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- 2017-11-27 发布于江苏
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大型交流电机变频器改造在橡胶开炼机上的运用
橡塑技术与装备 CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT
大型交流电机变频器改造在橡胶
开炼机上的运用
徐庶庚,吴卫宁,张志汤,王镭,赵青贵
(四川海大橡胶集团有限公司,四川 资阳 641402)
摘要:本文通过对大型交流电机实施变频器改造的介绍,探索在橡胶开炼机上为满足连续出片工艺的要求,实现节能降耗
和工艺、产品质量、生产效率的提升,降低工人的劳动强度做出了有益探索。
关键词:橡胶开炼机;交流电机;变频器;触摸屏;PLC ;连续出片;节能降耗
中图分类号:TQ330.493 文章编号:1009-797X(2011)04-0048-07
文献标识码:B DOI: 10.3969/J.ISSN.1009-797X.2011.04.010
我公司 G K - 2 5 5 N 密炼机所配下辅机为两 步,胶片在隔离剂池中堆积、粘连,运行时损
台X K Y - 6 6 0 橡胶开炼机,其驱动主电机为 坏提升皮带,导致很高的故障率,堆积后隔离
250 kW 绕线式密闭风冷交流电机,启动时转子 剂沉淀物粘附在胶片上,影响胶料质量。
接入频敏变阻器降压启动,各辅机采用继电器 4 1 # 2 #
( ) 、 压片机不能连续出片,操作频
控制,其控制方式简单。该机工作状态是工频 繁,员工劳动强度大,操作动作多,对胶片质
全速运行,速度不可调,由于密炼机生产胶料 量的人为影响大。
时每车有几分钟的间隔时间,当密炼机排下胶 1.2 设备现状
料后压片机很快就出完胶片,然后空转运行等 1 1 # 2 #
( ) 、 压片机因不能调速,生产时胶
待下一车胶料排下。该机大部分时间运行在低 片很快出完,未出片时电机空转,导致电能浪
功耗、低负载、高转速状态下,缺乏有效的节 费,降低能效。
能控制,造成大量的能源浪费,致使生产成本 2
( )设备带负载运行时电机的电流为额定值
增加。经几年的实际运行来看,它已远远不能 的60% 左右,节能空间大。
满足连续出片工艺和节能降耗的要求,迫切需 3
( )原有电机启动时为频敏变阻器降压启
要对其进行变频变速改造。 动,启动时对电网冲击大,控制系统为继电器
控制,通用性、灵活性和可靠性差,故障率
1 工艺、设备现状
高。
1.1 工艺现状
1
( )每车出片时搭头,致使下工序切片、挤 2 设备变频器改造可行性论证
出机喂料困难。 2.1 现有设备和工艺的部分参数
2
( )每车胶片接头时相对压片机歪斜,使 X K Y -6 6 0 开炼机辊筒直径为6 6 0 m m ,辊
胶片在冷却装置上挂片困难,常损坏该装置挂
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