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3200高炉定风压运行对成本的影响分析
能源动力厂生产运行专题分析
系统类别 热力系统 分析题目 3200高炉定风压运行对成本的影响分析 起因分析 自2010年12月15日炼铁厂3200m3高炉开始定风压试验运行。平均每小时进行一次定风压操作,每次约10分钟。经了解该定风压换炉,对高炉快速恢复炉况有益,但是增加了我们的运行成本。对此我们进行了专门分析,情况如下: 生产运行
技术分析 为了验证成本情况,我们对供四号大高炉的电力线路三降压35kV3309线的有功功率进行监控,为了提高计算精度,取点间隔时间为30秒。
一、定风压运行前的状况
1、大高炉正常运行时,换炉的负荷(有功功率)变化情况见下图,该图为2010年12月4日12:00:00至2010年12月5日12:00:00三降压3309线的有功功率趋势图,通过该趋势图,我们可以得到如下信息:
A、高炉运行时,每小时换炉一次,每天换炉24次。
B、每次换炉的时间约11分钟,且减少的功率和趋势基本一样。
2、换炉期间的损耗减少量计算:
A、因为该过程以一小时为周期变化,而且变化趋势基本一致,我们先对一小时进行分析、计算,然后得出每日、每月的能耗值。
B、根据上图趋势,我们选取2010年12月4日12:00:00至2010年12月5日12:00:00三降压3309线的有功功率趋势图,按30秒为间隔记录功率变化,为分析每小时的变化情况,选取2010-12-5 1:00:02.000至2010-12-5 2:00:02.000之间,共计120个功率点,见表1。
C、换炉期间损耗减少量:
换炉时段:11分30秒(690S)。
经计算换炉期间的有功功率均值:29.88MW。
其他时间运行正常有功功率均值:30.18MW。
所以,每次换炉电量减少
(30.18-29.88)*690/3600*1000=58.528kWh
月少用电量(每月按30日计):
58.528*24*30=42140.33 kWh
按0.68kWh/元计算
月成本减少:42140.33*0.68=28655.42元。
二、定风压运行的状况
1、大高炉定风压运行自2010年12月15日开始,其正常运行时,换炉的负荷(有功功率)变化情况见下图,该图为2011年1月13日9:00:00至2011年1月14日9:00:00三降压3309线的有功功率趋势图,通过该趋势图,我们可以得到如下信息:
A、高炉运行时,每小时换炉一次,每天换炉24次。
B、每次换炉的时间约7分钟,且增加的功率和趋势基本一样。
2、换炉期间的损耗增加量计算:
A、计算原则同定风压前。
B、根据上图趋势,我们选取2011年1月13日9:00:00至2011年1月14日9:00:00三降压3309线的有功功率趋势图,按30秒为间隔记录功率变化,为分析每小时的变化情况,选取2011-1-14 1:00:19.000至2011-1-14 2:00:19.000之间,共计120个功率点,见表2。
C、换炉期间损耗减少量:
换炉时段:7分30秒(450S)。
经计算换炉期间的有功功率均值:29.83 MW。
其他时间运行正常有功功率均值:28.51MW。
所以,每次换炉电量增加
(29.83-28.51)*450/3600*1000=164.7368 kWh
月少用电量(每月按30日计):
164.7368*24*30=118610.50kWh
按0.68kWh/元计算
月成本增加:118610.50*0.68=80655.14元。
三、定风压运行前、后的能耗对比
1、定风压运行前,换炉月能耗降低为:28655.42元
2、定风压运行后,换炉月能耗增加为:80655.14元
故,定风压运行可造成能耗上升:
28655.42+80655.14=109310.56元
结论:
经初步概算,定风压运行每月可造成能耗上升109310.56元。 应对方案 针对大高炉定风压运行月成本增加量约为10万元左右,建议在成本结算中进行考虑。 分析人员 杨延辉、刘可 分析时间 2011、1 应对方案审核 大高炉定风压运行优点:
1、大高炉定风压运行前每次换炉的时间约11分钟。大高炉定风压运行后每次换炉的时间约7分钟。定风压运行前后每次换炉时间缩短4分钟,每天缩短96分钟。按大高炉利用系数2.47计算,每天多出铁
3200*2.47/24*96/60=527吨。
2、大高炉定风压运行对高炉快速恢复、稳定炉况有益。 审核人员 丁宗建 审核时间 2011年1月 应对方案实施
执行人员 执行时间 应对方案执行评价 评价人员 评价时间 科审意见 因生产变化涉及到成本变化,该分析具有指导意义,建议发布、共享。 分管科长 刘建平 审核时间 201
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