螺杆泵井半年工作汇报2013.pptVIP

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螺杆泵井半年工作汇报2013

适合的四种泵型理论排量:7~25m3 。 开展工作及下步方向 ※地下掺水的重要性 ※掺水——地下掺水,当供液不足时,提供足够的液量降低井液含砂量;有效防止供液不足转子、定子干磨失效; 开展工作及下步方向 ※结论: 从现场取样以及化验情况来看,一直携砂生产。含水逐渐下降至16%,液面逐渐下降导致供液不足,加之地层砂的影响,致使泵夹砂干磨抱死,杆柱断脱。 贯穿整个生产过程地下掺水生产,防止供液不足干磨,能有效生产。 开展工作及下步方向 * * 汇报结束 螺杆泵井半年工作总结 2013年7月 开展工作及下步方向 2 指标对比分析 1 结论及认识 3 汇 报 提 纲 同期指标对比分析: 1、开井数增加4口,其中今年新投2口; 2、维护作业井次↓2井次,平均检泵周期和免修期均有较大提升; 3、合计产油量↓861t,液量↑0.3万方,主要由于自然递减率影响; 4、平均日耗电量↓27Kw.h,节能工作方向正确和效果明显; 5、下半年,预计螺杆泵开井数达到50口左右,机采产油量将得到补充。 指标对比分析 +0.3万 -861 -27 +20 -5.5 +75 +66 -2 +4 对比 12.8万 7010 105 686 37.5 409 371 9 30 2013年 12.5万 7871 132 666 42 334 305 11 26 2012年 合计 产液量 合计 产油量 日均 耗电量 平均 日产液 平均 日产油 平均 免修期 平均 检泵周期 维护 作业井次 平均 开井数 年份 1-6月螺杆泵井指标对比 开展工作及下步方向 2 指标对比分析 1 结论及认识 3 汇 报 提 纲 1-6月份作业情况饼状图 管漏/泵漏 杆断脱 管漏 67% (6井次) 22% (2井次) 11% (1井次) 一、维护作业井次控制 开展工作及下步方向 ※主要失效原因: 1、偏磨;2、腐蚀; ※主要失效位置: 中下部偏磨5井次,占83.3%; ※主要治理办法: 1、扶正;2、减磨;3、防腐。 1、管漏井的分析与治理 开展工作及下步方向 ※1、扶正: ①.自然井斜:斜井的井身轨迹造成抽油杆扭曲偏磨; ※对策: 1、合理上提防冲距,避开造斜点; 2、安装抽油杆扶正器,防止杆管钢对钢摩擦。 开展工作及下步方向 ※结论: 调整后,避开了造斜点或偏磨段,油井液量、含水、液面稳定。2012年下半年至今,调整4井次,效果有待观察。 ※下步工作方向: 加强论证,继续调整偏磨严重井的泵挂,控制偏磨对维护作业的影响。 ※扶正器安装位置的优化: 式中: Lf——扶正器间距,cm;E——钢的弹性模量,2.06×108KN/cm2; d0——抽油杆外径,cm;di——抽油杆内径,cm;g——重力加速度,m/s2;Ad——最下一级抽油杆截面积,m2;ρ1——产出液体密度,kg/m3 根据经验公式计算,Ф25实心抽油杆,Lf≈40m;Ф36空心抽油杆,Lf≈60m。 而由于螺杆泵井抽油杆产生的旋曲现象,主要是因为螺杆泵的偏心距引起,偏磨主要集中在中下部。 ※下步建议: 将全井杆柱分为3段,最下部每三根杆安装1个 ,中部每5根安装1个,上部视井身轨迹而定。 开展工作及下步方向 ※对策:(优化生产参数) 采取“大泵径匹配低转速“的方式生产,降低转速,防止旋曲现象的产生。 离心力 恢复力 ※1、扶正: ②.防旋曲现象扶正:当离心力大于恢复力时,抽油杆产生旋曲现象,使得杆管偏磨。下步将长期开展大泵径匹配低转速的工作。 开展工作及下步方向 ※2、减磨: ①.据检泵周期上提防冲距20cm:螺杆泵井工作时,偏磨为节箍与油管的摩擦,仅为1个节箍的长度。定期上提20cm防冲距,可防止同一位置的长期偏磨失效。目前,已上提6井次。 开展工作及下步方向 ※2、减磨: ②.降低生产转速:适当降低转速可以提高螺杆泵井系统的稳定性,也在一定程度上减少了偏磨次数,延缓了杆管磨损。目前,全厂螺杆泵井平均转速103↓84r/min。 ③.连续杆与内衬油管组合:与油管接触面积大,减小了钢对钢、点对点的摩擦;由于其无节箍,不存在电位差和电化学腐蚀;加之内衬油管表面光滑、摩擦系数较低、耐腐蚀的特点。平均检泵周期可达800天。 开展工作及下步方向 ※2、减磨: ④.减磨节箍:减磨节箍分为抽油杆和油管两种。统计分析发现,偏磨失效的位置80%发生在抽油杆节

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