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数控机床主轴伺服系统故障

单元教学设计;单元名称 主轴系统的故障维修 ;;;(2)过载。切削用量过大、频繁的正反转变速等均会引起过载报警。具体表现为主轴电机过热、主轴驱动装置显示过电流报警等。 (3)主轴定位抖动。主轴的定向控制(又称主轴定位控制)是将主轴准确停在某一固定位置上,以便在此位置进行刀具交换、精镗退刀、齿轮换挡等。 (4)主轴转速与进给不匹配。当进行螺纹切削或用每转进给指令切削时,可能出现停止进给,主轴仍会继续转动的故障。系统要执行每转进给的指令,主轴每转必须由主轴编码器发出一个脉冲反馈信号。 (5)转速偏离指定值。需要考虑的因素:1)电动机过载;2)主轴转速模拟量未达到与转速指令对应的值;3)测速装置有故障或速度反馈信号断线;4)主轴驱动装置有故障。 ;直流主轴伺服系统的特点 (1)简化变速机构; (2)适应工厂环境的全封闭结构; (3)主轴电动机采用特殊的热管冷却系统,外形小; (4)驱动方式性能好; (5)轴控制功能强,容易与数控系统配合; (6)纯电式主轴定位控制功能。;直流主轴伺服系统的维护; 2) 使用时的安全检查:运行时强电柜门需关闭;速度指令值与电动机转速保持一致,负载转矩指示不能太大;电动机没有异常振动和噪声;轴承温度无急剧上升的现象;电刷上无显著的火花发生痕迹等。 3)日常维护项目:强电柜的空气过滤器每月清扫一次;强电柜及伺服单元的冷却风扇每两年检查一次;每天检查电动机的旋转速度、异常振动、声音、通风状态、轴承温度、机壳温度等。 ;直流主轴伺服系统的故障诊断 (1)主轴不能转动的原因:印制线路板太脏;触发脉冲电路故障,无脉冲产生;主轴电动机动力线断线或主轴控制单元链接不良;高低挡齿轮切换用的离合器切换不好,机床负载太大;机床未给出主轴旋转信号等。 (2)电动机转速异常的原因:D/A变换器故障;测速发电机断线;速度指令错误;电动机失效;过载;印制线路板故障等; (3)主轴电动机振动或噪声的原因:电源缺相或电源电压不正常;控制单元上的电源开关设定错误;伺服单元上的增益电路和颤抖电路调整不好;电流反馈回路未调整好;三相输入的相序不对;电动机轴承故障;主轴齿轮啮合不好或主轴负载太大等。 (4)速度偏差过大的原因:负荷过大,电源零信号无输出,主轴已制动。 ;主轴电机速度超过额定值;故障现象:X轴电动机过热报警 分析及处理过程:电动机过热报警,产生的原因有多种,除伺服单元本身的问题外,可能是切削参数不合理,亦可能是传动链上有问题。而该机床的故障原因是由于导轨镶条与导轨间隙太小,调得太紧。松开镶条防松螺钉,调整镶条螺栓,使运动部件运动灵活,保证0.03mm的塞尺不得塞入,然后锁紧防松螺钉。故障排除。? ;故障现象:一台配套FANUC 6M系统的卧式加工中心, 手动、自动方式下,主轴均不旋转,驱动器、CNC无报警显示。 ?分析与处理过程:用MDI方式,执行S100M03指令,系统“循环起动”指示灯亮,检查NC诊断参数,发现系统已经正常输出S代码与SF信号,说明NC工作正常。检查PLC程序,对照主轴起动条件以及内部信号的状态,主轴起动的条件已满足。进一步检查主轴驱动器的信号输入,亦已经满足正常工作的条件。因此可以确认故障在主轴驱动器本身。根据主轴驱动器的测量、检测端的信号状态,逐一对照检查信号的电压与波形,最后发现驱动器D/A转换器有数字信号输入,但其输出电压为“0”。 ? 将D/A转换器集成电路芯片(芯片型号:DAC80-0B1)拔下后检查,发现有一插脚已经断裂:修复后,机床恢复正常。? ;谢谢同学们 愿:大家进行任务工作时心情愉快

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