用后K811耐硫变换催化剂剖析.pdfVIP

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全国气体净化技术协作网2002年技术交流会论文集 2002年9月福建武夷山 用后K8—11耐硫变换催化剂剖析 陈文锋,袁亦然,李金鸿,朱伟,朱立忠 (南化集团研究院,江苏南京210048) 【搐要】对某大化肥厂用后K8—11耐硫变换催化剂及脱砷剂进行了剖析研究,探讨其失活原因。同时还 重点讨论了载体相变对催化剂及脱砷剂活性的影响。 【关键词】耐硫变换;催化剡;失活;脱殚剂;载体相变 l前言 套以重油、渣油、煤为原料,年产300kt合成 20世纪∞年代以来,我国先后引进12氨工艺.流程示意见图l。 . 空分 原料 蒸汽 炭黑回收 图1以重油、渣油、煤为原料合成氨工艺流程 该工艺的特点是:高压(6.5—8.0MPa),化剂炉的现象,在变换炉前增加—个灰水分 高CO浓度(45%左右),高水汽比(1.2—离器【Il。此炉催化剂运转了9个月,至1998 1.4)。仅使用钴钼耐硫变换和氨合成两种催 年5月。根据第一、二炉上段催化剂分析结 化剂。如果先低温甲醇洗脱硫后变换,变换 果,K8—11催化剂生产厂家确认催化剂失 催化剂则可采用价格便宜得多的铁铬催化 活的主要原因为砷中毒啪,因此在变换炉前 剂,此工艺目前有九江、兰州、内蒙三家。 又增加一预变炉,预变炉上层装填1.5m高 某大型化肥厂.系以烟煤为原料,采用 的脱砷荆(约lod)和3.65m高、已在一段使 用过的K8—11催化剂。1999年5月,由于预 德士古水煤浆加压气化技术(6.5MP,t)造 变炉阻力过大和变换炉二段CO出口超标, 气。变换催化剂采用髓一ll,它是以Ms,O, 为载体,不含K20的钴钼催化剂。催化床层 大修时更换了二段髓一ll催化剂和预变炉 分二段装填,一段39.2d(床层高度4.9m),的脱砷剂及髓一11催化剂。更换前运行状 二段32m3(床层高度3.9m)。该厂子1996年况如表I所示。 2月开车.同年10月一段CO出口达8%一 更换下的催化剂样品情况如下: 10%,超过5.7%的设计值,共运行2800h就二段使用4年后的K8一11催化剂上、 被迫停车.一段更换国产Qcs一01催化剂,中、下均为黑色,颗粒完整,无破碎和粉化。 运行3200h后CO再次超标,于1997年8月 预变炉的脱砷剂发生粉化和破碎.脱砷剂下 再一次更换一段Qcs一01催化剂,并根据这 部的K8一11催化剂被大量粉尘包埋,擦拭 两炉开车工艺出现原料气带水带灰进入催 陈文锋等 用后K8—11耐硫变换催化剂剖析 24 296 346 44 30 预变炉TAS一02+髓一ll 327 30%负荷 变换一段QcS一0141.5 327 442 440 30 4.8 66 变换二段 K8一ll 32 276 287 285 4.8 2.4 109 后催化剂也是黑色,颗粒有断裂和破碎。另 析方法,前者表面分析深度约1rim,后者对 外,我们还取了低温甲醇洗脱硫槽的残渣 金属氧化物一般在2ran,对于用后催化剂表 (黄褐色),以检验催化床层的催化剂活性成 面分析有极高的灵敏度。为此进行催化剂条 份是否流失到后工序。 状外部表面及内部表面分析,得到的XPS结 2结果与分析

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