端抹角过小以及抹角处单体支柱影响回撤等问题。提前编制了回撤方案,并对1204工作面回撤工艺进行了改进,多次上会讨论,形成了会议纪要。给回撤、安装措施编写及施工提供了依据。
但方案制定后没有很好的落实,如在制定回撤方案时,工作面支架回撤时掩护架的布置方式为双掩护架,而在措施编写及实际回撤过程中仍然采用了单掩护架,这不但造成了木材的浪费,还增加了劳动强度,延缓了回撤工期。
2、工作安排
为保证工作面回撤、安装能有序进行,2013年3月8日由生产技术部组织公司相关领导、部门及区队人员召开了“1204工作面回撤、1205工作面安装工作安排会”,对本次回撤安装中需要协调解决的问题进行了安排,并落实责任,为本次顺利回撤、安装打下了一定的基础。但是前期工作安排还不够仔细,未提前系统的考虑运输问题,对运输线路上存在的问题没有提前及时解决,如运输线路上电缆未提前进行吊挂、管路未提前安排处理、1205切眼靠回顺抹角过小未提前处理、1205辅运在1206切眼处巷道坡度大未提前准备好防范措施等,给本次安装运输造成了困难。
3、材料落实
在本次回撤、安装前,由生产技术部、机电技术部提前做了详细的材料计划,并在回撤、安装前两个星期安排专人核对材料,对未到的材料及时跟踪落实,确保了回撤、安装不受影响。但还存在个别材料落实不到位,如强制放顶火工品未及时到矿,影响1205工作面顶板欲裂爆破。
4、工作面采法管理
综采二队提前30米对工作面进行了调整,使工作面沿底板推采,为本次工作面支架回撤创造了良好的条件。
5、措施编写及学习
综采二队针对1204工作面情况,提前编写了《1204工作面铺网、回撤安全技术措施》,并在工作面开始铺网前一天组织参与铺网、回撤人员进行集中学习,并进行了考试。
三、铺网工作
1204综采工作面铺网从3月27日8点班开始,4月9日8点班结束,共用时13天零1个班,比计划滞后2天零1个班。共计铺设菱形金属网928张,施工锚杆2000多套,锚索200套。在本次铺网过程中取得的经验与不足有以下几点:
1、存在的问题:
(1)由于本次在开始铺网时,工作面遇地质变化带,顶板比较破碎,造成在工作面铺网时30#-40#、60#-75#、88#-94#支架漏矸,给铺网带来了很大的安全隐患。
(2)在末采割煤过程中,由于采煤机司机操作不一致,割煤过程中抬刀过高,导致40#-70#支架铺网困难,而且通道底板不平整,造成在回撤支架过程中拉架困难。
(3)在施工锚索过程中,由于顶板出现地质变化,造成顶板离层和破碎,很大一部分锚索眼施工完成后锚索安装不上去,需重新打眼,致使施工进度缓慢。
(4)在锚杆施工过程中操作不当,出现个别锚杆施工不合格,托盘接顶不实,需重新补打,加之锚固剂凝固速度慢,也浪费了一定的工时。
(5)在联网过程中,工作面中部(尤其是69#-70#支架处)联网质量差,使支架回撤时出现破网漏矸现象。
2、取得的经验
(1)1204铺网期间人员由综采二队79人、综掘二队16人、综掘一队23
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