300MW机组双进双出磨煤机分离器改造优化-华电技术.PDF

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 第39卷 第6期 华电技术 Vol.39 No.6    2017年6月 HuadianTechnology Jun.2017  300MW机组双进双出磨煤机分离器改造优化 1 2 2 1 1 3 3 李杰义 ,谭厚章 ,韩瑞午 ,李兵 ,甄志广 ,郑海国 ,杨浩 (1.石家庄良村热电有限公司,石家庄 052165;2.西安交通大学 能源与动力工程学院,西安 710049; 3.西安格瑞电力科技有限公司,西安 710043) 摘 要:石家庄良村热电有限公司300MW机组锅炉采用MGS4062型双进双出磨煤机,随着煤质的下降和入炉煤杂物的 增多,配套的径向挡板型分离器存在严重堵塞问题,影响机组带负荷能力。通过将分离器改造为双级轴向型,并在出粉 口和回粉斜管上加装杂物过滤装置,实现磨煤机正常出力条件下煤粉均匀性指数 1,磨煤单耗下降12.2%,磨煤机出 ≥ 力提高36%以上;同时,煤粉中的杂物能被过滤和清理出来,避免堵塞一次风管和锁气器。 关键词:双进双出磨煤机;堵塞;双级轴向分离;杂物过滤装置;磨煤单耗 中图分类号:TH237+.5   文献标志码:A   文章编号:1674-1951(2017)06-0023-02 0 引言 1 轴向分离器特点 磨煤机径向分离器具有分离效果差、容积利用 (1)实现双级轴向分离。除将原径向型分离器 率低、阻力大、均匀性差、循环倍率高等缺点[1-2],且 改为轴向型外,在分离器内锥下部、内外锥之间的空 由于折向挡板排列紧密,原煤中混有的秸秆、布条、 间增加一级可调轴向挡板,使煤粉气流从分离器下 绳线等杂物经常缠绕在挡板叶片上,堵塞流通通道, 部开始旋转分离,延长了旋转路程,增强了分离效 造成回粉不畅或不回粉,影响磨煤机出力和煤粉均 果,从而提高出口煤粉细度和均匀性;同时,挡板角 匀性。分离器堵塞后只能靠定期停运磨煤机来进行 度可灵活调节,相邻级挡板反向安装,有利于强化煤 粉颗粒碰撞沉降的效果。 人工清理,工作量大且影响机组连续带负荷能力。 (2)降低系统阻力。轴向型挡板与径向型挡板 石家庄良村热电有限公司300MW机组每台锅 结构完全不同,杂物由于重力作用无法在挡板处停 炉配备3台MGS4062型双进双出磨煤机,配套分离 留,堵塞的可能性减小;轴向型挡板的最小通流面积 器为静态径向挡板型。由于煤质下降和入炉煤中杂 增加,旋流空间增大,有助于减小分离器系统阻力, 物增多,径向挡板频繁发生堵塞,导致分离器阻力增 增加出粉率,降低磨煤单耗。 加、磨煤单耗升高、磨煤机出力降低、煤粉均匀性变 ( 3)具有较好的细度调节特性。双级轴向型挡 差等一系列问题,且每隔一段时间必须停运磨煤机 板调节范围大,磨煤机分离器挡板开大时煤粉细度 对分离器挡板进行杂物清理。同时,该厂入炉煤中 增大,反之则减小。可根据煤质的不同,灵活调节两 夹带有大量的树枝、杂草、编织袋、塑料袋等轻质杂 级挡板,在保证制粉系统出力的前提

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