- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
工程塑料应用 2008年,第36卷,第7期
CAE技术在解决汽车内饰注塑产品缺陷中的应用
余玲陈忠桂张天柱
(航天模塑股份有限公司,成都610100)
摘要介绍了CAE技术在注塑产品生产中的应用。针对某车型的前门内饰板主体产品在注射成型过程中产生
熔接痕和困气的缺陷,借助CAE软件找出了产生缺陷的原因,并通过对模拟结果的分析和评判,优化了浇注系统,解
央了原模具设计方案的问题,最终生产出合格的产品,验证了CAE技术的可靠性和实用性。
关键词CAE技术注射成型熔接痕气穴
随着人们对汽车个性和美观化的要求越来越 家研讨商议解决对策后,决定应用Moldflow软件进
高,汽车内外饰件的设计也日益复杂化。汽车的前 行分析仿真验证以探讨问题所在及解决对策。
门内饰板主体作为前车门的一个主要内饰产品,除
要具有一般注塑制品的强度、尺寸稳定性等性能外,
还必须满足环保和外观要求,但由于其产品结构复
杂,熔接痕和困气成为影响外观的主要缺陷。一般
情况下解决这些缺陷主要依靠设计者的经验和直
觉,通过反复试模、修模来改善设计。这种方法因事 图2原始产品图
先缺乏充分的依据,不仅延长了模具的生产周期,增 2初始设计
加了成本,而且质量也难以保证。利用CAE技术,
首先将建立好的3D模型转化为STL格式,输
可以对缺陷进行有效的模拟分析,并提出改进方法,
入到Moldflow软件中进行网格划分,得到网格模型,
从而减少试模、修模中的盲目性,缩短制造周期。 再建立浇注系统,选择注塑材料等前置处理,得到如
笔者以某汽车的前门内饰板主体作为研究对
图3所示的初始设计浇注系统分布图。该系统采用
象,针对实际试模后普遍出现熔接痕和困气的问题,
三点热嘴,侧浇El进浇。内饰板材料选择Yuplene
应用CAE模流分析软件来进行预测仿真分析,进而 B380G
PP,射出时问为3.5s,保压时间为10s,保压
针对问题点进行改善。
压力为36MPa。充填保压切换点为:填充体积
l 塑料件成型及工艺分析
98%,模温45℃,料温220℃。
图l所示为某汽车的前门内饰板主体的3D模
mm×638mmx50
型,产品几何尺寸为774 mm,平
均厚度为2.5mm,在产品背部有多处的薄筋和定位
卡子。
图3初始设计浇注系统分布
通过软件分析得到图4所示的填充流动鱼纹图
和熔接痕的叠加模式图,其中深色线条表示熔接痕,
由此图可以了解某一时刻熔体在型腔内的流动情
图1内饰板主体的3D模型 况,以观察产品是否有短射及迟滞现象发生,并可以
对应注塑模具设计为一模一穴,采用3点进浇,
预测熔接痕及困气位置。从图4可以看出,在产品
实际生产中,产品表面产生图2中3条标示的熔接
外观要求的主体面上有3条熔接痕,这与图2所示
痕和困气缺陷,严重影响产品外观质量。笔者结合
您可能关注的文档
最近下载
- 膝关节炎的运动与锻炼处方.pptx
- 开封事业编工勤岗转管理岗考试.pdf
- 科普调研报告(共6篇).docx
- 水平二体操大单元教学设计(18课时).docx VIP
- 2024年郑州文化旅游和体育集团有限公司招聘笔试参考题库附带答案详解.pdf
- 安宁疗护 服务质量评价.pdf VIP
- HCIA认证 《数通》全套题库(746道含标准答案) .pdf
- 2024秋一年级上册道德与法治第2课《我向国旗敬个礼》教案教学设计.docx
- 简述一下数字化时代下的学校教育信息化建设与应用.docx
- Module 3 Unit 6 The honest Woodcutter 第一课时(课件)新魔法英语二年级上册.ppt
文档评论(0)